为进一步优化1号高炉产能,提升风机性能,有效解决原BPRT能力不足,无法满足高炉降本提顶压需求,以及机组不配套煤气流量受限致能源浪费等问题,1号高炉风机进行技术改造迫在眉睫。在公司深入推进节能降耗、降本增效的背景下,厂长郭爱国深知风机技改的重要性和紧迫性,他积极组织召开专题会议研究风机技改相关事宜,全力推动技改项目尽早实施。
今年7月份,该厂果断启动了1号高炉风机技改项目,决定对1号风机机组整体提升改造。该厂各部门闻令而动,与设备部、供应部共同组建技改团队,成立技改领导小组,经过反复调研、比对,确定最优技改方案。技改过程中,技改领导小组成员全程盯办指导机组改造、安装、调试工作。项目后期,正值疫情防控关键时期,在相关设备厂家人员不能到厂指导安装调试的情况下,该厂电仪车间、运行车间、检修车间主动作为,承接高压变频器、高压电机、轴流风机、BPRT调试、滤油、单体试车、联动试车、防喘试验、透平机控制优化参数等重要工作,通过远程视频指导、在线修改控制程序及画面等措施,使得高压电机、风机、BPRT、油站等各系统单体试车、联动试车顺利完成。经过参战人员的不懈努力,于11月17日顺利完成整个技改工作。新机组投入使用后,机组静叶角度较原机组降低了5度左右,防喘阀、调压阀组全关,进一步优化了煤气利用,提高顶压降低了消耗,达到了最初设计效果。
此外,项目实施过程中,充分融入节约、降本、增效的理念,成功打出了一套节能降耗的组合拳。一是整合废旧设备,公司领导出面协调超低价购入了风机BPRT机组全套设备改造再利用;二是公司领导从集团内调配7面高压柜修复利旧,盘活积压闲置的高压变频器,得以物尽其用,通过挖潜降本,实现技改项目成本最优。
截至12月15日,技改后的风机已连续平稳运行683小时,每月节电100万度以上,预计每年节约电费700万元左右。此次技改不仅为高炉稳产高产奠定了坚实基础,同时为公司节能降耗工作再添新动能。