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高炉低硅提产降燃料比理论与实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-03-15  作者:陈立杰, 李保良, 刘宝洋, 娄振国, 闫 斌, 任进权  浏览次数:1109
 
核心提示:摘 要:为实现高炉稳定顺行,基于降硅基本理论,结合实际生产实践,详细分析低硅冶炼的过程,并进行效益分析。采用低硅冶炼技术后,铁水 w(Si)由 0.35%逐步降低到 0.23%,硫负荷变化后,铁水 w(Si)长期稳定在 0.23%左右,w(S)稳定在 0.021%,为低硅冶炼技术的发展积累了宝贵经验。 关键词:高炉;低硅冶炼;硫负荷;效益分析
 高炉低硅提产降燃料比理论与实践

陈立杰, 李保良, 刘宝洋, 娄振国, 闫 斌, 任进权

(敬业钢铁有限公司, 河北 石家庄 050409)

摘 要:为实现高炉稳定顺行,基于降硅基本理论,结合实际生产实践,详细分析低硅冶炼的过程,并进行效益分析。采用低硅冶炼技术后,铁水 w(Si)由 0.35%逐步降低到 0.23%,硫负荷变化后,铁水 w(Si)长期稳定在 0.23%左右,w(S)稳定在 0.021%,为低硅冶炼技术的发展积累了宝贵经验。

关键词:高炉;低硅冶炼;硫负荷;效益分析

中国钢铁行业发展到今天,面临着产能过剩和环境污染的双重压力,国内外市场竞争日趋激烈,不断降低生产成本已成为企业发展的必由之路。低硅冶炼对高炉强化冶炼、节能降耗有重要作用,同时也为转炉炼钢的少渣冶炼提供了条件,可为企业创造巨大的经济效益[1-4]

根据原燃料情况,自 2020 年 1 月中旬开始,在高炉上采取一系列技术手段,进行低硅冶炼试验,逐步降低铁水 w(Si),取得了丰硕成果。目前,铁水 w(Si)稳定在 0.23%左右,w(S)稳定在 0.021%左右,铁水物理热为 1 470 ℃,成功冶炼出低硅高温铁水,达到国内领先水平。本文对高炉低硅冶炼理论进行分析,并对现场低硅冶炼实践进行介绍,旨在为广大钢铁企业的低硅冶炼探索提供借鉴。

1 降硅基本理论

降硅基本理论:在炉腰或炉腹上部 SiO2 开始还原,到风口水平面时,铁水中还原出的 w(Si)达到最高,随后在风口区和渣铁界面处[Si]又被氧化一部分,才形成终铁含硅量[5]。低硅冶炼主要从降低 SiO2还原和提高铁水中[Si]的再氧化两个方向着手。硅的还原是逐级进行的,第一步是焦炭灰分中的 SiO2 或渣中的 SiO2 还原产生 SiO 蒸气,第二步是 SiO 蒸气在上升过程中被铁滴吸收,并被 [C]还原。硅还原的化学反应方程式如下所示:

SiO2+C=SiO(g)+CO (1)

SiO(g)+[C]=[Si]+CO (2)

SiO2+C+[C]=[Si]+2CO (3)

硅的还原是可逆吸热反应,从热力学上考虑,降低 SiO2 的活度、增大[Si]的活度系数或 CO 分压、降低温度都会使铁水 w(Si)下降;从动力学上考虑,降低温度和 SiO 的气相分压、减少反应接触面积及时间可以降低还原反应速度。

铁水中[Si]的再氧化过程是在铁滴穿过渣层时的渣铁界面上发生的。此反应是放热反应,可以提高铁水物理热,为冶炼出低硅高温铁水提供了方向[6]

铁水中[Si]再氧化的化学方程式如下所示。

[Si]+2FeO=SiO2+2[Fe] (4)

[Si]+2MnO=SiO2+2[Mn] (5)

[Si]+2CaO+2S=SiO2+2CaS (6)

[Si]的再氧化过程主要在铁滴穿过渣层时发生,占总氧化量的 95%。[Si]的再氧化与温度、[Si]在铁水中的扩散条件、渣中 w(FeO)、w(MnO)、渣碱度、渣黏度等有关,在动力学上则受到接触时间、接触面积的影响。

理论上降低铁水 w(Si)有三个途径:控制硅源、降低滴落带高度、增加高炉渣的氧化性[7-8]

2 低硅冶炼实践

经过多年的探索实践,高炉在低硅冶炼方面已取得了可喜的成绩。取三个具有代表性的时间段分析其低硅冶炼过程。2020 年 1 月到 6 月,铁水 w(Si)在0.35%的高硅阶段;2020 年 8 月到 12 月,铁水 w(Si)降至 0.23%;2021 年 1 月到 3 月,由于硫负荷变化,同时进行控制铁水 w(Si)、w(S)的试验。依次用 1 号、2 号和 3 号代表这三个时间阶段。

2.1 试验原料

高炉的基本炉料结构为 80%烧结矿 +15%球团矿 +5%块矿,熟料比在 95%以上,含铁原料全部混匀处理,以减少原料化学成分波动,焦炭强度较好M25>91%、M10<7%,反应性为 36.6%,反应后强度为44.61%,为高炉顺行提供了良好的原料条件。

烧结矿化学成分如下页表 1 所示。烧结矿二元碱度 R=1.83 不变,转鼓指数在 73%以上。由表 1 可以看出,随低硅冶炼进程的发展,烧结 w(TFe)由51.26%逐步提高至 52.87%,w(Al2O3 )由 3.63%逐步降低到 2.87%。3 号阶段比另外两个阶段中的 w(SiO2 )和 w(MgO)显著降低,但 w(S)由 0.03%增加到 0.07%。烧结矿中 w(TFe)提高,w(SiO2 )降低,有利于降低烧结返粉。强化槽下筛分和管理,使烧结入炉粒度组成中<5 mm 的粉末在 6%以下。

图片1 

球团矿化学成分如表 2 所示。由表 2 可以看出,3 号阶段球团矿 w(S)由 0.06%显著增加到 0.12%。

图片2 

焦炭和煤粉的化学成分如表 3 所示。由表 3 可以看出,随低硅冶炼进程的发展,焦炭灰分由12.68% 逐步降低到 11.97%,3 号阶段焦炭 w(S)由 0.80%增加到 0.86%;而煤粉成分基本稳定。

图片3 

2.2 高炉操作参数优化

由于高炉实行高冶炼强度和重负荷,经不住炉况的剧烈波动,一旦顺行遭到破坏,炉缸热量支出过大,就会造成严重炉凉,发生号外生铁等重大事故,因此,低硅冶炼生铁的基本前提是高炉的长期稳定顺行。在操作制度上,运用上下部调剂手段,鼓风动能要能够吹透中心,以保持炉缸工作均匀活跃。控制气流合理分布,保证渣铁温度充足。此外,在顺行前提下,要适当抑制边缘气流,疏通中心气流。

高炉主要操作参数如图 1 所示。由图 1 可以看出,随着低硅冶炼进程的发展,压差基本维持在 151 kPa不变,即高炉透气性不降低,矿批由 24.3 t 逐步增大到 26.3 t,富氧率由 2.75%逐步提高到 3.93%,热风温度由 1 171 ℃提高到 1 200 ℃以上,炉顶压力由163 kPa 逐步提高到 181 kPa。

图片4 

在高炉顺行前提下,增大矿批有利于提高煤气利用率,发展间接还原,有利于低硅冶炼。 提高富氧率或炉顶压力,煤气中 CO 分压升高,由反应方程式(3)可知,此操作会抑制硅的还原。虽然提高富氧率可使炉缸温度升高,但冶炼炼钢生铁时,前者作用大于后者,故提高富氧率会抑制硅的还原。

提高风温,可以增大间接还原反应区,降低滴落带高度,减少硅还原反应时间,有利于降低铁水 w (Si)。此外提高风温还可以降低焦比。冶炼炼钢生铁时的[Si]主要来自于焦炭灰分。焦炭和煤粉灰分中的SiO2 活度是炉渣 SiO2 活度的 10~20 倍,且与碳有均匀而紧密的接触,更易被还原[9]。焦比、煤比降低,吨铁进入高炉的焦炭、煤粉灰分中 w(SiO2 )减少,有利于低硅冶炼。

2.3 铁水和炉渣成分

在低硅冶炼过程中,要保证渣铁的物理热、流动性和炉渣的脱硫能力。低硅冶炼要紧紧围绕这两大难题进行,一是保证铁水物理热充足,实现“化学凉,物理热”;二是保证铁水 w(S)合格。而铁水物理热及 w(S)与造渣制度紧密相关。铁水各项指标和高炉渣成分如图 2 所示。

图片5 

由图 2 可以看出,随着低硅冶炼进程的发展,铁水 w(Si)由 0.35%降低到 0.23%,硅偏差控制在0.23%±0.04%;w(S)维持在 0.020%左右;铁水物理热先由 1 460 ℃略微降低到 1 453 ℃,后又提高到 1471 ℃,铁水物理热充足。为增强炉渣脱硫能力,高炉渣二元碱度由 1.10 提高到 1.28,降低铁水 w(S)的同时,提高铁水物理热至 1 471 ℃。渣中 w(MgO)=5%~10%时,对改善炉渣流动性能、降低生铁含 w(S)的效果最好,超过 12%后作用减弱;若渣中 w(Al2O3)>15%,会使渣流动性变差。因此,在 3 号阶段降低渣 中 w (MgO) 和 w (Al2O3 ) 分 别 到 10.47%和14.78%,此时镁铝质量比为 0.71,处在相对合适的水平,取得了良好冶炼效果。

2.4 高炉出铁制度

低硅冶炼也是强化冶炼的过程。放净渣铁能够稳定风量、风压,保证炉内煤气流分布稳定,防止炉内受憋。因此,高炉需要加强出铁管理,减少出铁间隔,及时排净渣铁。高炉出铁制度如表 4 所示。

图片6 

3 效益分析

低硅冶炼可以为企业创造巨大的经济效益和社会效益。高炉主要技术经济指标如图 3 所示。

图片7 

由图 3 可知,随着低硅冶炼进程的发展,高炉利用系数由 2.58 t/(m3·d)逐步提高到 2.78 t/(m3·d);焦比降低 41 kg/t,由 397 kg/t 逐步下降到 356 kg/t;煤比降低 20 kg/t,由 177 kg/t 逐步下降到 157 kg/t;综合焦比由 538 kg/t 逐步下降到 481 kg/t。

计算一座高炉低硅冶炼的年增经济效益。应用低硅冶炼技术,高炉年增铁水产量及节约焦炭和煤粉量分别为:ΔWFe= (2 918-2 710)×365= 7.6 万 t;ΔW 焦炭 =(397-356)×(2 918×365)= 4.37 万 t;ΔW 煤粉=(177-157)×(2 918×365)= 2.13 万 t。

计算一座高炉低硅冶炼的年增社会效益,因焦比、煤比降低,一座高炉年减排 CO2 量为 (4.37× 0.85+2.13×0.67)×44/12= 18.8 万 t。

此外,低硅冶炼还可以大大降低 SO2、氮氧化物等有害气体的排放。

4 结语

低硅冶炼是一项系统工程,涉及原料条件、上下部调剂、高压操作、合理的热制度和造渣制度、炉前出铁制度等许多方面,需要企业经过长时间的探索实践才能实现,绝不是一蹴而就的。经过多年低硅冶炼实践,主要得到以下几点经验:

1)高炉炼铁是讲究冶炼条件的,高熟料比和优良的焦炭质量是低硅冶炼成功的关键;

2)高炉操作上,适度加大矿批、提高富氧率、风温、顶压有利于降低硅的还原;

3)造渣制度上,提高炉渣碱度有利于铁水[Si]的再氧化,提高铁水物理热;

4)要使生铁 w(Si)稳定在 0.23%左右甚至更低,保证炉缸长期稳定活跃、热量充足尤为重要;

5)低硅冶炼可以创造巨大的经济效益和社会效益,是企业降本增效的有力手段。

参考文献

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[2] 杨生州,候伟.高炉冶炼低硅生铁技术的探讨[J].甘肃冶金, 2013,35(6):23-24.

[3] 孟凡林.芜湖新兴铸管 1# 高炉低硅冶炼操作实践[J].河北冶金,2014(3):40.

[4] 卢保军,王玉莲.高炉低硅冶炼研究与应用[J].甘肃冶金,2014,36 (2):10-11.

[5] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社, 2012.

[6] M. Meraikib. Silicon Distribution between Blast Furnace Slag and Hot Metal [J]. Ironmaking and Steelmaking,2000,27(4): 281-285.

[7] Yasuo NIWA,Takashi SUMIGAMA,Akira MAKI,et al. Blast Furnace Operation for Low Silicon Content at Fukuyama No.5 Blast Furnace [J]. ISIJ International,1991,31(5):487-493.

[8] 张雪松,张建良,郭豪,等.高炉铁水降硅的实验研究[J].北京科技大学学报,2008,30(6):594-599.

[9] 马金芳,贾国立.关于高炉低硅冶炼的探讨[J].中国冶金,2008,18 (9):31-35.

 
 
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