吕凌云
(云南省曲靖呈钢钢铁集团公司炼铁厂)
摘要: 呈钢高炉渣为水渣,是微粉生产的主要原料,为进一步提高微粉活性指数,改善微粉质量,高炉采取了提高炉渣活性度的措施,为微粉生产创造了良好条件,并取得了较好的效果。
关键词:高炉渣;活性指数;微粉生产
1 引言
水渣是呈钢高炉生产的副产品之一,是微粉生产的主要原料,生产的矿渣微粉可作为水泥添加剂,在提高水泥强度的同时,还可降低水泥生产成本20元/吨,因此,矿渣微粉市场前景十分广阔;为充分利用水渣资源,呈钢自建了微粉厂,主要原料为自产水渣,使用较为经济,在创造经济效益的同时,减少了环境污染,意义十分重大。
2 呈钢微粉生产工艺流程
高炉熔渣经过从水冷渣沟喷出的高压水进行水淬,形成细粒水渣进入沉淀池,再采用抓斗吊车将水渣抓到贮渣槽滤水,由汽车运输到微粉厂,其工艺流程如下:
高炉→水渣沟→沉淀池→水渣槽→汽车运输→水渣堆场→皮带机→原料仓→磨机→布袋收粉器→刮板输送机→成品粉料罐车输送→用户
3 呈钢微粉生产情况
数据显示,2020年9月到2021年1月,所生产的矿渣微粉活性指数偏低,7天活性指数为62.20--66.60%,28天活性指数为97.60--98.40%,活性指数偏低,无法满足水泥用户对微粉质量的要求,7天及28天活性指数见表1:
表1:
月份 |
7天活性指数% |
28天活性指数% |
2020年9月 |
62.20 |
97.60 |
10 |
62.90 |
98.60 |
11 |
65.10 |
99.80 |
12 |
64.40 |
96.50 |
2021年1月 |
66.60 |
98.40 |
为提高微粉质量,满足用户需求,使7天活性指数>70%,28天活性指数>100%,
通过查找原因,并采取相应措施,微粉质量活性指数得到较大提升,达到了预期效果。
4 提微粉活性度的措施
通过理论分析,提高微粉活性指数,需要从使用原料入手,调整高炉渣的成份结构,提高炉渣活性质量系数K,而高炉渣活性质量系数K=CaO+MgO+Al2O3/SiO2+MnO+TiO2,从式中看出,增加渣中CaO、MgO、AL2O3含量,降低渣中渣中SiO2、MnO、TiO2含量,均可提高炉渣活性质量系数K,为此,主要采取措施如下:
1、控制合适的炉渣碱度:炉渣碱度=CaO/SiO2,炉渣碱度低,CaO含量相对减少,SiO2含量相对增加,对提高炉渣活性质量系数不利,适当提高炉渣碱度,CaO含量相对增加,SiO2含量相对减少,在满足高炉脱[S]需要的同时,充分发挥CaO活性作用,提高了炉渣活性质量系数;
2、优化烧结矿配料结构:使用高碱度烧结矿,烧结碱度控制在2.2倍--2.5倍,采取低硅烧结的措施,烧结矿中CaO含量10.50%--12.00%,SiO2含量4.80%--5.20%;
3、提高炉渣中Al2O3:随着炉渣中Al2O3的上升,炉渣活性度增加,但当Al2O3大于15.00%时,炉渣粘度增加较快,流动性变差,不利于炉渣结构的优化,提高炉渣中Al2O3时,应考虑不影响高炉生产对炉渣性能的需求,控制炉渣中Al2O3不大于15.00%。呈钢高炉使用的进口球团矿主要有三种:瑞典球团矿Al2O3为0.29%,乌克兰球团矿AL2O3为0.39%,巴西球团矿Al2O3为2.45%,在炉料结构选配中,优先使用Al2O3较高的巴西球团矿,巴西球团矿使用比例由8%提高到15%,炉渣流动性良好,既满足了高炉生产需要,又提高了炉渣活性度;
4、降低高炉渣MnO:高炉渣中MnO升高,炉渣活性度降低,在高炉用料结构中,凌云球团矿MnO为1.43%,瑞典球团矿MnO为0.05%,乌克兰球团矿MnO为0.03%,巴西球团矿MnO为0.08%,在日常生产过程中,将凌云球团矿使用比例由10%逐步降到5%,最后取消了凌云球团矿的使用,降低炉渣中MnO含量;
5、炉渣中MgO含量的控制:增加炉渣中MgO,可提高炉渣活性质量系数,且MgO含量升高,炉渣流动性改善,便于优化炉渣结构,但因白云石配矿成本高,不利于降低炼铁生产成本,以炉渣中MgO稳定在7.50%左右调整白云石用量;呈钢矿石成份见表2:
表2:
矿石名称 |
CaO |
SiO2 |
MgO |
MnO |
AL2O3 |
瑞典球团矿 |
0.50 |
2.56 |
0.55 |
0.05 |
0.29 |
乌克兰球团矿 |
0.46 |
5.23 |
0.54 |
0.03 |
0.39 |
巴西球团矿 |
1.70 |
2.82 |
0.15 |
0.37 |
2.45 |
凌云球团矿 |
1.83 |
8.75 |
0.59 |
1.26 |
1.00 |
通过以上措施,炉渣Al2O3含从11.31%逐步上到14.36%,炉渣中MnO含量由0.90%降到0.70%左右;炉渣碱度由1.18倍--1.19倍提升到1.20倍--1.21倍,炉渣活性质量系数由1.64提升到1.73,最高时达到1.85,为提高微粉质量创造了良好条件,其数据见表3:
表3:
日期 |
活性系数k |
CaO |
SiO |
AL2O3 |
MgO |
MnO |
TiO2 |
R2 |
2020年9月 |
1.69 |
40.11 |
33.09 |
11.31 |
7.54 |
0.82 |
1.01 |
1.21 |
10月 |
1.66 |
40.90 |
34.49 |
11.83 |
7.58 |
0.90 |
0.90 |
1.19 |
11月 |
1.69 |
40.02 |
33.64 |
12.66 |
7.90 |
0.85 |
1.25 |
1.19 |
12月 |
1.64 |
40.49 |
33.78 |
11.53 |
7.31 |
0.76 |
1.64 |
1.19 |
2021年1月3 |
1.64 |
40.37 |
34.15 |
12.40 |
6.74 |
0.72 |
1.46 |
1.18 |
2月 |
1.65 |
40.35 |
34.03 |
12.39 |
6.60 |
0.68 |
1.22 |
1.19 |
3月 |
1.67 |
40.76 |
34.00 |
12.90 |
6.38 |
0.73 |
1.32 |
1.20 |
4月 |
1.69 |
40.69 |
33.65 |
14.00 |
5.70 |
0.71 |
1.43 |
1.21 |
5月 |
1.73 |
40.08 |
33.22 |
14.36 |
7.11 |
0.69 |
1.64 |
1.21 |
5 炉渣活性系数k提高后微粉生产情况
炉渣活性系数k提高后,微粉质量有较大改善,7天活性指数由62.20--66.60%提高到72.50--75.00%,28天活性指数由97.60--98.40%提高到102.90--106.60%,其数据见表4:
表4:
月份 |
7天活性指数% |
28天活性指数% |
2021年1月 |
66.60 |
98.40 |
2 |
72.50 |
102.90 |
3 |
73.30 |
105.50 |
4 |
75.00 |
106.60 |
5 |
72.30 |
106.20 |
从表中看出:当高炉渣质量活性系数由1.64倍提高到1.73倍(最好时达1.85倍)后,在其它生产条件不变的情况下,微粉活性指数迅速提升,特别是2021年4月和5月,炉渣中Al2O3值提高到14.00%--14.36%,微粉28天活性指数高达105--106%,效果尤为显著。
6 结论
1、提高微粉活性指数的方法有很多,如在矿渣中加入高活性度的添加剂,如活性石灰、粉煤灰等,可增加微粉的易磨性,提高微粉的产量,但会造成生产成本的升高,微粉活性指数上升效果不是很明显,质量指标仍然达不到要求,高炉水渣作为微粉生产的主要原料,提高其活性质量指数,是提高微粉活性指数的重要途径;
2、呈钢微粉生产使用的是自产水渣,具有较大的成本优势,在不影响高炉生产的前提下,可根据微粉生产的需要,调整高炉用料结构,提高矿渣活性度系数,以达到微粉提高活性指数的需求,具有较大的灵活性,这是其它微粉企业不可比拟的优越条件;
3、生产实践证明,提高炉渣渣活性度系数后,微粉7天活性指数和28天活性指数均有大幅度提升,效果明显,特别是28天活性指数达到105--106%,完全满足S95级水泥添加的需要;
4、提高炉渣活性系数,重要的是调整炉渣成份结构,在条件允许的情况下,提高渣中CaO、MgO、Al2O3、降低渣中SiO2、MnO、TiO2等措施,均可提高炉渣活性质量系数,满足微粉生产提高活性指数的需求。