田国福
(山钢股份莱芜分公司炼铁厂,山东济南271104)
摘要:运用振动分析仪现场检测风机波形及频谱图等方法,判断265m2烧结机环冷鼓风机在运转过程中振动数值超标故障,确定故障原因是由于转子不平衡导致。现场运用动平衡技术处理,消除了故障,使振动数值达到了合格水平。
关键词:烧结机;环冷风机;风机转子;振动分析仪
1 前言
山钢股份莱芜分公司炼铁厂4#265m2烧结机配套280m2环冷机,环冷机配置5台冷却风机,环冷冷却风机是对烧结机所生产的烧结矿进行冷却的关键设备。在设备运行过程中,2#冷却风机因轴承座出现振动超标造成风机故障停机,不能同步环冷机正常运行,造成烧结矿温度偏高,影响输送皮带使用寿命。通过振动分析仪监测设备运行状态,结合故障参数数据、频谱图、波形图等进行分析,最终现引起故障的原因,并利用最短的时间进行了处理,确保了冷却风机同步环冷机开机运行[1-3]。
2 风机故障诊断分析
280m2环冷机配置5套G4系列鼓风机,鼓风机型号为G4-73-25D。风机流量324 000 m3/h,叶轮直径2.5 m,压力5 082 Pa,配套电机型号YKK5604-8-630 kW,10kV。
经检测分析,引起风机振动的原因有多方面,主要有以下几点。
1) 风机转子不平衡。不平衡是旋转机械常见的故障,引起转子不平衡的原因有:结构设计不合理、制造和安装误差、材质不均匀、受热不均匀、转子部件(配重)脱落。运行中转子的腐蚀、磨损、结垢、零部件的松动和脱落等都能引起转子不平衡。
2) 风机转子不对中。不对中通常指相邻两转子的轴心线与轴承中心线的倾斜或偏移程度,转子不对中可分为联轴器不对中和轴承不对中;联轴器不对中又可分为平行不对中、偏角不对中和平行偏角不对中3种情况。
3 )转子碰摩。受风机运行时间较长,机组运行参数不断提高,其间隙不断减小,以及运行过程中不平衡、不对中、热弯曲等因素的影响,经常发生转子摩擦故障。因转子摩擦部位不同,碰摩分为两种情况:转子外缘与静止件接触而引起的摩擦,称为径向摩擦;转子在轴向与静止件接触而引起的摩擦,称为轴向摩擦。从不同的角度,摩擦还可以分为局部摩擦和全面摩擦,早期、中期和晚期碰摩等。
4 )油膜振荡。当转子转速升到比第1临界转速的2倍稍高以后,由于此时半速涡动的涡动速度与转轴的第1临界转速相重合即产生共振,表现为强烈的振动现象。油膜一旦发生振荡,将始终保持约等于转子1阶临界转速的涡动频率,而不再随转速的升高而升高。
3 故障检测及处理
3.1机组测点布置
环冷机2#冷却风机机组测点布置如图1所示。
3.2机组振动数据采集及故障分析
风机运行过程中振动突然加大,风机运行转速为740 r/min。使用振通904测量其水平振动位移达63.39 μm,超过报警值。测点数据分析见图2。
从频谱图及波形图中可以看出,其工频振值达63.39 μm,其波形图近似于正弦波,频谱图中谐波分量集中于基频12.5 Hz,并且出现很小的高次谐波,使整个频谱呈现出“枫树形”。通过分析,判定该风机振动故障主要为转子不平衡引起的。具体分析如下:1)通过测点振动趋势图分析,其测点IX振动值上升幅度较大,可以判定测点振值增大为振动量传递引起;2)风机运行过程中,将所有风机轴承座、电机地脚螺栓进行紧固,未发现地脚有松动现象,因此排除地脚螺栓松动引起的故障;3)通过波形及频谱图分析,判定其为典型的转子不平衡故障。
3.3运用VB8- II平衡仪对风机进行动平衡校正
1) 考虑到风机系统采用刚性转子,而且符合应用单面动平衡技术要求,故选用刚性转子测相平衡法处理此次动平衡故障。
2 )粘贴反光片,选择外露的轴段,此段轴上用黑漆涂黑。待黑漆晾干后,用细砂纸打磨黑漆表面,打磨至不反光为止。然后将1片25 mm x 50mm的反光纸用瞬干胶粘牢至黑漆表面。
3) 将转速表座固定在轴承座钢结构底座上,速度传感器放置于表座卡盘上。振动传感器固定在轴承座两端。
4) 动平衡仪具体操作设置。动平衡测量就是测量振动的基频分量。先将“通频-选频”键按下,然后再按下“基频”和“位移”键,此时振幅指示即为基频、位移振动幅值。
5 )测量初始振动矢量。准备完毕后,启动风机,待转速达到额定转速后,观察仪器显示转速,待转速稳定后,记录初始振动矢量(95μm,130°)。
6 )计算试加重量。按照平衡仪器要求的平衡精度等级G,则所需试重为:
式中:M为转子重量,kg; G为平衡精度等级,mm/s; n为被平衡机器的最大工作转速,r/min; r为试重位置半径为mm;m为试重,g。
7 )试加配重块。利用上述公式计算得出试重块m=450g,按照要求焊加在被平衡转子立面上,相位取0°。可写表达式(0.45,0°)。
8 )第2次启动风机。待达到额定转速时,测取轴承座振动幅值和相位,其矢量以。(130μm,230°)。
9) 计算影响系数K。
计算得影响系数K (78,152°)。计算实际需加重量Q。
求得实际需加重量Q(1.21,236° )。
10 )焊加求得配重块Q。计算得出需加配重块质量1210 g,相位取236°。
11)重新开机,故障消除。
4 结语
判断风机故障,首先通过频谱图和波形图判断故障原因。采用现场动平衡处理故障省时、省力,节约费用。
参考文献:
[1] 周宝堂.振动测试分析与动平衡[M].杭州:浙江大学出版社,1991.
[2] 安胜利,杨黎明•转子现场动平衡技术[M]•北京:国防工业出版社,2007.
[3] 杨国安.机械设备故障诊断使用技术[M].北京冲国石化出版社,2007.