王栋 王如伦 张崇尧 齐治畔 宋文生
(山西建邦集团有限公司)
摘 要:本文介绍山西建邦集团炼钢厂利用铁水铬高特点降低锰合金含量,进而降低硅锰合金消耗。通过生产实践研究表明,在钢中含有适量铬元素情况下降低锰合金含量可保证成品钢材性能。
关键词:高铬铁水;硅锰;以铬代锰
1 引言
山西建邦集团炼铁厂使用价格低廉的含Cr红土矿作为烧结原料,可以显著降低生产成本。但是使用含Cr原料造成高炉铁水Cr含量较高,最终导致钢中Cr含量偏高。根据炼钢成分控制和成品性能分析对比,确定试行合金成分以铬代锰。充分利用铁水残余成分Cr代替合金元素Mn是降低成本、残余元素综合利用的有效手段,能够为公司节约合金成本,降低炼钢消耗,增加企业经济效益。
2 试验条件及试验方案
2.1 试验条件
山西建邦集团炼钢厂现有3座65吨转炉、2座LF钢包精炼炉、一台5机5流和两台6机6流方坯连铸机,转炉炼钢管理引入先进的德国巴登误工分析系统;连铸采用液面自动控制技术、结晶器电磁搅拌技术、凝固末端电磁搅拌技术、优化切割和热装热送技术,有效地保证了铸坯质量。转炉单炉平均出钢量63t;造渣料使用石灰、轻烧白云石、烧结矿、石灰石等;转炉冶炼周期26分钟,供氧时间13分钟;脱氧合金化使用硅铝铁、硅锰、硅铁等。
目前主要生产钢种为HRB400E、HRB500E系列高强抗震钢筋,预应力混凝土用PC钢棒,MG335、MG400、MG500系列矿用锚杆钢,以及45~75号钢系列、82B钢绞线、焊丝钢等。
试验钢种:HRB400E,成分控制如表1所示。
表1 HRB400E高线φ10规格成分内控要求
成分 |
C |
Si |
Mn |
P 、S |
Ceq |
内控标准 |
0.21-0.25 |
0.40-0.60 |
0.90-1.10 |
≤0.045 |
≥0.38 |
2.2 试验方案
表2:不同铁水条件下炼钢成分设置
成分 |
C |
Si |
Mn |
Cr |
P 、S |
Ceq |
正常 |
0.21-0.25 |
0.40-0.60 |
0.90-1.00 |
|
≤0.045 |
≥0.38 |
铬高 |
0.21-0.25 |
0.40-0.60 |
0.85-0.95 |
≥0.100 |
≤0.045 |
≥0.38 |
根据统计分析,试验阶段在C含量要求不变、确保碳当量的前提下,将试验组Mn含量标准下限降低0.05%,对比降锰后力学性能变化。统计铁水铬高时炼钢成品成分铬含量情况,初定铬含量高于0.100%时对成分进行降锰控制。
3 以铬代锰可行性理论分析
锰提高钢的强度、韧性,并能提高钢的淬透性;铬增加钢的淬透性,显著提高强度和硬度,使组织细化而又均匀分布,提高钢的塑性和韧性。铬和锰元素在钢中对钢材性能影响作用相当,以铬代替锰是可行的,一方面能够降低炼钢合金消耗,另一方面使铁水中残余元素得到有效利用。
4 试验效果
4.1 Cr含量对成品性能影响
表3 高铬时(Cr≥0.100%)时成分及性能情况(试验组)
炉号 |
化学成分(熔炼分析)% |
拉伸试验/MPa |
|||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ceq |
ReL |
Rm |
|
403321034 |
0.22 |
0.46 |
0.94 |
0.029 |
0.029 |
0.192 |
0.42 |
440 |
610 |
403120622 |
0.22 |
0.47 |
0.95 |
0.025 |
0.022 |
0.135 |
0.40 |
450 |
600 |
403220986 |
0.22 |
0.45 |
0.95 |
0.031 |
0.028 |
0.195 |
0.42 |
440 |
600 |
403320847 |
0.23 |
0.46 |
0.95 |
0.023 |
0.029 |
0.158 |
0.42 |
440 |
605 |
403320741 |
0.22 |
0.46 |
0.94 |
0.032 |
0.028 |
0.189 |
0.42 |
440 |
600 |
403320762 |
0.22 |
0.47 |
0.94 |
0.026 |
0.026 |
0.160 |
0.41 |
450 |
605 |
403320657 |
0.23 |
0.46 |
0.95 |
0.031 |
0.032 |
0.174 |
0.43 |
445 |
610 |
403320657 |
0.23 |
0.46 |
0.95 |
0.031 |
0.032 |
0.174 |
0.43 |
445 |
610 |
403220829 |
0.22 |
0.45 |
0.95 |
0.034 |
0.026 |
0.154 |
0.41 |
455 |
610 |
最高 |
0.23 |
0.47 |
0.95 |
0.03 |
0.03 |
0.195 |
0.43 |
455 |
610 |
最低 |
0.22 |
0.45 |
0.94 |
0.02 |
0.02 |
0.135 |
0.40 |
440 |
600 |
平均 |
0.22 |
0.46 |
0.95 |
0.03 |
0.03 |
0.170 |
0.42 |
445 |
606 |
表4 铬正常时成分及性能情况(对比组)
炉号 |
化学成分(熔炼分析)% |
拉伸试验/MPa |
|||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ceq |
ReL |
Rm |
|
401321255 |
0.23 |
0.46 |
1.00 |
0.026 |
0.020 |
0.020 |
0.40 |
445 |
610 |
401321246 |
0.23 |
0.47 |
1.00 |
0.022 |
0.020 |
0.018 |
0.40 |
460 |
625 |
401221380 |
0.22 |
0.46 |
1.00 |
0.031 |
0.020 |
0.023 |
0.40 |
465 |
615 |
401120567 |
0.23 |
0.47 |
0.99 |
0.024 |
0.022 |
0.024 |
0.40 |
460 |
620 |
401221345 |
0.23 |
0.46 |
1.00 |
0.022 |
0.018 |
0.019 |
0.40 |
445 |
590 |
401321123 |
0.22 |
0.45 |
1.00 |
0.040 |
0.025 |
0.023 |
0.40 |
430 |
595 |
401321032 |
0.23 |
0.47 |
1.00 |
0.030 |
0.026 |
0.017 |
0.41 |
445 |
610 |
401321069 |
0.22 |
0.46 |
0.99 |
0.034 |
0.022 |
0.018 |
0.39 |
450 |
595 |
401320907 |
0.23 |
0.47 |
1.00 |
0.030 |
0.026 |
0.023 |
0.41 |
455 |
620 |
最高 |
0.23 |
0.47 |
1.00 |
0.04 |
0.03 |
0.024 |
0.41 |
465 |
625 |
最低 |
0.22 |
0.45 |
0.99 |
0.02 |
0.02 |
0.017 |
0.39 |
430 |
590 |
平均 |
0.23 |
0.46 |
1.00 |
0.03 |
0.02 |
0.021 |
0.40 |
451 |
609 |
以上两表对比可以得出,试验组平均Cr含量高于对比组0.149%,试验组平均Mn含量低于对比组0.05%。试验组与对比组成品力学性能均符合国标要求。由于Cr对碳当量贡献为1/5,且成品Cr普遍偏高(平均0.170%),对碳当量贡献0.0034%,而降锰按0.05%考虑(对碳当量贡献约0.01%),故“以铬代锰”试验组平均碳当量高于对比组0.02%。
4.2 降锰后经济性分析
实施以铬代锰方案后成品成分锰含量判定标准比原判定标准降低0.05%,其中φ10规格HRB400成品成分锰含量下限要求由原来的0.90%降低至0.85%。实际生产总结发现,实施以铬代锰前成品成分锰含量平均为0.97%,实施后成品成分锰含量平均为0.92%,锰含量平均降低0.05%,折算硅锰合金消耗降低0.05%×1000÷65%÷90%=0.85kg/t,硅铁合金消耗升高0.85×17%÷75%=0.19 kg/t,综合合金消耗降低0.66 kg/t,合吨钢成本降低4.19元。
5 结语
1)铁水铬含量升高,相应影响钢中铬含量升高。
2)钢中铬元素对成品性能有一定影响,可替代部分锰合金,降低炼钢合金消耗,并保证产品力学性能稳定。
3)铬元素代替合金锰,由于铬与锰对碳当量贡献差异,保证碳当量稳定前提下,合金消耗可进一步降低。
参考文献
[1] 刘彦平,薄涛,张玉生等.锰矿在转炉冶炼中的应用.钢铁. 2006
[2] 李作鑫,刘正华,孟凡玉等. 锰矿在转炉炼钢工艺中的应用.第十二届全国炼钢学术会议论文
[3] 文永才,杜德信,王涛等. 转炉炼钢用锰矿进行直接合金化的热力学分析.钢铁钒钛,1997
[4] 陈兆平,蒋晓放,章耿.锰矿还原技术在宝钢转炉上的应用.中国钢铁协会论文集. 2005
[5] 李红花,黄优明,尹柴丽,朱士将.转炉锰矿直接合金化热力学和动力学分析[J].莱钢科技,2011,8.