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首钢长钢8号高炉炉缸炉底侵蚀调查

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-13  来源:首钢长治钢铁有限公司  作者:杨军昌,张联兵,韩秀鹏,申伟  浏览次数:562
 
核心提示:通过对首钢长钢8号高炉炉缸温度变化和护炉生产实践的总结,以及停炉后的破损调查,重点分析了影响高炉长寿的关键因素。

杨军昌,张联兵,韩秀鹏,申伟

(首钢长治钢铁有限公司)

摘 要:通过对首钢长钢8号高炉炉缸温度变化和护炉生产实践的总结,以及停炉后的破损调查,重点分析了影响高炉长寿的关键因素。

关 键 词:高炉;炉缸炉底;侵蚀;护炉

首钢长钢8号高炉(1080m3)于2004年9月19日投产,设计20个风口和2个铁口。高炉采用水冷炭砖一陶瓷杯综合砌体,炉缸、炉底配有6层测温热电偶。炉缸设计有4段冷却壁,冷却壁为球墨铸铁光面冷却壁,采用工业水冷却。2012年2月20日停产大修,生产7年6个月,总计生产生铁658万t,单位炉容产铁量6095t/m3。对8号高炉进行了炉缸炉底侵蚀调查,分析影响高炉长寿的关键因素和护炉的有效措施。

1 炉缸炉底结构

8号高炉采用的是综合炉缸、炉底结构,炉底封板上为混凝土,混凝土上并排42根Φ108mm的水管,往上为炉底捣打料找平层。在其上砌筑5层半石墨质砖,尺寸为400mm×400mm×1200mm,炉底总高度为2000mm,不同层之间交错砌筑。第5层半石墨质砖表面标高为6.503mm。第4层至12层外环砖为微孔炭砖,第13层至第14层为半石墨质砖。半石墨质砖上立砌2层复合棕刚玉砖,高度为690mm,形成陶瓷杯炉底。炉缸侧壁砌复合棕刚玉砖,形成陶瓷杯壁。铁口区范围用复合棕刚玉砖砌筑。冷却壁与炉壳之间填充无水炭素泥浆。炭砖与冷却壁缝隙约为70mm,用炭素S9填充料捣打。炭砖与陶瓷杯之间缝隙50mm,填充炭素胶泥。

2 高炉护炉生产情况

高炉开炉1周后即发现,标高9202、10205mm处的热电偶温度相继升高,内环部分点温度超过1000℃。随着生产延续,高温区逐渐下移到标高8199mm与7196mm的位置。高炉开始护炉,控制冶炼强度生产,直至停炉大修从未使用过全风作业。

在高炉的整个生产过程中,主要采取过以下措施维持高炉生产:风口喂线护炉;严格控制来水温度,局部通入高压水,增加铜冷却棒加强冷却效果;改变送风制度,部分风口改为直风口,缩短风口长度,缩小送风面积,以减缓铁水环流;堵温度高部位风口生产;加钒钛矿、钒钛球团矿生产,确保TiO2入炉量在8~15kg/t;控制较为充沛的炉温,确保生铁中[TiO2]含量≥0.12%;控制冶炼强度生产,利用系数2.2~2.6,鼓风动能9~11kJ/s,标准风速185~200m/s。8号高炉历年来技术经济指标见表1。

首钢长钢8号高炉炉缸炉底侵蚀调查1 

3 炉缸温度变化及采取的措施

(1)第一阶段(2004年9月—2007年5月)。2004年9月19日开炉,一周后即发现标高9202、10205mm处的热电偶温度相继升高,内环部分点温度超过1000℃。随着生产的延续,高温逐渐下移到标高8199mm与7196mm处。2005年4月,正北3号风口下方标高8199、7196mm处的J、K点热电偶温度逐步升高。到5月,内环温度点超出1000℃,超过热电偶量程,已不能作为检测点。

(2)第二阶段(2007年5—12月)。2007年5月19日零点班,当标高7200mm东北方向H点温度达到766℃,超过警戒温度,休风堵3个风口(6、7、18号),将风量控制在2000m3/min。但温度并没有得到有效控制,炉缸东北方向进入炭砖100mm深度的温度点最高升至978℃。2007年5月20日,被迫休风凉炉,堵5个风口(5、6、7、12、18号),风量控制在1500m3/min。

(3)第三阶段(2007年12—2009年8月)。2007年12月24日四点班,炉缸、炉底东南方向热电偶温度逐渐升高,标高7196mm处的F点(伸入炭砖100mm)温度从635℃升高到961℃(最高时1153℃),对应此处的第2段7、8号冷却壁组水温差从0.5℃分别升高到0.7℃和0.9℃,热流强度分别达到了9.87、15.01kW/m2。依据现场情况和护炉规定,于25日01:15休风凉炉,对8号冷却壁组进行了拆分,实施单独供水冷却。

(4)第四阶段(2009年8月—2011年3月)。2009年8月29日,7号冷却壁(面积3.522m2,水流量45m3/h)水温差从0.5℃升至0.7℃,热流强度达到9.78kW/m2。9月5日休风50min,捅开南面13号风口,堵东南面9号风口和东北面6号风口。9月6日升至0.8℃,热流强度12.12kW/m2。9月7日将第2段东面7号冷却壁单拆为2块,第2段7号单块冷却壁(面积1.761m2、水流量56.5m3/h)水流量增加11.5m3/h,水温差0.3、0.2℃,热流强度11.17、7.64kW/m2。9月24日后下降至9.3kW/m2以下。

(5)第五阶段(2011年3月—2012年2月)。2011年3月31日,炉缸温度突变,14号风口下方标高6900mm处抵住炭砖的临时热电偶温度突然升高,14号A2从166℃短时间内升至184℃,14号B2从169℃升至195℃;第2段12号冷却壁组水温差升至1.3℃,热流强度超过16.28kW/m2;13号冷却壁组水温差升至0.9℃,热流强度超过9.65kW/m2,炉皮温度最高达到80℃,存在烧穿危险。高炉在出铁后于02:20紧急休风。单拆第2段12号冷却壁组,增大冷却强度,并命名为22、23号冷却壁。

4 侵蚀情况

停炉后,对炉内的侵蚀情况进行了调查。从现场调查的结果看,高炉的侵蚀是不规则的,同一方位侵蚀程度也不同。

(1)正南方向。位于12、13号风口之间的下方,第2段23号冷却壁、第1段24号冷却壁缝隙处抵住炭砖的临时热电偶温度(新安装)突然升高到196℃。该部位第7、8层虽然还能分辨出有炭砖,但在紧靠冷却壁的地方,发现有凝结的残渣铁(如图1所示)。

首钢长钢8号高炉炉缸炉底侵蚀调查2 

在10、11号风口之间下方,第2段20号、第1段20号冷却壁位置,该部位第1、2段冷却壁缝隙处抵住炭砖的临时热电偶温度(新安装)达到219℃。该部位第8层炭砖位置已不能分辨清是否有炭砖,只能看出是凝结物紧挨捣打料,捣打料厚度约70mm基本完好;第7层炭砖剩余厚度140mm。

(2)正东方向。位于7~9号风口之间的下方。该部位标高7196mm处深入炭砖100mm的临时热电偶温度(新安装)达到过1000℃。该部位第6层炭砖剩余厚度130mm,第7层炭砖剩余厚度60mm,第8层炭砖剩余厚度约50mm。

(3)正北方向。位于3、4号风口下方,该部位深入炭砖100mm临时热电偶温度(新安装)最高达到654℃,抵住炭砖临时热电偶温度(新安装)达到250℃,靠近冷却壁处有残铁。在3号风口下方,第10层炭砖剩余厚度280mm;第9层炭砖剩余厚度300mm。1号风口下方第8层炭砖剩余厚度630mm,在180mm处有环裂;第7层炭砖剩余厚度660mm;第6层炭砖剩余厚度710mm。这两层炭砖由于现场施工原因没能清楚观察到侵蚀程度,从裸露出的部分看有渣铁夹杂、包裹炭砖的现象,侵蚀应该比较严重。

(4)炉缸炉底部位。炉缸侵蚀最为严重的是第7、8层炭砖部位,该部位在圆周方向侵蚀都较为严重,呈象脚状。炉底侵蚀呈锅底状,最深处在第3层炭砖下部。

(5)其他情况。在炉底第5、6层挖出含褐红色的凝结物,其在炉底的沉积厚度20~100mm,化学分析见表2。可以看出,该物质的含钛量较高,说明炉底有钛化物沉积层。还在炉内挖出黄绿色物质,化学分析见表3。可以看出,该物质的ZnO含量高达93.88%,说明有害物质Zn可以进入炉缸。由于Zn的频繁氧化还原,对炉缸耐材造成严重破坏。

首钢长钢8号高炉炉缸炉底侵蚀调查3 

5 侵蚀原因

高炉是个密闭的化学反应容器,在炉缸内,耐材受碱金属侵蚀,热应力的破坏,CO2、O2、H2O的氧化,渣铁的侵蚀和流动冲刷破坏。但就8号高炉而言,认为主要是以下原因导致炉缸温度异常变化。

(1)耐火材料质量差。8号高炉采用炉缸炭砖质量与技术要求不相符,其中导热系数远低于标准。高炉设计时炉底、炉缸耐材要求指标见表4。2004年生产期间与停炉后,对炭砖与捣打料取样化验对比,两次检测炉缸耐材导热系数都偏低,达不到高炉设计要求(见表5、6)。

 首钢长钢8号高炉炉缸炉底侵蚀调查4

(2)砌筑质量差。在清挖时发现,在炭砖横缝与竖缝间有渗铁现象,个别地方铁已渗透到砖与冷却壁之间的捣打料上,可能是砌筑时缝隙过大或填充不结实所致。

(3)炭砖环裂。由于整体大块炭砖受热不同,两端温差大,随着升温各种应力在增加,当应力超过炭砖破损极限值时,即出现微小的变形和裂纹。大块条形炭砖受热后,其冷端由于冷却效果好,炭砖强度较热端好,而热端长期处于高温状态,产生的热应力于长度中间部位,使炭砖热端一侧受到一个向内的不平衡的拉伸力。当拉伸力大于炭砖破坏应力时,便产生横向裂纹。当缝内渗入大量渣铁,炭砖会产生线性膨胀,加剧炭砖环裂。

(4)碱金属侵蚀。随着长期冶炼,碱金属的循环富集不可避免。碱金属氧化物在一定温度下,与炭砖中的炭素起剧烈反应。当炭砖侵入碱蒸气时,易于形成新的化合物如Fe,C、ZnO等,这些化合物易产生晶变,从而导致体积膨胀,破坏炭砖强度,对炭砖破损起催化作用。从炉内取样分析来看,8号高炉内Zn含量较高,存在较严重的碱金属侵蚀。

6 结语

(1)严把质量关。炉缸、炉底是高炉最关键的部位,是决定高炉一代炉龄寿命的关键,必须严格把好耐火材料质量和砌筑质量关,充分考虑该部位的侵蚀机理,选用优质耐材和信用好的施工单位,确保无先天隐患。

(2)加强监控。炉缸温度监测是确保炉缸安全的重要手段。随着侵蚀,炉缸原有热电偶逐渐减少,应在重点部位通过炉壳钻孔,增加热电偶监测点,对炭砖、炭捣料进行有效监控。对炉壳、冷却壁增加热电阻,坚守最后一道防线。条件允许时,可建立“炉底炉缸侵蚀模型”指导生产。无论采用那种检测手段,当发现有局部热流强度升高时,必须采取有效措施,及时控制,不可大意致使升高部位蔓延,加剧侵蚀。

(3)加强高炉操作。严格控制高炉操做参数,缩小、加长和使用直风口使回旋区向炉缸推进,减少了对炉缸侧壁的冲刷,也要兼顾炉缸活跃与炉况顺行,避免炉墙结厚造成炉况不顺。长期堵风口容易导致高炉偏料,可适当加堵热流强度高部位对面的风口;装料制度上适当压制边缘气流,加中心焦,降低炉顶压力,杜绝高炉憋风。同时,减少喷煤量,有利于提高高炉透气性,有利于护炉;强化冷却;重视炉前操作;加强检漏工作,及时发现处理漏水;建立完善的应急预案体系。

(4)加强原燃料的管理。一方面减少入炉碱金属带入量;另一方面要优化高炉操作,做好排碱工作,降低碱金属的危害。

 
 
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