当前位置: 首页 » 技术文献 » 炼铁文献 » 设备 » 正文

韶钢6号高炉封炉复风实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-02-13  作者:刘立广, 陈生利  浏览次数:715
 
核心提示:摘 要:为了使 6 号高炉封炉复风后的炉况快速恢复,本次高炉封炉料采用了三段式炉料结构, 分别是净焦段+净焦熔剂段+焦炭熔剂负荷料段。复风前进行铁口埋氧枪加热炉缸措施。复风后,高炉渣铁物理热充沛,渣铁排放通畅,高炉接受风量,炉内下料顺畅。本次 6 号高炉的封炉料加入合理,达到了高炉顺利复风、炉况快速恢复的目的。 关键词: 高炉;封炉;复风
 韶钢6号高炉封炉复风实践

刘立广, 陈生利

(宝武集团韶关钢铁有限公司,广东 韶关 512123)

摘 要:为了使 6 号高炉封炉复风后的炉况快速恢复,本次高炉封炉料采用了三段式炉料结构, 分别是净焦段+净焦熔剂段+焦炭熔剂负荷料段。复风前进行铁口埋氧枪加热炉缸措施。复风后,高炉渣铁物理热充沛,渣铁排放通畅,高炉接受风量,炉内下料顺畅。本次 6 号高炉的封炉料加入合理,达到了高炉顺利复风、炉况快速恢复的目的。

关键词: 高炉;封炉;复风

韶钢 6 号高炉炉容 1050 m3, 设计年产炼钢生铁90 万 t。根据韶钢实际和国内高炉冶炼发展趋势 采用了如下技术:采取料车上料、顶燃式热风炉、高温区使用铸钢冷却壁、小冲渣等设计。高炉投产后,各项技术经济指标居于国内同类型高炉前列。2 月为配合钢后计划检修,6 号高炉也同步对炉台下铁水称量系统进行改造,满足铁包一罐制需要。称量系统改造期间 6 号高炉进行休风封炉。从以往高炉封炉复风情况来看,封炉后的高炉由于高炉炉缸有冷凝渣铁,封炉复风比新建高炉开炉更加困难。以往高炉的封炉料大多采用全焦封炉,这虽然有利于加热炉缸,但也会引起连续炉温高,容易烧损风口,延长高炉达产时间,增加高炉成本。针对以往封炉料的弊端,本次高炉封炉料采用了分段式封炉料。现将休风封炉以及复风操作情况 总结如下。

1 封炉配料

高炉封炉料加入是否科学合理,直接影响高炉复风后的各项操作,对高炉顺产、达产有决定作用[1]。 六号高炉本次封炉休风料主要借鉴近年 6 号高炉及8 号高炉封炉及开炉经验制定。 

配料总方案如下:

1)具体高炉封炉炉料结构如表 1、表 2、表 3 所示。 

图片1图片2 

2)封炉装入休风料总焦比(含净焦)为 5.48 t/t, 装入休风料体积约 862.65 m3。 

3)空焦段以上部位炉料控制要求:炉渣二元碱度按1.05 控制,目标铁水[Si]:4.0 %;炉渣:Al2O3 控制在≤13 %,MgO≥8.0 %.通过加入硅石、白云石、 石灰石、锰矿、莹石调整炉渣成分[2]。 

4)净焦段炉料加至高炉炉腰,空焦段炉料加至高炉炉身上部,高炉炉身上部为 2.2 t/t负荷料。 

2 高炉休风过程操作

1)高炉 5 日开始进行洗炉(热洗),洗炉的控制参数为:[Si]=0.5 %~0.7 %、R=1.00~1.05、[Mn]=0.8 %, 保证炉缸热量充沛,PT(铁水温度)≥1 475 ℃。 

2)高炉 5 日中班改低煤比冶炼,喷煤比由140 kg/t 逐步降至 100 kg/t;22:00 开始上休风料;6 日 2:00 高炉全停煤,4:30 休风料加完(合计焦炭446 t,矿石合计 123 t);5:30 高炉休风, 休风料线 1200 mm;末次铁 PT:1485 ℃,铁水[Si]:0.6 %。

3 高炉复风操作

25 日 10:16高炉复风,初始风量 550 m3/min。利用 1 号铁口上方的 4 个风口送风.12:15 高炉开始 引煤气,12:20 高炉改高压操作,18:00 高炉风量达到 1050 m3/min。 26 日7:20 高炉铁水过避渣器进铁包,9:50 高 炉开始喷煤,15:00 高炉开始富氧,16:00 高炉全风口送风,20:30 高炉恢复全风2 300 m3/min。

3.1 高炉风量恢复

高炉复风初始风量 550 m3 /min,送风比为 0.5, 风温 800 ℃。 送风风口为靠近 1 号铁口的 1、2、19、 20 号风口, 送风面积0.052 m2。10:31 开始 2#、19# 风口有亮光,19# 风口 10:40 有亮光、1# 风口 11:00 有亮光。风口亮后按照 50 m3 /h 的速度逐步增加风量.19:00 高炉风量达到 1 050 m3 /min ,此时高炉软熔带逐步形成,为避免引起炉况波动,高炉风量稳 定一个冶炼周期待软熔带稳定后再增加风量[3]。26 日 1:00 后高炉压量关系匹配,渣铁物理热充足,开始再次增加风量, 高炉接受风量能力较强,20:30 高炉恢复全风2 300 m3/min.整个加风过程基本与计划加风过程相符合。高炉计划风量与实际风量见图 1。

图片3 

为了确保高炉加风过程中生成合适的操作炉型,高炉必须对理论燃烧温度进行控制[4]。通过调节风温和鼓风湿分维持理论燃烧温度在2 100~2 300℃ 之间。 

3.2 炉前出铁

高炉复风前在铁口提前埋入煤氧枪,利于充分 加热炉缸下部和风口区生成的液态渣铁顺利下行 到铁口, 也便于炉前顺利开铁口。25 日11:12 炉前拔出煤氧枪,用氧气管烧开铁口,烧通后立即来渣,出渣5 分钟,出渣约 3 t,之后喷出少量焦炭。11:36 铁口大喷,高炉堵口。前期渣铁温度低,渣铁分离效果不好,为确保安全冲制水渣,前几次铁安排进干渣坑[5] 。随着铁次的增加,渣铁温度明显提高,流动性和渣铁分离效果越来越好。26 日7:20 高炉开始渣铁过避渣器,共出铁约150 t,铁水成分(PT:1 429℃,[Si]:2.628,[S]: 0.107)。高炉前期出渣铁情况见表4。

图片4 

3.3 高炉负荷与富氧喷煤操作

高炉要尽快达产的必要条件之一就是降低铁水硅含量,而降硅的重要手段是提高焦炭负荷、富氧喷煤[6] 。为了确保炉缸热量充足,六号高炉复风后继续上轻负荷料(负荷2.2),25日21:30开始逐步增加焦炭负荷,26 日9:50 高炉开始喷煤,14:00 高炉开始富氧,高炉喷煤后理论燃烧温度按照2 150~2 250 ℃进行控制,17:30 焦炭负荷加到4.0。

六号高炉复风后炉况顺行良好,富氧喷煤提高高炉冶炼强度,促进了高炉降硅[7],仅用两天时间铁水硅含量就逐步降至0.5,6 号高炉产量28日达到3100 t,利用系数2.95,高炉实现了快速达产。6 号高炉复风后焦炭负荷变化和铁水成分见图2、图 3。

 

图片5 

3.4 高炉开风口操作

高炉开风口可以为进一步增加风量创造条件,但若时机把握不好也会影响高炉炉温控制反而影响加风节奏[8]。6 号高炉捅风口参照以下条件:

①高炉风量、风压关系匹配,风压加到位;

②炉内下料顺畅,无崩、悬料;

③炉温充沛,炉外出铁正常;

④准备捅开风口的风口水温差有较明显的上升。

本次 6 号 高炉开风口时机比较合适,高炉整个开风口过程基本与计划一致。高炉送风面积变化具体见图4。

图片6 

4复风后高炉指标

6号高炉复风后,炉况恢复较顺利,高炉炉况稳定顺行,高炉快速达产,经济技术指标快速达到休风前水平。具体休风前后经济指标对比见表5。

图片7 

图片8 

5结 论

1)本次6号高炉封炉料采用了三段式炉料结构,分别是净焦段+净焦熔剂段+焦炭熔剂负荷料段。从复风进程来看,本次封炉料加入合理,复风后高炉炉温充足,炉况快速恢复到正常水平。

2)开风口的时机把握可以参考风口水温差变化来判断,水温差明显上升,且炉温充足可以开风口。

3)复风前铁口打入煤氧枪能充分加热炉缸下部和铁口区域,打通风口和铁口间的通道,利于风口区生成的液态渣铁顺利下行到铁口,也便于炉前顺利开铁口排放渣铁。

4)高炉复风过程中要重视理论燃烧温度的管理,通过风温、加湿等手段确保理论燃烧度在2150~ 2 250℃的控制范围。

参考文献:

[1] 刘振均. 宝钢大型高炉的开炉操作[J]. 炼铁,2005,24(增刊1)(149):50-53

[2] 朱仁良.宝钢大型高炉操作与管理[M]. 北京:冶金工业出版社,2015.

[3] 张殿有.高炉冶炼操作技术[M]. 北京:冶金工业出版社,2010.

[4] 李湘,余映红.2 号高炉焖炉及开炉恢复实践[J]. 江西冶金,2015(1):11- 15

[5] 管财 堂,刘广 全,莫云 星.新钢 6 号高炉全焦开炉实践[J].炼铁, 2010(2):28-30.

[6] 刘立广.韶钢 8 号高炉开炉快速达产实践[J]. 炼铁,2010(2):15-18.

[7] 贾艳,李文兴.高炉炼铁基础知识[M]. 北京:冶金工业出版社,2007.

[8] 由文泉,赵民革.实用高炉炼铁技术[M]. 北京:冶金工业出版社,2004.

 
 
[ 技术文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1