当前位置: 首页 » 技术文献 » 炼铁文献 » 设备 » 正文

某高炉铁口两侧热流强度高的原因分析及安全预防措施

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-01-26  作者:刘理军  浏览次数:1460
 
核心提示:本次某高炉开炉后,在测量监护炉底一层和炉缸二层冷却壁的出水温差热流强度时发现,铁口西侧的冷却壁热流强度在持续升高,由开炉初期测量的1.8℃,21日上升到2.5℃,23日上午上升到3.1℃,23日下午又降至2.5℃。
 高炉铁口两侧热流强度高的原因分析及安全预防措施

刘理军

(新疆和钢新能科技股份有限公司)

本次某高炉开炉后,在测量监护炉底一层和炉缸二层冷却壁的出水温差热流强度时发现,铁口西侧的冷却壁热流强度在持续升高,由开炉初期测量的1.8℃,21日上升到2.5℃,23日上午上升到3.1℃,23日下午又降至2.5℃。

1  现状分析

2.1  2020年3月10日拔炉完进入炉缸后,炉缸现状

1、3#风口下部800mm处的最外侧小块碳砖之间有膨胀缝隙。

 

2、原因分析:受冬季两次开停炉、死铁层膨胀、收缩,导致炉缸环形碳砖出现裂缝、但从拔炉直观分析,碳砖清洗可见,碳砖无侵蚀脱落现象;

3、采取措施:

(1)开炉时,此风口暂先堵住,待冶炼几炉高硅铁后再开此风口;

(2)开炉后,看水大班长必须每天将重点部位(3#风口下部、铁口区域、二层冷却壁等)测量的热流强度发到工作群内,有异常要及时汇报。要求三班工长做好监督。

2  炉缸三层热电偶现状

1、炉缸热电偶整体分布情况及当前值(2020年3月24日16:30时数据)

图2 

 2、炉缸第二层热电偶温度分析(铁口下方热电偶,标高6.981)

(1)热电偶分布及插深;575mm   805mm      耐材厚度;1150、

(2)炉缸二层温度数据对比分析

炉缸第二层热电偶温度分析

范围

当前值

历史最高值

稳产平均值

3--1(铁口西)

295.8

343

316

3--2(铁口西)

519.6

757

735

4--1(铁口东)

220.6

353

255

4--2(铁口东)

418.7

869

794

图4 

 

情况分析:此处碳砖砌筑总厚度1150mm、热电偶插深第一点575mm、第二点805mm,第二点热电偶数据工作正常未烧坏、证明碳砖侵蚀未到805mm处,且两点温度均未达到历史最高值及历史平均值,故可判定热电偶区域碳砖未侵蚀至805mm范围以内,属于安全状态;

3、炉缸第三层热电偶温度分析(铁口上方热电偶,标高7.846)

(1)热电偶分布及插深;690mm      耐材厚度;1035mm

 

 

 

(2)炉缸三层温度数据对比分析

炉缸第三层热电偶温度分析

范围

当前值

历史最高值

稳产平均值

4--1(铁口上方)

256.7

291

255.7

图6 

  

情况分析;4-1温度,角度处于铁口正上方、插入耐材深度690、此处总耐材深度1035mm、目前温度接近稳产时平均水平,未达到历史最高值,证明此处电偶温度正常,属于安全状态;

 

4、炉缸第四层热电偶温度分析(二、三层冷却壁中间,标高8.711)

(1)热电偶分布及插深;520mm      耐材厚度;750mm

  

(2)炉缸四层温度数据对比分析

炉缸第四层热电偶温度分析

范围

当前

历史最高值

稳产平均值

3--1(铁口西)

243

388

321

4--1(铁口东)

120

366

345

图8 

 情况分析;3-1、4-1热电偶处于第二代、第三代冷却壁接缝处,此处耐材砌筑厚度750mm、热电偶插深520mm深度,角度处于铁口东西两侧,当前温度与历史最高温度、稳产平均温度相比,均低于此处温度,证明此热电偶范围内碳砖侵蚀正常,属于安全状态;

铁口两侧热电偶分析总结;通过对铁口两侧热电偶总计三层、五处数据分析,当前热电偶温度均未超出高产稳产时历史最高值、及稳产平均值数据,热电偶工作状态正常,证明热电偶范围内环形碳砖侵蚀正常,属于安全工作状态。

3  炉缸炉壳开裂现状

炉壳开裂现象总计出现三次;

第一次;2018年8月份左右,三四号分口下方炉壳开裂、从分口平台处一直开裂至炉底,焊缝长度约4.5米,当时利用检修机会找外协单位补焊;至2020年3月24日,此焊缝二次开裂,目前还未补焊;

第二次;2020年元月份开炉后、2号风口下方炉壳开裂、与3#分口下方大致相同,焊缝长度约4.5米,在疫情停产期间补焊完成,目前无裂缝;

第三次;在疫情停产检修期间,炉缸压浆时,正南面炉壳开裂约2米焊缝,当即补焊处理,目前无泄漏;

照片如下;

 

 

通过炉缸炉壳焊缝频繁开裂现象看出,炉壳开裂一般处于开炉后7-10天左右、此时处于死铁层融化阶段;死铁层凝固时,导致炉缸耐材收缩产生缝隙,开炉时大量串煤气,使得炉壳温度升高,热涨冷缩,炉壳产生局部应力;炉缸死铁层融化阶段,炉缸耐材膨胀,加之炉缸串煤气现象炉壳升温,导致炉壳热应力无法释放,焊缝开裂。

预防措施:再次出现停炉、开炉炉时、将炉缸灌浆孔部分打开,及时释放炉缸应力及压力,及时排除开炉产生的水蒸气及余压,待炉缸死铁层完全溶化后,关闭压浆孔,可防止部分炉缸热应力集中导致炉壳开裂问题。

4  铁口两块冷却壁热流现状

1、铁口两块冷却壁水温差及热流强度

图10 

  

图11 

 

 2、热流强度计算

冷却壁热流强度测算结果[2020年3月23日16:00:00]

测试点

水压

水流时间
(S)

油桶容积
(kg)

水管流速
(kg/h)

水温差
(℃)

冷却面积
(M2)

热流强度1
(KJ/(m2.h))

热流强度2
(KcAl/(m2.h))

备注

铁口西

常压水

90

205

8200.00

2.6

3.03

29552.48

7036.30

双联

铁口东

常压水

88

205

8386.36

1.6

3.03

18599.46

4428.44

双联

2层2

常压水

86

205

8581.40

2.0

3.16

22811.30

5431.26

双联

2层3

常压水

83

205

8891.57

1.6

3.16

18908.65

4502.06

双联

2层9

常压水

101

205

7306.93

1.8

3.16

17481.14

4162.18

双联

2层10

常压水

98

205

7530.61

1.1

3.16

11009.95

2621.42

双联

2层12

常压水

89

205

8292.13

1.1

3.16

12123.31

2886.50

双联

2层13

常压水

100

205

7380.00

1.7

3.16

16675.06

3970.25

双联

正常值≤16750 报警值≤29310 警戒值≤37680 事故值≤50240   单位:KJ/(m2.h)

正常值≤4002  报警值≤7002  警戒值≤9002  事故值≤12002   单位:KcAl/(m2.h)

原因分析:

1、铁口西侧冷却壁水温差比其他同带冷却壁水温差高出1.0-1.5度,热流强度高出约2000 KcAl/(m2.h),3月23日热流值达到7036.30 KcAl/(m2.h),已达到报警值,此处处于薄弱区,需加强管理警惕;

2、由于冷却壁均为双联,水流速8200kg/h,相比B炉9400 kg/h流速较低,后期需改为单联进水,提高流速,增加冷却强度。

现状分析总结;

1、铁口两侧炉缸环形碳砖存在收缩缝隙,存在串煤气隐患,需采取高减、高硅、钒钛等护炉措施;

2、铁口两侧热电偶温度均未超出历史最高值及历史平均值,若达到历史最高值,证明热电偶范围内碳砖侵蚀正常,处于安全工作状态;

3、炉缸炉壳焊缝频繁开裂,炉缸串煤气严重,炉缸需压浆处理,并注意再次出现开停炉期间,炉缸灌浆孔打开及时泄压释放应力,防止炉壳再次开裂。

4、铁口西侧冷却壁热量强度达到警戒值,需警惕管理,冷却壁水管改为单联,增加冷却强度。

5  预防措施

5.1  完善日常数据监测及分析、形成常态管理、达到预警目的

1、水温差及热流台账;增加炉缸一、二带冷却壁水温差及热流台账、形成日监测、旬总结分析制度,由看水班落实;

2、炉皮测温台账:增加炉缸炉皮测温制度,每班测温一次,建立测温台账,由看水班执行,发现异常数据,及时采取炉皮降温措施;

3、铁口周围热电偶台账:对铁口两侧、上下区域三层、五处热电偶温度单独建立台账,进行单独分析,每旬分析一次,进行总结,达到预警作用,由工长负责落实,如下表:

炉缸第二层热电偶温度分析

测温点

3月25日

3月26日

3月27日

。。。

历史最高值

稳产平均值

3--1(铁口西)

295.8

 

 

 

343

316

3--2(铁口西)

519.6

 

 

 

757

735

4--1(铁口东)

220.6

 

 

 

353

255

4--2(铁口东)

418.7

 

 

 

869

794

炉缸第三层热电偶温度分析

测温点

3月25日

3月26日

3月27日

。。。

历史最高值

稳产平均值

4--1(铁口上方)

256.7

 

 

 

291

255.7

炉缸第四层热电偶温度分析

测温点

3月25日

3月26日

3月27日

。。。

历史最高值

稳产平均值

3--1(铁口西)

243

 

 

 

388

321

4--1(铁口东)

120

 

 

 

366

345

5.2  铁口两块冷却壁改为单联,增加冷却强度

1、生产期间,将铁口两块冷却壁单联水管提前布置到位,利用修风机会,及时更改为单联;

2、利用月检修,对铁口两块冷却壁进行反吹,防止杂物泥浆沉淀,影响冷却水流速及流量。

5.3  采取阶段性护炉措施

根据炉缸热电偶温度、串煤气现象、冷却壁热流强度情况,采取定期护炉措施;如钒钛护炉、高减高硅低硫护炉等措施,由工段提出,厂部商量后采取;

5.4  采取炉缸压浆、炉壳补焊、治理炉缸串煤气问题

利用本月月检修机会、对开裂炉壳进行补焊,并对炉缸进行压浆,压浆采取修风压浆、复风期间压浆,两次压浆,杜绝串煤气现象;

5.5  重点关注铁口周围热电偶温度变化,及时掌握碳砖侵蚀情况

根据铁口两侧三层、五处热电偶数据单独台账,若温度超出稳产平均值、采取护炉措施、超出历史最高值,采取缩小分口措施、若两点式热电偶第一点烧坏,必要时采取堵风口,降低冶强措施;

5.6  工长熟练掌握紧急事故处理措施

一旦有事故发生,立即减风泄压,立即开放风阀、重力放散阀泄压。

6  处理效果

高炉生产期间,铁口两侧冷却壁热流强度超出警戒值,高达14036.30 KcAl/(m2.h),随时有可能发生烧穿,造成重大安全事故的隐患,通过上述措施,经过一段时间的生产后,热流强度降至6500KcAl/(m2.h),达到安全生产的标准。

 
 
[ 技术文献搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1