杨召垒
( 酒钢【集团】有限责任公司,甘肃嘉峪关735100)
摘要:就酒钢焦化厂5#、6#捣固焦炉在结焦时间60 h,且在冬季极端最低温度近零下20 ℃的生产环境下,对捣固过程中煤饼大面积垮塌、装煤过程中集气管压力持续偏高等问题进行了分析,并针对严重影响焦炉生产的具体问题,结合酒钢焦化厂生产和技术改造实践提出了可行的解决措施,防止了事故的发生,稳定了生产秩序。
关键词:捣固焦炉;冬季;长结焦时间
1 引言
北方寒冷漫长的冬季,尤其在受到客观因素影响、需要长结焦时间超低负荷生产的情况下,对捣固焦炉的平稳运行是一个严峻考验。现将2018 年年初酒钢焦化厂5#、6#TJL5550D 型2×55 孔侧装煤捣固焦炉在结焦时间接近60 h、气温-20 ℃左右的条件下运行过程中,出现的重大难点及采取的措施总结如下。
2 煤饼捣固的管理特点
我厂捣固焦炉装煤车煤箱壁设计有电加热保温,以防止煤箱冻箱,但在环境温度-20 ℃及以下,配合煤温度-4 ℃以下,配合煤所含水分以固态形式存在,煤粒失去粘结性,就必然会出现冻箱现象,全部煤饼两侧开始出现大面积剥皮,严重打乱生产秩序; 在配合煤温度达到-10 ℃以下时,煤饼纵向中部开始出现贯通式裂纹,煤饼无法送出。
解决措施: 首先总体提升煤塔内部温度,保证给料机口配合煤温度达到约-2 ℃,最好保持0 ℃及以上。针对此问题,我厂增设了空气炮室、给料机室、捣固站平台下方蒸汽保温,在捣固站内加装了热风机,窗户内侧增加了保温帘。其次调整捣固方法,在煤饼捣固过程中加入稻草,并适当增加每层煤饼捣固锤数5~7 锤。再次进行托煤底板预热,长时间检修后,因环境温度过低,煤箱侧壁内侧温度会低于0 ℃,可采取出炉前将托煤底板深入炭化室烘烤的方法,快速提升托煤底板温度、提升煤箱侧壁温度,防止出炉后的前几炉出现煤饼严重剥皮情况。
3 荒煤气导出系统的工艺管理
2018 年年初,受到客观因素影响,我厂5#、6#捣固焦炉结焦时间延长至近60 h,又遇到天气突变,环境温度降至-20 ℃以下; 在夜间生产过程中出现集气管压力持续居高不下,到达300 Pa 以上,究其原因是环境温度过低及煤气发生量过小,又没有及时调节低压氨水喷洒量,导致负压管温度下降至40 ~50 ℃,集气管压力自动调节翻板结料、粘结焦油,自动调节严重滞后。
解决措施: 首先拆除相应π 型管上部低压氨水喷洒,通入蒸汽及高压氨水,且对π 型管做外保温处理,保证集气管压力自动调节翻板能够自由调节;通入蒸汽对负压管进行清扫,保证π 型管及负压管外壁温度均能达到65 ℃以上。其次降低低压氨水压力至0.15 MPa 以下,关小低压氨水阀门,在极端情况下甚至可采取关闭部分低压氨水喷洒的方法,提升集气管温度至90~100 ℃并保持稳定。再次调整集气管手动翻板及负压管道阀门,调整原则以保证自动调节翻板开度在50% ~ 60%为宜; 并适当调高集气管压力设定值为130~150 Pa,装煤期间集气管压力控制值为120 Pa 左右。
4 其他
⑴强化设备管理。冬季来临前提前对机车轨道接头间隙进行调整,防机车在轨道接头处起步困难做好机车油缸、走行电机保温,保证机车正常走行、机构动作灵敏。
⑵出炉计划的调整。结焦时间延长,为稳定生产期间煤气发生量,焦炉检修段应作出相应调整,调整为多段检修,将每段检修时间尽量控制均匀。
⑶加强清理工作。一是每次出炉前对导烟孔、上升管直管、弯管进行清理,避免造成结石墨过厚;二是加强负压管清理,避免因局部温度低造成管道内积料,影响正常荒煤气导出。
5 结语
以上是我厂捣固焦炉长结焦时间冬季生产出现的重点问题阐述,并根据实际情况采取了可行的控制措施,实现了捣固焦炉特殊生产时期的顺利过渡。
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