高建明
(陕钢集团龙钢公司炼钢厂)
摘 要:转炉炼钢使用辅料污泥球,有效地解决了废渣的回收利用和对环境的污染问题,是企业节能减排的有效措施,转炉炼钢前期使用烧制的污泥球,对除尘水质没有产生影响,而在使用生制污泥球后,导致除尘水质硬度升高,系统结垢严重,使生制污泥球在转炉炼钢中的应用受阻,为了解决生制污泥球在转炉炼钢中的使用问题,我们进行了相关的理论和实际应用研究,解决了其使用问题,取得了满意的成效。
关键词: 结垢;污泥球;纯碱
1 前言
转炉炼钢的辅料主要有石灰、矿石、白云石、污泥球等,在转炉炼钢过程中,由于炉内发生复杂的物理化学反应,以致产生大量的烟尘,通过余热锅炉各段烟道进入除尘喷淋系统,将煤气进行洗剂净化后经由风机送入煤气柜供给用户使用,煤气经过除尘系统洗剂后污水的悬浮物含量在几百mg/L到几万mg/L,污水经过高架槽流入粗颗粒分离器,再通过投加絮凝剂于斜板沉淀池内沉降,使其出水悬浮物达到100mg/L以下,并且硬度小于75mg/L,再经由冷却塔降温后进入系统循环利用,实现节水降耗的目的,重要的是在转炉冶炼过程中充分利用了工业废渣料(烧制)污泥球,消化了工业废渣对环境的污染,但是随着环保因素的约束,烧制污泥球因为工艺过程对环境的污染而被迫停止,转而使用免烧污泥球后,转炉除尘水质则发生了异常的变化,导致除尘斜板池出水硬度升高而出现结垢现象,严重影响转炉除尘效果和炼钢生产,致使免烧污泥球的使用出现了困难,通过我们采取相关措施后,有效的控制了除尘水质硬度并保持在规定的范围内,遏制了系统的结垢问题,取得了良好的效果,实现了免烧污泥球的有效使用,为钢铁企业的废渣利用寻找了可行的途径。
2 除尘水质结垢追索
2016年12月9日新区除尘水质硬度升高到675mg/L,紧接着12月17日老区除尘水质硬度升高到835mg/L,最高硬度达到1800mg/L,导致系统结垢严重,通过对新老区补水指标和补排水检查,没有发现异常情况,同时我们对11月份和12月10日以后转炉辅料矿石、白云石、石灰石、石灰、钢渣和污泥球用量进行比较,也没有发现较大的差异、现场了解发现12月8日新老区同时将烧制污泥球(红球)改用生制污泥球(黑球)投加转炉炼钢后,其新老区除尘水质相继出现硬度升高速度很快,由此基本确定为生制污泥球影响所致,尔后通过应急措施将硬度快速降下来,稳定系统正常运行,随后2017年1月1日5#、6#转炉停加生制污泥球,1月4日1#、2#、3#转炉停加生制污泥球,其后续的生产过程中,除尘水质指标稳定运行;污泥球作为转炉炼钢辅料应用,不但解决了企业的废渣处理问题,同时也较好的有助于转炉化渣和热平衡问题,是一个很好的应用方法,针对烧制污泥球生产工艺的环保因素被迫淘汰停止,生制污泥球投加转炉炼钢后对除尘水质的影响,使生制污泥球的使用问题显露出来,给公司废渣回用处理带来负面影响,为了尽快解决转炉炼钢使用生制污泥球的问题,面对目前的困境,经过反复考虑,认为从水质处理方面着手,能够有效解决生制污泥球的使用问题,为此我们相继开展了理论依据分析和生产实际的试验应用。
3 转炉除尘水质平衡原理
转炉除尘水质是一个低硬度、高碱度的体系,PH为10—12的强碱性水质,维持这一体系平衡的主要是转炉炼钢辅料石灰起到关键的作用,在转炉吹炼过程中,烟尘中夹杂着石灰粉末进入除尘系统洗剂塔内,石灰粉沫溶于水后发生反应生成碱性水质,维持系统的碱性平衡,如下反应方程式:
CaO+H2O=Ca(OH)2
Ca(OH)2=Ca2++2OH-
同时由于转炉吹炼过程的碳氧化反应,产生一定量的CO2气体,在除尘系统洗剂塔内被碱液吸收,产生CO32-离子,与此同时除尘水在冷却塔降温过程中与空气充分接触,也吸收了空气中的CO2气体而产生CO32-离子,如下反应方程式:
2OH-+ CO2= CO32-+H2O
而系统中的Ca2+/Mg2+离子主要来自转炉炼钢辅料石灰等粉尘和补充水中,其水系统中CO32-离子和Ca2+/Mg2+离子反应生成沉淀,降低了水质中的Ca2+/Mg2+离子浓度,正常情况下,系统吸收CO2气体产生CO32-离子的浓度大于产生Ca2+/Mg2+离子的浓度,并使CO32-离子的浓度过剩而形成高碱度水质,由于高碱度的存在,一旦水中有Ca2+/Mg2+离子就将其沉降下来,由此导致水中Ca2+/Mg2+离子浓度降低,再通过投加缓释阻垢剂的作用,阻止水系统的结垢,保持系统的正常运行,如下反应方程式:
Ca2++ CO32-= CaCO3↓
2OH—+ Mg2+= Mg(OH)2↓
4 免烧污泥球的影响原因
污泥球的原料主要是由炼钢除尘污泥、除尘灰、氧化铁皮和烧结除尘灰、以及粘结剂混合而成,其主要成分为:
成分 |
全铁 |
SiO2% |
CaO% |
MgO% |
Al2O3% |
P% |
S% |
红球 |
49.41 |
3.19 |
10.07 |
4.51 |
1.87 |
0.103 |
0.234 |
黑球 |
50.53 |
4.39 |
10.56 |
2.56 |
1.80 |
0.120 |
0.150 |
从表中可以看出,烧制污泥球和生制污泥球化学成分基本一致,烧制污泥球是在炉内经过400℃左右烧制,其烧制过程发生了复杂的物理化学变化,在转炉炼钢中产生的粉尘量较少,其内外表观为氧化铁红色;免烧污泥球是在常温下通过机械压制而成,基本未发生物理化学变化,其在转炉炼钢中产生的粉尘量较大,其内外表观为黑色,烧制和免烧污泥球其硬度和化学成分相差无几,但是在作为转炉炼钢使用中对除尘水的影响截然不同,免烧污泥球使用后导致除尘水质硬度升高而结垢,严重影响炼钢系统的正常运行,免烧污泥球影响除尘水质的原因是使用后烟气中产生大量的含Ca2+/Mg2+离子粉尘,在除尘系统洗剂塔内溶于水成为Ca2+/Mg2+离子,而Ca2+/Mg2+离子与水中CO32-离子生成沉淀,消耗了循环水中的CO32-离子,由于生制污泥球的加入,Ca2+/Mg2+离子持续产生且量很大,而系统CO32-离子的生成不足以满足大量的Ca2+/Mg2+离子的需要,导致CO32-离子浓度逐步降低以至为零,再无法继续沉积水中产生的Ca2+/Mg2+离子,导致Ca2+/Mg2+离子浓度过量而逐步升高,在碱性水中产生结垢现象,虽然我们投加缓蚀阻垢剂,但是在强碱、高硬度条件下,缓蚀阻垢剂的能力是有限的,不足以达到理想的缓蚀阻垢效果,如下反应方程式:
Ca (HCO)2= CaCO3↓+H2O
2OH—+ Mg2+= Mg(OH)2↓
5 解决对策
5.1 理论依据分析
前面已经陈述过产生结垢的主要原因是循环水中Ca2+/Mg2+离子大量产生,沉积了循环水中CO32-离子,使系统中CO32-离子的浓度大幅度降低,不能满足大量的Ca2+/Mg2+离子的需要,导致CO32-离子浓度严重不足,而Ca2+/Mg2+离子浓度过量升高而产生结垢;要消除循环水中Ca2+/Mg2+离子,并维持系统中很低的Ca2+/Mg2+离子的浓度,就必须提高水中CO32-离子浓度,目前情况下,由于系统自身生成CO32-离子的能力不足,不能维持系统自然的平衡,必须额外人为投加足够量的CO32-离子来沉积水中Ca2+/Mg2+离子,才能降低Ca2+/Mg2+离子浓度达到规定的要求,消除系统结垢的影响,如下反应方程式:
Ca2++ CO32-= CaCO3↓
2OH—+ Mg2+= Mg(OH)2↓
5.2 实际(试验)应用
2017年1月—3月份相继在新区转炉试验生制污泥球使用比例,并进行了相关的试验,取得了一定的试验数据;同年7月在新老区全面使用生制污泥球,经过我们对生制污泥球加入量和水质相关数据计算,决定对除尘水系统投加过量的纯碱(Na2CO),以补充循环水中不足的CO32-离子,实现除尘水系统低硬度、高碱度、高PH值体系运行,具体做法如下:
(1)每班按时按量投加固体纯碱,投加地点在除尘水池。
(2)每班按时化验水质指标(硬度、碱度、氯离子、总磷),同时班中增加一次化验频次;
(3)使用期间,禁止系统外排水,若要外排水,必须待技术人员通知,不得私自外排水;
(4)每天进行水质化验数据统计、污泥球用量统计分析对比,根据水质指标调整纯碱用量;
(5)不定期检查除尘水质加药(记录)情况和炉前污泥球加入量(记录),查看是否如实有误;
(6)不定期询问除尘操作人员(补排水)水质情况和炉前操作人员污泥球使用情况。
(7)对使用过程出现的水质异常情况,及时进行排查,尽快解决存在的问题。
(8)除尘板框压滤机出水必须全部回流入除尘水系统,不得外排。
(9)保持与生产技术科、动力作业区和污泥球供应方的联系,掌握污泥球用量、水质运行动态信息,及时做出相应的措施。
通过对除尘水质和炉前污泥球使用情况的跟踪、以及统计分析,确定生制污泥球和纯碱的用量比例为老区130:1,新区230:1,才能达到除尘水系统低硬度、高碱度、高PH的水质平衡要求,同时所投加纯碱的用量应能够满足水系统平衡,防止严重过量影响药剂成本和对水系统负面的影响,一般过量10~20%为宜,通过一段时间运行,除尘斜板池出水硬度稳定在50mg/L以下,达到了规定(75mg/L)的要求,收到了理想的处理效果,达到了预期的目的,有效地保证了生产的稳定运行。
6 目前存在问题及后期跟踪措施
⑴ 目前在除尘水池入口投加固体粉末纯碱,一次性投加量大,会造成部分固体纯碱沉积水池底部,影响药剂处理效果,后期将纯碱配制成一定浓度的水溶液,用(计量)泵送入高架槽,有助于纯碱和水质充分混合以提高反应效果。
⑵ 炉前污泥球投加量不稳定,开停炉时间信息传达不及时,影响加药调整及滞后性,后期将稳定炉前投加污泥球量基本稳定,以及开停炉时间通知准确,使用微信平台发布相关信息。
⑶ 目前的污泥球配方与投加纯碱量相匹配(污泥球:纯碱分别为老区130:1,新区230:1),若改变污泥球配方后是否与现投加纯碱量成比例,还有待继续跟踪观察。
7 结束语
生制污泥球在转炉炼钢投加纯碱应用,有效解决了除尘水质结垢的问题,最主要的问题是解决了炼钢、炼铁、烧结的工序渣料处理问题,钢铁工业的废渣处理是企业面临的棘手问题,它们的数量庞大,环境污染严重,而且另寻后续处理难度和成本也很高,同时也不现实,而且其中的有害重金属元素对环境的危害极大,就其本身而言污泥球含铁量也较高,作为转炉辅料也是情理之中,在转炉炼钢中使用污泥球能够解决转炉炼钢过程的渣料平衡,同时也起到了废物的回收利用,是钢铁企业废渣处理的有效措施,而且也实现了钢铁企业节能减排的目的。