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酒钢 5 号高炉强化冶炼生产实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-11-21  作者:宋惊蛰  浏览次数:2653
 
核心提示:摘 要: 2018 年酒钢炼铁厂 5 号高炉通过改善原燃料质量、提高入炉品位等措施,不断摸索合理操作制度,加强高炉日常管理,高炉运行状况改善,炉况强化水平不断提高。 关键词: 高炉; 强化冶炼; 日常管理
 酒钢 5 号高炉强化冶炼生产实践

宋惊蛰

(酒钢集团 宏兴钢铁股份有限公司,甘肃 嘉峪关 735100)

摘 要: 2018 年酒钢炼铁厂 5 号高炉通过改善原燃料质量、提高入炉品位等措施,不断摸索合理操作制度,加强高炉日常管理,高炉运行状况改善,炉况强化水平不断提高。

关键词: 高炉; 强化冶炼; 日常管理

1 引言

酒钢 5 号高炉有效容积 450 m3 ,受炉缸侵蚀及炉身冷却壁破损影响,高炉于 2016 年 11 月 10 日停炉进行优化升级,本次升级对炉型进行优化,以适应酒钢现有原燃料及“十三五”原燃料条件,炉体系统采用薄内衬结构形式,对冷却系统进行优化,完善检测手段,安装炉缸侵蚀模型,炉顶配备红外线成像,高炉有效炉容维持不变,风口数由 16 个调整为 14个,单铁口出铁,大修后于 2017 年 9 月 5 日点火开炉,投产后冶炼强度不断提高,2018 年 1-12 月平均利用系数 3.15 t /( m3 ·d) ,主要经济技术指标见表 1。

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2 高炉强化冶炼措施

2.1 改善原燃料质量

⑴严格控制入炉粉末。5 号高炉结合原燃料现状以及设备状况,为了进一步加强原燃料管理,2018年在料仓增加料位计随时监控槽存,通过控制合理槽存,降低来料落差造成的影响,同时对筛网进行优化,严格控制入炉粉末,为高炉的强化奠定基础。

⑵合理配料。酒钢炼铁厂坚持优化配料结构,结合酒钢原燃料条件以及周边资源,进行经济配料,同时不断摸索合理的操作制度,确保高炉长周期稳定顺行。

⑶提高入炉品位。在面对原燃料品位差且不足的问题下,5 号高炉积极采取提高入炉品位措施,烧结矿品位由 48.5%提高至 49.5%,入炉品位由51.5%提高至 54%,通过提高入炉品位,降低渣量,改善炉内透气性,炉况得到进一步强化。品位调整见图 1。

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2.2 合理的上下部调剂

⑴下部调剂。5 号高炉开炉以来结合配料情况,不断摸索合理的送风制度,通过对下部送风制度的不断调整,下部气流分布趋于合理,炉况适应能力逐步增强,稳定性逐步改善。目前 5 号高炉使用的风口有两种: Φ420 mm 和 Φ440 mm; 进风面积为0.1366 m2 。风速保持在 145 m /s 以上,鼓风动能在50 kJ/s以上。

⑵上部调剂。5 号高炉在装料制度调剂上坚持“控制边缘气流,打开中心气流”的调剂思路,形成“平台+漏斗”的布料模式,通过不断摸索,形成了合理装料制度( 表 2) ,与此同时,批重逐步由 17. 3 ~17.6 t增加至 18.2 ~ 18.5 t,焦炭负荷由 3.60 倍提高至 3.90 倍,稳定炉内气流,煤气利用率逐步提高,经济技术指标改善。

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2.3 富氧喷吹和高风温相结合

富氧和喷煤是强化冶炼的手段之一。5 号高炉在保证炉况稳定顺行的前提下,合理控制理论燃烧温度,逐步提高煤比控制,将富氧率提高至 2.5%,高炉强化水平逐步提高,进入三季度利用系数提高至 3.4~3.5 t /( m3 ·d) ,最高达到 3.64 t /( m3 ·d) 。

5 号高炉停炉期间对部分热风炉耐火球进行整体更换,同时对 2#热风炉进行技术改造,将原有的耐火球改为格子砖,增加蓄热面积,同时安装自动烧炉技术,优化送风制度,使得热风温度风温逐步上升1 190 ℃以上( 图 2) ,为高炉后续炉况的进一步强化创造了条件。

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2.4 提高炉顶压力

开炉后 5 号高炉根据炉况运行情况,采取提高顶压强化炉况,顶压逐步提到 136 kPa( 图3) ,实现高压操作,控制鼓风动能≥50 kJ/s,确保中心气流稳定,保持炉缸活跃性,促进高炉稳定顺行; 另一方面提高顶压也有利于煤气流的合理分布,煤气利用率逐步上升。

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3 加强高炉管理

3.1 加强炉内操作

随着高炉的不断强化,加强炉内操作的管理显得尤为重要,5 号高炉坚持标准化作业,加强值班室岗位的技能培训,针对不同时期炉况的变化,采取有针对性的培训方式,同时严格参数控制要求,统一操作思路,不断细化炉内操作,保证了高炉炉况稳定。

3.2 重视事故管理

5 号高炉坚持生产事故“零”容忍的管理思路,以减少事故为主要切入点,对出现的事故进行分析总结,并不断完善标准,提高保障能力,确保了高炉的生产稳定有序,为高炉的进一步强化创造条件。

3.3 加强炉前出铁管理

随着高炉的强化,渣铁量的增加,炉前出铁成为制约高炉强化的关键因素,5 号高炉开炉以来严抓炉前出铁,统一炉前操作,量化参数控制,严格管理,对每次铁的打泥压力、进泥量、钻口情况、渣铁排放情况等进行统计,确保炉门深度≥2.2 m,及时排净渣铁,为高炉强化冶炼提供有力条件。

4 结语

5 号高炉开炉以来,冶炼强度不断上升,指标不断优化,但与国内同级别高炉相比,仍存在差距,要实现进一步的强化,还需继续做好以下几方面的工作。

⑴进一步改善原燃料的质量,加强过程管理,稳定原燃料,确保炉况的长期稳定顺行。

⑵不断优化的上下部调剂,严格参数量化控制,在炉况允许的情况下,继续采取“大风量,大批重”技术思路,稳定炉况,进一步优化指标。

⑶加强高炉的日常管理,严抓过程控制,细化操作,统一操作思路,确保高炉的生产稳定有序。

 

 
 
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