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非常规处理炉墙结厚操作法实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-04-19  作者:刘文明 刘建民  浏览次数:1937
 
核心提示:摘要:首钢通钢二号高炉对炉墙结厚的原因及处理过程进行了总结分析。通过采取分段集中加焦,待加焦炭进入渣带,保证炉顶设施安全的情况下,加大风量的方法,利用煤气流冲刷炉墙的方式,处理了炉墙结厚。然后通过装料制度优化,稳定了操作炉型,高炉经济技术指标得到大幅改善。 关键词:高炉炉型;炉身结厚;Zn负荷;设备故障
 非常规处理炉墙结厚操作法实践

 

刘文明   刘建民

(首钢集团通钢公司炼铁事业部)

摘要:首钢通钢二号高炉对炉墙结厚的原因及处理过程进行了总结分析。通过采取分段集中加焦,待加焦炭进入渣带,保证炉顶设施安全的情况下,加大风量的方法,利用煤气流冲刷炉墙的方式,处理了炉墙结厚。然后通过装料制度优化,稳定了操作炉型,高炉经济技术指标得到大幅改善。

关键词:高炉炉型;炉身结厚;Zn负荷;设备故障

1 概述

通钢2号高炉设计有效炉容2680m3,在进入2020年1月份以来,由于原料锌负荷超标、频繁的设备故障造成低料线影响,5-14段壁体温度比照正常下降20℃以上,2号高炉炉况波动较大,其中主要的影响因素就是操作炉型控制不稳定,炉身渣皮结厚,通过日常吨焦耗风量计算,整体炉容变小500m3水平,高炉风量随之萎缩,高炉各项技术经济指标均大幅降低。虽然通过各种处理结厚方式方法,效果差,处理效果并不显著,炉身结厚已经成为当前影响高炉稳定顺行的最大障碍。面对这一现状,通过分析结厚原因,采取有针对性的操作方针,直到2021年1月5日,事业部制订详细的渣皮处理方案,彻底地消除了炉墙结厚,并通过一系列后续调整,不仅保证了稳定的操作炉型,高炉各项经济技术指标也达到较好的水平,也为以后处理炉墙结厚积累了相关经验。

2  炉身结厚原因分析

2.1高炉入炉原燃料碱负荷、Zn负荷高

2020年以来,进口矿石价格逐步上升,钢铁企业利润日益降低。为了降低炼铁成本,通钢炼铁系统加大了低价矿、低品位矿的使用量,造成烧结成分波动较大,碱负荷、Zn负荷处于较高水平。

月份

1#烧结机

2#烧结机

K2O

Na2O

K2O+Na2O

Zn

K2O

Na2O

K2O+Na2O

Zn

1月份

 

 

 

0.058

 

 

 

0.062

2月份

0.128

0.306

0.434

0.037

0.124

0.330

0.454

0.054

3月份

0.149

0.089

0.239

0.072

0.132

0.089

0.221

0.064

4月份

0.109

0.071

0.181

0.082

0.084

0.068

0.152

0.099

5月份

0.116

0.080

0.196

0.080

0.104

0.079

0.184

0.080

6月份

0.097

0.065

0.162

0.045

0.100

0.063

0.164

0.055

7月份

0.144

0.120

0.264

0.068

0.129

0.088

0.216

0.074

8月份

0.145

0.115

0.260

0.060

0.099

0.083

0.183

0.101

9月份

0.155

0.077

0.233

0.041

0.168

0.079

0.247

0.045

10月份

0.142

0.080

0.222

0.042

0.119

0.074

0.193

0.052

11月份

0.101

0.083

0.183

0.031

0.112

0.071

0.183

0.035

12月份

0.096

0.047

0.144

0.051

0.111

0.050

0.160

0.040

平均值

0.126

0.103

0.229

0.055

0.117

0.098

0.214

0.063

烧结矿碱负荷变化趋势图

图片1 

烧结矿锌负荷变化趋势图

图片2 

球团矿碱金属及锌含量

月份

球团矿

K2O

Na2O

K2O+Na2O

Zn

1月份

0.01725

0.054

0.071

0.050

2月份

0.081

0.300

0.381

0.080

3月份

0.051

0.068

0.119

0.072

4月份

0.023

0.044

0.068

0.066

5月份

0.021

0.049

0.070

0.060

6月份

0.022

0.061

0.083

0.045

7月份

0.029

0.065

0.094

0.044

8月份

0.035

0.061

0.096

0.031

9月份

0.023

0.056

0.079

0.023

10月份

0.020

0.047

0.068

0.011

11月份

0.035

0.054

0.089

0.010

12月份

0.027

0.035

0.062

0.010

平均值

0.032

0.075

0.107

0.042

球团矿碱负荷变化趋势图

图片3 

球团矿锌负荷变化趋势图

图片4 

高炉碱负荷和锌负荷

项目

碱负荷kg/t

锌负荷kg/t

时间

2#高炉

3#高炉

2#高炉

3#高炉

行业标准

≤3.0

≤0.15

通钢标准

≤3.5

≤0.65

2020年1月份

 

 

1.01

0.99

2020年2月份

7.58

7.34

1.06

0.8

2020年3月份

3.64

3.82

1.08

1.14

2020年4月份

2.48

2.82

1.47

1.32

2020年5月份

2.77

2.92

1.27

1.24

2020年6月份

2.64

2.53

0.93

0.78

2020年7月份

3.3

3.88

1.08

1

2020年8月份

2.47

3.92

1.06

0.89

2020年9月份

3.73

4.18

0.67

0.61

2020年10月份

3.01

3.31

0.75

0.59

2020年11月份

2.33

2.33

0.47

0.49

2020年12月份

3.02

2.97

0.46

0.44

2020年平均

3.36

3.64

0.94

0.86

高炉碱负荷变化趋势图

图片5 

高炉锌负荷变化趋势图

图片6 

从以上图表中可以看出,高炉碱负荷、锌负荷呈现较高态势,对炉况产生了较大影响。

Zn熔点较低(907℃),在高炉下部高温区还原成气态,随煤气流上升到高炉中上部炉墙低温区凝结,形成炉身黏结物,破坏高炉正常操作炉型,导致高炉崩料悬料、产量大幅下降、焦比大幅上升,经济损失巨大. 有研究指出:随着烧结矿中 ZnO 含量的增加,RDI+3.15 和 RDI+6.3 均呈减小趋势,而磨损指数 RDI-0.5呈上升趋势,表明随着 ZnO 含量的增加,烧结矿的低温还原粉化性能变差。

2.2焦炭质量不稳定

2.2.1二号高炉所用焦炭为自产干熄60%+35%自产水熄+15%外购焦,日常生产中,焦炭比例变化频繁,阶段性冷、热强度波动大,如下表:

成份

焦炭化学成份(%)

M40

M10

灰份

S

水份

挥发份

反应性

反应后强度

干熄焦

86.74

6.18

12.75

0.87

0.79

1.34

23.70

65.20

水熄焦

83.32

6.46

12.75

0.88

4.85

1.32

24.30

63.70

龙洋

84.75

6.32

12.83

0.64

8.27

1.48

23.36

65.33

2.3 高炉操作制度不完善、 中心布焦环数不合理

2#高炉是采用中心加焦的布料模式,这一布料模式最大的优点在于,可以通过调整中心焦的环数来控制中心气流的强弱,快速有效对炉况进行调整。传统的经验是,中心布焦环数多,中心气流旺,反之亦然。在炉况稳定、中心焦柱合理的情况下,增加中心焦环数确实可以起到提升中心气流增加风量的效果,并且有利于排锌。但是在炉墙结厚、炉况恶化、风量萎缩、风速不足的情况下,中心焦炭不能及时熔损,进入炉缸后影响中心透气性、透液性,此时若是中心布焦环数太多,不但不能增强中心气流,还会造成死焦柱肥大,从而造成炉缸不活,加剧炉况恶化。

2.4 高炉操作不当

高炉经常性出现尺差,最大尺差超过1米,一段时间后出现管道行程,高炉出现管道行程后,高温煤气未经过充分的热交换就达到高炉上部区域,将部分没有还原的矿石融化,软熔炉料将凝固,就会行程粘接,炉温控制不得当,经常出现低硅、生铁含硫出格,这也会引起炉渣粘稠,炉缸不活或粘结,使风量萎缩,造成高炉结厚。特别是7段铜冷却壁与8段铸铁冷却壁相连接处,更易于粘结。

3炉身粘结处理

3.1处理方案

3.1.1预加8-10批净焦到达8断冷却壁位置,负荷维持在3.57-3.6t/t,提前1小时减少中心焦比例,将焦炭布料平铺,C928272625222↓, 矿制改为O92827262↓,同时入炉Mn矿,保证生铁中锰回收率在0.6-0.8%水平,意在活跃炉缸,通过人为破坏炉内煤气流分布,造成边缘管道或悬料。

3.1.2在处理炉况过程中,如发生悬料,风压控制≤340kpa。时间尽量延长(1-2小时)。

3.1.3悬料后控制好顶温,做好打水降温,控制煤气温度,小于300℃,保证布袋入口温度正常。

3.1.4 高炉软水流量6000m3/h调小到4000m3/h.

3.1.5悬料时间尽可能延长1-2小时,利用集中焦的热量对结厚的部位进行加热,加热充分后再进行坐料,利用拉风坐料过程中的反抽力力求将炉墙粘接物拉下。如没有悬料,利用高温煤气流对炉墙进行冲刷。一般情况下,时间为12-24小时即可处理完毕。

3.1.6炉墙粘结物处理评判标准

3.1.6.1炉体水温差≧6℃,8-10段壁体温度50-80℃.

3.2炉墙黏结物清理下来后,需要对煤气流进行调整,确保渣皮不再结厚。高炉制订了“抑制边缘,中心排碱”的操作思路。

3.3布料制度调整

布料制度调整情况见表

布料制度变化以及风量水温差变化

时间

料制调整

水温差

1月5日

C928272625222↓O92827262

6.7℃

1月6日

C938272625126↓O92847462

5.8℃

1月7日

C938272625125↓O92837362

5.4℃

3.4壁体波动效果

图片7 

 

图片8 

图片9 

 

通过一系列调整,高炉炉况明显好转,高炉稳顺程度增加,风量大幅增加。

图片10 

4 结语

4.1Zn负荷高、碱负荷高是通钢2号高炉控制合理操作炉型的最大障碍。气态Zn在高炉中上部炉墙上凝结,碱负荷高易很容易造成炉身结厚,甚至形成顽固结瘤,严重影响高炉顺行。

4.2通过“适当抑制边缘气流,控制合理中心气流”进行排Zn是行之有效的。

4.3通过一系列调整,风量、产量等技术指标大幅提高,但焦比、燃料比等消耗指标却未见根本改善,这也是当前和以后2号高炉迫切需要解决的问题。

4.4通过炉内煤气流冲刷炉墙处理炉墙结厚方式方法是可行的,为处理炉况积累了经验。

参考文献

[1]  周传典. 高炉炼铁生产技术手册,北京,冶金工业出版社,2012

[2]  刘云彩. 现代高炉操作,北京,冶金工业出版社,2016

[3]  杨志泉,王平.武钢炼铁高Zn矿使用现状和应对措施[J].炼铁,2014,33(2):4-7.

 
 
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