原料情况对比
原料名称 |
TFe |
FeO |
SiO2 |
CaO |
Al2O3 |
MgO |
S |
P |
R2 |
高烧(变料前) |
54.42 |
8.42 |
5.81 |
11.79 |
2.23 |
2.62 |
0.017 |
0.081 |
2.03 |
高烧(变料后) |
50.09 |
8.05 |
6.68 |
14.39 |
2.66 |
3.1 |
0.051 |
0.062 |
2.15 |
低烧(变料前) |
57.09 |
13.73 |
9.21 |
6.03 |
2.39 |
1.01 |
|
0.086 |
0.65 |
低烧(变料后) |
55.75 |
12.68 |
8.85 |
6.29 |
2.67 |
0.95 |
|
0.07 |
0.71 |
球团 |
63.54 |
|
4.14 |
0.98 |
1.4 |
0.61 |
|
|
|
伊朗块矿 |
59.7 |
|
5.44 |
|
2.57 |
|
|
|
|
澳块 |
57.67 |
|
5.14 |
|
2.33 |
|
|
|
|
其它情况:
风口数量 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
风口直径 |
110 |
110 |
115 |
110 |
115 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
风口长度 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
470 |
风口类型 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
斜5度 |
原配比:高烧70球团4低烧12伊朗3澳块11,现配比高烧66球团8低烧10伊朗3澳块13;高炉容积845M3;风口面积0.1927 M2。
原燃料状况分析:
一、高烧粒度特别差,碎,强度低,缺少粘结相,一抓一把跟大米一样,里边还有掺杂着透红的未烧熟的矿粉,入炉后粉化严重;
二、块矿湿、粘,粉末筛不净,澳块粘筛严重,三个块矿仓无法保证筛分效果;
三、高烧品位下降较多,从54.52下降到50.09,综合品位从55.5下降到52.5.
高炉炉况表现:
一、中心气流消失,边缘翻气流严重,风压时有冒尖,顶压出现尖峰,高炉风量从2280下降到2190,接受风量能力差,加不上风;
二、产量降低,跑不动料,产量从3000吨下降到2800吨,渣量大,炉前打开铁口就是渣,易憋风顶温高打水多;
三、燃料比升高,从526上升到550,无法接受高煤量,煤吹多了炉子难受,物理热容易低而且一低渣就流动性很差,出铁困难。
应对措施:
一、矿批从26.8吨退到25.5吨,角度从J41(2)39(2)36.5(2)34(2)31(2)27(3)K38(2)36(3)34(3)32(2)退到J41(3)39(2)36.5(2)34(2)31(2)27(3)K33(5)31(5),角差从0.85退到-2.64,减少矿的环带;
二、炉前来罐马上就开口,一次尽量开大放渣,尽最大努力缩短出铁间隔时间;
三、风压上限从345降到335,合适炉温要求从0.18-0.3%提高到0.25-0.4%,物理热保证1480-1510,保证渣铁畅流,为炉前出铁创造条件;
四、球团配比从4%上调到8%,尽量提高综合品位。
有待改进方面:
一、烧结配料跟不上应该把好料尽量保证高烧,毕竟高炉炉料结构中高烧占很大比例,高烧的质量直接影响高炉顺行,这次高烧质量下降很多,入炉后大量粉化导致高炉透气性差,边缘翻气流严重,中心无法吹透;
二、低品位期间若有休风机会应该适当增大风口面积,减少因为中心无法吹透气流反击造成边缘翻气流现象;
三、退角差幅度过大,中心和边缘气流两股气流都要照顾到,这次翻气流一味让边结果边没让出来,中心压死,就是说在边缘气流未得到改善的情况下不宜压中心,防止难行。