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烧结矿锌含量控制及高锌固废应用实践探讨

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-10-22  作者:彭元飞 翟玉兵 雷玉江  浏览次数:832
 
核心提示:摘要:本文重点分析我厂炼钢污泥平铺配加生产实践,采取“交叉堆取、双向进料、取垛堆泥、取完平铺、铺匀铺平”的原则,对烧结矿锌含量控制稳定性起到促进作用。 关键词:高锌固废;烧结矿;炼钢污泥;配加模式
 烧结矿锌含量控制及高锌固废应用实践探讨

彭元飞  翟玉兵  雷玉江

(陕西龙门钢铁有限责任公司  陕西韩城  715405)

摘要:本文重点分析我厂炼钢污泥平铺配加生产实践,采取“交叉堆取、双向进料、取垛堆泥、取完平铺、铺匀铺平”的原则,对烧结矿锌含量控制稳定性起到促进作用。

关键词:高锌固废;烧结矿;炼钢污泥;配加模式

1  引言

目前各大钢企为进一步降低铁水成本,均趋向于采用低价的外矿粉进行烧结,并充分利用烧结、炼铁、炼钢工序所产生的各种除尘灰、污泥、钢渣等,利用其低价和含有大量的C、Fe、CaO、MgO等有利成分的优势,来降低烧结料消耗,从而达到降低成本的目的。各种外矿粉及除尘灰都含一定量的K、Na、Zn等有害元素,大量配加会造成高炉碱负荷、锌负荷超标,高炉炉墙结厚结瘤,加剧炉缸侵蚀,影响炉况稳定顺行。特别是锌负荷控制在炉役后期显得尤为重要,其超标影响远远大于碱负荷。我厂同样采取了大量固废利用的实例,本文重点探讨在烧结过程配加高锌炼钢污泥的应用实践。

2   炼钢污泥成分

转炉炼钢污泥(下称炼钢污泥),是烟气湿法除尘所产生的,转炉年产生的炼钢污泥量约10万吨以上,含水分25-30%,干基的炼钢污泥TFe约50%以上,粒度200目占 90%以上,成分见表1。

表1 炼钢污泥成分

成分

TFe%

SiO2%

CaO%

MgO%

Al2O3%

P%

S%

Pb%

Cu%

TiO2%

MnO%

K2O%

Na2O%

Zn%

炼钢污泥

56.33

0.67

10.38

1.58

1.92

0.09

0.17

0.21

0.02

0.07

1.24

0.30

0.25

1.43

与一般国内精矿比较,炼钢污泥TFe、CaO、MgO含量偏高,是很好的烧结、球团用原料,可代替部分含铁料和熔剂,但其粒度过细,亲水性好,粘度大,自然干燥条件差,不易烘干,进而对合理利用产生较大影响。

目前我厂烧结用料主要结构为外配含铁料,其锌含量一般为0.001-0.020%;污泥锌含量为1.43%,是烧结矿锌含量的主要来源;同时烧结矿入炉率达到75%以上,也是高炉锌负荷的重要来源。所以在烧结过程中配加有利控制污泥均匀性,可促进烧结矿锌含量,就是对高炉锌负荷的稳定控制的重点措施。

3  污泥配加模式

3.1  液流式

一般将炼钢污泥采用管道或车辆转运输送至烧结混料筒旁浆液池,经搅拌混匀制成含水60-70%的浆液,再利用泥浆泵喷入在一混(混合机),代替部分原一混喷水量,其重点工艺为控制浆液与工艺水量比例。主要设备有浆液搅拌池、搅拌机、泥浆泵、管道、喷嘴等。

工艺优点:对混合料粒度粒级分布基本无影响,甚至对混合料粒度稍有提升。

工艺缺点:泥浆泵易损坏,喷浆不正常;喷嘴易堵;水压或浆液压力失常频发,造成混合料水分波动频繁;喷浆不均,造成烧结矿锌含量波动。

3.2  仓体配加

在配料过程配加,一般将污泥转运至配料地仓口,利用仓体和皮带秤均匀配加,便于控制污泥下料量。但炼钢污泥含水量一般为25-30%,表观呈现泥泞状,在仓内棚料,下料稳定性受到严重影响,可采取与部分除尘灰或返矿混和后配加;同时可采取污泥前端烘干工艺,但成本较高,未能起到铁前降本效果。

工艺优点:下料稳定性得到控制,烧结矿锌含量控制较好;

工艺缺点:易形成堆块下料,烧结矿成分波动;烘干时成本效益受限。

3.3  料场平铺

在料场进行平铺配加,采用铲车或挖机进行混匀。

工艺优点:几乎无投资,烧结矿锌含量控制较稳定。

工艺缺点:平铺周期较短,对车辆操作要求较高。

4  污泥配加模式实践

经过前期对标晋南部分钢企,初步否定污泥液流式配加模式,我厂采取了仓体配加和料场平铺模式;前期实行仓体配加时,污泥下料呈现5cm以上块状物,难以做到均匀配加,同时也进行了烘干和返矿混合模式,均不能满足成本和均匀性要求;目前采用聊城平铺模式进行。

炼钢污泥平铺过程中,主要遇到了平铺场地与配比结构的困扰,通过以下措施解决:

4.1  堆取垛交替平铺

我厂1#系统现有料场为双堆取四料条混匀结构,采取“交叉堆取、双向进料、取垛堆泥、取完平铺、铺匀铺平”的污泥配加原则,即堆取料系统尽量实行交叉作业,坚持双向车辆进入,在取料机后空场地卸载污泥,待取完垛后,利用挖机对污泥进行平铺作业,铺高小于40cm,铺宽铺长要求覆盖料场条底部,促进混匀矿锌含量稳定。

4.2  提前策划稳定烧结矿锌含量

根据炉料及烧结矿入炉结构,测算烧结矿锌含量控制至0.025%以下,满足高炉锌负荷小于0.4kg/t的内控要求,污泥配加量稳定至1.0-1.5%。同步避免转炉锌皮(如易拉罐、薄锌板等)配加量,维持转炉污泥锌含量稳定或维持偏低水平运行。

5   使用炼钢污泥对成品质量影响

5.1  混匀矿结构

阶段 %

津布巴

PB

超特粉

巴混

印粉

印尼塔

巴卡

大西沟

舞阳精矿

国内精矿

除尘灰

钢渣粉

高镁石粉

污泥

污泥1.0%

15

14

21

19

9

4

7

3

6

2

1.3

1.8

5.5

1.0

污泥0.0%

15

18

21

19

9

7

 

3

6

2

1.2

1.6

5.5

0.0

5.2  混匀矿质量变化

 混匀矿

TFe%

FeO%

SiO2%

CaO%

MgO%

Al2O3%

Zn%

H2O%

<0.5mm

污泥1.0%

57.73

4.44

4.96

3.51

1.29

2.34

0.023

8.23

23.09

污泥0.0%

56.90

4.73

4.65

3.14

1.26

2.30

0.017

8.37

25.83

对比

0.83

-0.29

0.31

0.37

0.03

0.04

0.004

-0.14

-2.74

5.3  烧结矿成分变化

 混匀矿

TFe%

FeO%

SiO2%

CaO%

MgO%

Al2O3%

Zn%

R 倍

污泥1.0%

55.12

9.05

5.04

10.11

1.95

2.32

0.022

2.01

污泥0.0%

55.12

9.25

4.87

10.15

1.86

2.28

0.017

2.09

对比

0.00

-0.20

0.17

-0.04

0.09

0.04

0.005

-0.08

5.4  烧结过程参数变化

阶段

配料结构

烧结参数

混匀矿

%

返矿

%

生石灰

%

焦粉

%

合计

%

台速

m/min

料层

mm

点火

烟温

负压

kPa

烟气含氧

%

污泥1.0%

61.84

30.00

4.32

3.83

100

1.96

900

1083

128

-16.8

10.50

污泥0.0%

61.53

30.19

4.40

3.98

100

2.04

876

1049

129

-16.4

10.99

对比

0.31

-0.19

-0.08

-0.15

0.00

-0.08

24.00

34.00

-1.00

-0.40

-0.49

5.5  混合料指标变化

阶段 %

<0.5mm

<3mm

3—5mm

5—8mm

>8mm

平均粒径mm

水分

料温℃

污泥1.0%

4.16

35.49

30.11

25.84

8.55

4.62

7.51

59.96

污泥0.0%

5.01

34.27

30.05

27.03

8.55

3.33

7.56

60.07

对比

-0.85

1.22

0.06

-1.19

0.00

1.29

-0.05

-0.11

5.6  烧结矿理化性能变化

阶段 %

>40mm

25—40

16—25

10—16

6.3—10

5—6.3

<5mm

强度

>16

平均粒径mm

污泥1.0%

8.71

17.84

21.80

21.18

16.68

6.18

7.24

74.52

32.23

19.24

污泥0.0%

8.47

17.27

21.83

20.94

17.20

6.59

7.70

74.38

21.90

19.00

对比

0.24

0.57

-0.03

0.24

-0.52

-0.41

-0.46

0.14

10.33

0.24

5.7  高炉锌负荷

阶段

烧结矿入炉率%

高炉锌负荷kg/t

污泥1.0%

75.80

0.399

污泥0.0%

75.72

0.352

对比

0.08

0.048

4.8  分析

4.7.1污泥配加1.0%后混匀矿Zn含量升上0.004%、烧结矿Zn含量上升0.005%。

4.7.2污泥配加1.0%后混匀矿CaO含量上升0.37%,烧结矿生石灰配加下降0.08%。

4.7.3污泥配加1.0%对混匀过程、烧结参数、烧结矿物理性能无大幅影响。

6  结论

  6.1炼钢污泥在烧结配料过程中,采取平铺模式配加对烧结矿锌含量控制稳定性起到促进作用;

6.2生产实践表明在控制转炉锌皮配加条件下可促进污泥锌含量稳定。

6.3烧结过程配加炼钢污泥1%,在炉料结构中烧结矿入炉率稳定至75%左右时,可控制高炉锌负荷满足小于0.4kg/t要求,同时需结合考虑其他入炉料锌含量。

 

参考文献

[1]  王建.攀钢转炉污泥球团在转炉上的应用[J].攀钢技术,1996.

[2]  薛显勇.转炉炼钢污泥在转炉炼钢造渣的初步应用[J].四川冶金,2008.02.

[3]  郝成杰.天铁炼钢污泥综合回收利用[J].天津科技,2013.08.

 

 

联系方式:姓名:彭元飞  联系方式:0913-5180725  地址:陕西龙门钢铁有限责任公司   邮编:715405

 

 

 
 
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