曹利 王明元 张守平 韩伦杰 张庆路
(黑龙江建龙钢铁有限公司炼钢厂 黑龙江 双鸭山155100)
摘要:黑龙江建龙钢铁有限公司生产N80级油井管,采用原料是提钒以后的半钢+废钢,用铝还原片钒(V2O5)增钒的工艺,导致了部分炉次钢水氧化性高;形成批量的钢管内、外折缺陷。采用复合的高效脱氧剂和控制Ca/Als,明显减少穿管后的废品量。
关键词:N80;半钢;Ca/Als
0 前言
在我国石油工业中,石油管材中占比例最大的是石油套管, J55, N80级占80%左右,其中N80级油井管用量占50%以上。目前,N80级石油套管材质主要是含V类微合金化非调质钢,钢管不需要调质即可达到要求的性能,从而降低了钢管制造成本。
黑龙江建龙钢铁有限公司(以下简称黑龙江建龙)自生产本钢种以来,2019年11月出现了批量的内折和外折,合格率91.2%。为此,对缺陷进行了分析,针对性地提出解决方案,对工艺进行改进,最终生产出了合格率达96.8%的钢管。
1、缺陷分析
1.1 钢管内折
对部分钢管内折、鼓包质量缺陷(见图1)进行分析。
图1 钢管内折、鼓包缺陷 图2内折能谱定性分析
缺陷处夹杂物进行能谱分析,夹杂物主要成分为铝酸钙并含有一定的钠见图2。
1.2 钢管外折
钢管外折实物图片见图3。
图3 钢管外折实图 图 4 外折能谱定性分析
图4表明,夹杂物主要是铝酸盐类复合夹杂物。
2、夹杂物的来源
2.1 内生夹杂
由于黑龙江建龙原料是提钒以后的半钢+废钢,采用铝还原片钒(V2O5)增钒,导致了部分炉次钢水氧化性高。表1为转炉出钢后,吹氩站钢水的化学成分。
表1 氩后化学成分/%
序号 |
炉号 |
钢种 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al |
Als |
1 |
01F868 |
33Mn2V |
0.18 |
0.365 |
1.488 |
0.013 |
0.0364 |
0.014 |
0.012 |
2 |
01F869 |
33Mn2V |
0.182 |
0.403 |
1.572 |
0.012 |
0.0373 |
0.074 |
0.071 |
3 |
01F872 |
33Mn2V |
0.223 |
0.386 |
1.53 |
0.022 |
0.0411 |
0.031 |
0.029 |
4 |
02G749 |
33Mn2V |
0.187 |
0.285 |
1.325 |
0.014 |
0.0317 |
0.011 |
0.002 |
5 |
02G754 |
33Mn2V |
0.202 |
0.323 |
1.264 |
0.011 |
0.0361 |
0.008 |
0.002 |
6 |
02G755 |
33Mn2V |
0.221 |
0.328 |
1.297 |
0.018 |
0.031 |
0.013 |
0.011 |
钢水氧含量高,导致LF精炼在有限时间不能做到白渣精炼,脱氧不充分,与喂入的Al线结合,生成Al2O3,残留于钢中,形成了夹杂物。
精炼终渣检验数据见表2。
表2 终渣检验数据
检验样号 |
SiO2% |
CaO% |
MgO% |
S% |
P2O5% |
Al2O3% |
MnO% |
碱度R |
FeO% |
牌号 |
01F868 |
11.13 |
45.29 |
12.15 |
0.552 |
0.02 |
18.23 |
0.35 |
4.07 |
1.14 |
33Mn2V |
02G749 |
11.18 |
44.9 |
13.24 |
0.542 |
0.02 |
17.92 |
0.37 |
4.01 |
1.18 |
33Mn2V |
01F869 |
11.17 |
46.01 |
12.47 |
0.558 |
0.02 |
18.54 |
0.35 |
4.12 |
1.06 |
33Mn2V |
01F872 |
10.52 |
48.39 |
6.82 |
0.558 |
0.02 |
19.13 |
0.31 |
4.6 |
1.08 |
33Mn2V |
02G754 |
11.82 |
47.7 |
6.78 |
0.6 |
0.02 |
18.41 |
0.34 |
4.04 |
1.07 |
33Mn2V |
终渣FeO偏高,不利于吸附夹杂物。
2.2 外来夹杂物
主要来源主要是部分浸入式水口插入较浅60mm左右,导致卷渣;Ca/Als较高(≥0.08),水口耐材被侵蚀严重,个别的存在水口渣线穿孔。
图5工艺改进前水口插入深度及侵蚀状况
3、采取的工艺改进措施
3.1 加强转炉出钢时的脱氧
使用高效脱氧剂替代部分铝锭脱氧,加强转炉炉后钢包钢水的脱氧;保证到LF的钢包顶渣为黄白渣。
高效脱氧剂成分见表3。
表3 高效脱氧剂化学成分/%
元素名称 |
Si |
Al |
Ca |
Mg |
含量(%) |
35-40 |
6-12 |
9-12 |
3-6 |
用Si还原五氧化二钒合金化的热力学条件:
2/5 V2O5+Si=4/5V+SiO2
Δ△G0=-50995
高效脱氧剂通过适当调整Si、Ca、Al、Mg元素比例,在炼钢温度下,复合脱氧的产物是低熔点的。此液态夹杂物的聚合长大相对于固态脱氧产物而言容易得多,便于上浮;另一方面,即使脱氧产物上浮排除不充分,残留在钢中的夹杂也是球状夹杂,此夹杂对钢材的性能影响比较小,降低了单纯Al脱氧的链状Al2O3夹杂的危害。
经过精炼造渣扩散脱氧,精炼终渣FeO平均值0.72%,详细见表4。
表4 终渣检验数据
样号 |
SiO2% |
CaO% |
MgO% |
S% |
P2O5% |
Al2O3% |
MnO% |
碱度R |
FeO% |
91L047 |
10.47 |
52.99 |
5.2 |
0.513 |
0.03 |
17.64 |
0.28 |
5.06 |
0.87 |
91L048 |
9.21 |
51.16 |
4.98 |
0.636 |
0.02 |
19.8 |
0.24 |
5.56 |
0.64 |
91L049 |
9.65 |
49.89 |
5.02 |
0.79 |
0.02 |
20.1 |
0.29 |
5.17 |
0.87 |
91L050 |
9.38 |
51.36 |
5.13 |
0.659 |
0.02 |
20.05 |
0.23 |
5.47 |
0.63 |
91L051 |
8.81 |
48.62 |
4.06 |
0.708 |
0.02 |
21.95 |
0.27 |
5.52 |
0.61 |
3.2 连铸卷渣及耐材侵蚀控制
3.2.1 连铸中间包内装浸入式水口插入深度调整为90~130m。
3.2.2 Ca/Als含量调整
原工艺钢中的Ca/Als含量为0.095,优化工艺使其不大于0.075,减少Ca对铝碳质浸入式水口的侵蚀,钢管内折比例由2.5%下降到0.2%,废品11.963t减少到0.195t。
图6工艺改进后水口插入深度及侵蚀状况
4、结论
(1)采用高效复合脱氧剂,能够有效地快速去除钢包中的[O],且能形成低熔点的夹杂物,保证精炼炉脱氧后,终渣(FeO)<0.9%。
(2)经过降低Ca/Als的量,降低了对耐材的侵蚀程度,明显减少了废品的重量。
(3)工艺优化后,钢管的内外折数量减少,合格率由91.2%提高至96.8%。