黄卫 徐彬 彭秋生
(九江萍钢钢铁有限公司)
摘要:对九江萍钢3号高炉降料面停炉操作进行了总结,并阐述了安全快速停炉的各项技术措施。停炉过程中,采用了炉内爆震预控技术、煤气高效回收、高风量与高顶压的综合使用等技术,顺利地首次实现煤气全回收,准确将料面降至风口以上2.0米位置,整个过程历时12h36min,认为在降料面的前期应尽量维持较高风量,并适当富氧;根据料面降低位置及时调整炉顶压力,可以维持在相对较高的水平。
关键词:中型高炉;降料面停炉;煤气全回收;炉顶温度
九钢3号高炉(1780m³)采用软水密闭循环冷却方式。第二代炉龄于2013年2月9日点火开炉,停炉前2022年6月TE0912-2(插入深度150mm)最高温度达到550.5℃,2022年7月TE0906-2(插入深度150mm)最高温度达到828.8℃,同时从2019年起风口以上冷却壁水管陆续出现破损,截止2022年7月25日停炉前,共破损46根水管,涉及22块冷却壁,不仅影响高炉的正常操作和主要经济技术指标的优化,而且还存在重大的安全风险。因此,决定对3号炉进行停炉大修。
1 停炉操作
7月25日13:30,3号高炉开始下休风料,18:00进行预休风,为降料面进行各项准备工作,预休风前料面按6.0米控制。21:30复风降料面,于26日5:36顺利停炉。
⑴停炉前的准备工作。停炉前的操作思路主要是确保炉况稳定顺行,主要包括制度调整、参数调整和预休风检修。
①炉况调整。为了保证顺利完成高炉降料面工作,炉况调整思路主要是确保炉况稳定顺行,清除炉墙粘结物和炉缸顺利放残铁。参数控制铁水[Si]0.4-0.6%、[S]0.020-0.030%,物理热1500-1520℃,预休风前6天高炉主要操作参数见表1。
表1 九钢3号高炉主要操作参数
日期 |
风压,KPa |
风量,m³/min |
顶压,KPa |
压差,KPa |
风温℃ |
富氧 率,% |
[Si] ,% |
[S],% |
[Ti],% |
R2 |
7月20日 |
400 |
3983 |
232 |
168 |
1146 |
2.16 |
0.44 |
0.03 |
0.15 |
1.21 |
7月21日 |
398 |
3991 |
232 |
166 |
1152 |
2.35 |
0.45 |
0.03 |
0.15 |
1.20 |
7月22日 |
396 |
3886 |
232 |
164 |
1152 |
2.29 |
0.45 |
0.03 |
0.15 |
1.20 |
7月23日 |
392 |
3975 |
225 |
167 |
1146 |
1.98 |
0.47 |
0.03 |
0.15 |
1.19 |
7月24日 |
390 |
3999 |
225 |
165 |
1148 |
1.93 |
0.41 |
0.03 |
0.14 |
1.17 |
7月25日 |
386 |
3964 |
221 |
165 |
1134 |
1.75 |
0.58 |
0.03 |
0.16 |
1.14 |
②制度调整。18日,高炉停止使用1.0%的高钛球,高炉钛负荷由12kg/t降低到8.8kg/t,[Ti]由0.23%降低到0.18%。19日,上部长期疏松边沿的料制,矿石矩阵由36/2 34/3 31/3 28/2改为34/3 31/4 28/3,以发展边沿气流冲刷炉墙粘结物。24日,高炉开始降低焦炭负荷,由4.80逐步降到4.10,配料碱度R2由1.22逐步降到1.12,以改善渣铁流动性。停炉前一天,停止使用焦丁。
20日,捅开长期堵死的12、13号风口,实现全风口送风作业,进风面积由0.2493㎡提高到0.2701㎡,风速为260-270m/s,鼓风动能为115-125KJ/s;全开风口后可以有效地清理长期堵风口区域上方炉墙的粘结物。
③预休风检修。25日18:00-21:30安排预休风检修,进行各项停炉前工作的实施与确认。休风后快速更换破损的风口小套,及时关闭漏水的冷却壁,并准备好水管,复风后闭水区域炉壳外部打水冷却。将炉顶原有的8个水喷头更换为6个雾化喷头,保留2个原有喷头,以确保打水量。检查2号探尺齿轮箱,确保能够放到24.0米。
⑵降料面停炉过程。主要包括降料面和炉外渣铁排放。
①停炉料的组成见表2
表2 九钢3号高炉停炉料组成表
料段 |
负荷 |
批数 |
矿石配比 |
体积(M3) |
煤比 |
焦比 |
镁铝比 |
生铁含锰 |
核算碱度 |
核算炉温 |
渣比 |
湿焦批 |
矿批(t) |
第Ⅰ段 |
2.8 |
20 |
77%机烧+15%铜陵球+8%联达球+0.65硅石+0.3t白云石 |
724.6 |
45 |
606 |
0.59 |
0.65 |
1.05 |
1 |
428 |
13.3 |
35 |
第Ⅱ段 |
1.8 |
15 |
75%机烧+15%铜陵球+10%联达球+0.70硅石+0.6t白云石 |
469.2 |
0 |
942 |
0.56 |
0.65 |
0.94 |
1.5 |
449 |
13.59 |
23 |
第Ⅲ段 |
盖面焦 |
净焦50吨 |
78.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
②炉顶煤气成分及温度控制基准
整个降料面停炉过程中,严格控制煤气中含H2量和O2量,要求H2<10%,最高不大于12%;O2<2%,当炉顶温度300℃时为1.8%,600℃以上时为0.8%,[1]。为了确保炉顶设备安全和炉况的稳定顺行,要求炉顶温度控制在 200℃-400℃,最高不得超过 400℃,最低不得小于200℃,气密箱温度<70℃、布袋入口温度<260℃。具体操作见表3。
表3 九钢3号高炉停炉主要操作操作参考表
目标H2<10%,条件H2<10%,最高不大于12%,O2<1.0%。 |
措施 漏水情况必须确认 |
炉顶温度升高,H2<10%,最高不大于12%,O2<1.0%。 |
增加炉顶打水量,如果水量开到最大则减风。 |
炉顶温度升高,H2>10% ,最高不大于12%,O2<1.0%。 |
减风减水 |
炉顶温度升高,风量降低,水量最大或H2>10%(最高不大于12%),O2<1.0%。 |
降低风温 |
H2>10%(最高不大于12%),炉顶温度可以接受,O2<1.0%。 |
减打水量 |
炉顶煤气中出现氧气或崩料,O2<1.0%。 |
减风 |
悬料,O2<1.0%。 |
坐料并重新送风 |
如休风后,应尽量不打水,炉顶温度应低于315℃,O2<1.0%。 |
减打水量 |
③降料面过程。25日预休风检修完成后,21:30开始送风降料面,因预休风前已经逐步降低料面,复风后探尺起始位置8.6米。在降料面过程中,风量降低与炉顶打水保持动态匹配,严格控制煤气中O2和H2含量,通过煤气在线和取样分析相结合,实时调整风量与打水量,以确保炉顶煤气成分和温度符合目标要求。因3号高炉只有两个机械探尺且没有雷达探尺,料面深度采取理论计算与探尺实测相结合的方式,根据历次降料面经验结合正常生产的吨铁风耗及燃料比,降料面过程的吨焦耗风量取3500m³。
在降料面初期尽量使用较大的风量(3300-3500m³/min),同时适当进行富氧(4000-5000m³/h),保持与风量配比的顶压,有利于加快冶炼进程缩短降料面时间。随着降料面进行,炉内料柱高度逐步降低阻损减小,容易出现管道行程等异常炉况,并且为了控制顶温超标而不断增加打水量,会大幅度增加炉内发生爆震的概率,因此在H2接近10%时,合理的控制是逐步降低风量并减少打水量。同时为防止O2超标,在O2接近0.95%料面降至炉身下部时,停止富氧。由于环保压力不允许进行放散降料面,同时如果大量充N2虽然可以确保煤气成分合格,但此时煤气热值几乎为零,可能会造成烧结、加热炉、发电等煤气用户熄火,引发较大的安全隐患,另外剩余焦炭还可以回收重新入炉,因此降料面目标为降到风口以上2.0m(21.0m)。26日4:10放探尺测料面为18.7m,这次放尺造成探锤掉无法再使用。5:30理论计算料面已经降到21.0米,5:36按程序休风。休风后实测料面21.5m,达到目标料线。操作参数见表4。
表4 九钢3号高炉停炉主要操作操作参考表
时间(hh:mm) |
风量 (m³/min) |
风量(m3) |
累计风量 (m³) |
风压 (Kpa) |
风温(℃) |
顶压(mpa) |
顶温 A ℃ |
顶温 B ℃ |
顶温 C ℃ |
顶温 D ℃ |
平均顶温 |
布袋入口温度 |
打水流量(t/h) |
十字测温流量(t/h) |
右探尺(米) |
最深料线 |
理论计算料线 |
22:10 |
3385 |
101550 |
101550 |
245 |
1043 |
140 |
243 |
232 |
219 |
313 |
252 |
243 |
90 |
|
|
0 |
8.6 |
22:40 |
3381 |
101430 |
202980 |
244 |
1034 |
145 |
288 |
285 |
364 |
355 |
323 |
275 |
106 |
|
9.88 |
9.88 |
9.9 |
23:10 |
3330 |
99900 |
302880 |
249 |
1015 |
155 |
283 |
276 |
330 |
351 |
310 |
270 |
108 |
|
|
0 |
11.2 |
23:40 |
3050 |
91500 |
394380 |
225 |
935 |
150 |
306 |
286 |
328 |
372 |
323 |
281 |
108 |
|
12.8 |
12.8 |
12.3 |
0:10 |
2950 |
88500 |
482880 |
215 |
860 |
154 |
338 |
303 |
300 |
351 |
323 |
282 |
108 |
|
|
0 |
13.3 |
0:40 |
2860 |
85800 |
568680 |
210 |
836 |
153 |
357 |
320 |
300 |
332 |
327 |
285 |
108 |
|
|
0 |
14.1 |
1:10 |
2860 |
85800 |
654480 |
175 |
800 |
113 |
392 |
340 |
304 |
333 |
342 |
298 |
108 |
|
|
0 |
15.03 |
1:40 |
2780 |
83400 |
737880 |
150 |
818 |
92 |
395 |
308 |
286 |
348 |
334 |
294 |
112 |
|
15.5 |
15.5 |
15.7 |
2:10 |
2720 |
81600 |
819480 |
133 |
817 |
75 |
413 |
326 |
280 |
337 |
339 |
297 |
113 |
|
|
0 |
16.6 |
2:40 |
2550 |
76500 |
895980 |
113 |
811 |
55 |
420 |
331 |
280 |
332 |
341 |
296 |
115 |
|
|
0 |
17.3 |
3:10 |
2550 |
76500 |
972480 |
111 |
802 |
50 |
435 |
350 |
305 |
360 |
363 |
300 |
115 |
|
17.6 |
17.6 |
17.9 |
3:40 |
2300 |
69000 |
1041480 |
95 |
795 |
45 |
222 |
226 |
209 |
232 |
222 |
208 |
115 |
|
|
0 |
18.5 |
4:10 |
2300 |
69000 |
1110480 |
92 |
786 |
41 |
288 |
201 |
183 |
288 |
240 |
222 |
88 |
|
18.7 |
18.7 |
19.2 |
4:40 |
2300 |
69000 |
1179480 |
96 |
776 |
47 |
336 |
316 |
280 |
315 |
312 |
269 |
115 |
|
|
0 |
19.8 |
5:10 |
2300 |
69000 |
1248480 |
93 |
765 |
48 |
341 |
302 |
313 |
363 |
330 |
281 |
115 |
|
|
0 |
20.5 |
5:40 |
2300 |
69000 |
1317480 |
0 |
755 |
8 |
423 |
427 |
430 |
430 |
428 |
|
|
|
|
0 |
21.2 |
整个降料面过程共耗时12h36min,累计消耗风量131.75万m³,炉顶共打水880t,全程回收煤气,共177.86万m³。整个停炉过程煤气流比较稳定,压量关系比较平稳,无明显爆震发生。整个过程如图1
图1 九钢3号高炉停炉过程图
④炉外渣铁排放。预休风结束后,21:30复风降料面,23:00打开东铁口出铁,第一炉铁水[Si]0.82%,物理热1469℃,前期因风压、顶压都比较高,出铁流速比较正常,随着风压、顶压和煤气利用率降低,铁水物理热和流速都逐步降低,26日1:03来风堵口。2:30先后打开东西两边铁口出铁,铁水流速比较慢,一直出至休风。整个降料面过程共出铁595吨,实际出铁量与停炉料的理铁基本一致。降料面停炉过程出铁参数见表5。
表5 九钢3号高炉停炉出铁主要参数表
出铁情况 |
|||||||||
打开时间 |
来渣时间 |
堵口时间 |
铁量(t) |
Si (%) |
Mn (%) |
S (%) |
碱度 |
铁水温度℃ |
铁口 |
23:00 |
23:20 |
1:03 |
350 |
0.824 |
0.66 |
0.031 |
1.1 |
1469 |
东 |
2:30 |
2:55 |
|
145 |
0.885 |
0.62 |
0.024 |
1.1 |
1458 |
西 |
2:40 |
3:20 |
|
100 |
|
|
|
|
|
东 |
2 停炉主要技术措施
⑴炉内爆震预控。尽可能减少或杜绝炉内爆震是整个降料面停炉的关键所在,为有效抑制炉内爆震,关键是控制煤气成分,要求H2<10%,O2<1.0%,其中O2含量关系到整个煤气管网的安全尤为重要。
①改进提高炉顶打水系统雾化效果,使水雾化后充分与煤气接触,有效地降低炉顶温度,同时大大减少水滴与炙热的焦炭接触,从而大大减少了H2的产生量,有效控制产生爆炸性气体。另外也减少了原来比较集中水柱跟融熔状态的渣铁接触,可以有效预防重新在炉腹部位粘结物。
②确定合理的降料面目标。传统打水降料面在降到炉身下部后,都是采取放散煤气。由于近期环保严格管控不允许进行放散煤气降料面停炉,特别是料面降到炉腹接近风口区域时,必然会出现O2造成不能继续回收煤气,虽然可以大量充N2虽然可以确保煤气成分合格,达到全程回收煤气的目标,但此时煤气热值几乎为零,进入管网后会造成烧结、加热炉、发电等煤气用户熄火,给其他系统造成较大的安全隐患。因此此次降料面目标定为降到风口以上2.0米。从开始降料面即采取煤气在线和取样分析相结合,严格控制煤气中的O2<1.0%,当O2超标达到1.0时,休风停止降料面。整个降料面过程的H2和O2见表6和图2
表6 九钢3号高炉停炉煤气成分表
煤气取样成分分析(%) |
|||||
时间 |
H2 |
CO2 |
O2 |
CO |
N2 |
22:05 |
2.77 |
7.54 |
0.92 |
30.09 |
56.16 |
23:05 |
4.8 |
5 |
0.75 |
34.08 |
50.72 |
0:05 |
7.15 |
4.06 |
0.96 |
34.16 |
49.91 |
1:05 |
8.06 |
3.17 |
0.89 |
33.76 |
50.12 |
1:45 |
8.69 |
4 |
0.81 |
32.24 |
50.07 |
2:30 |
9.5 |
4.16 |
0.95 |
27.89 |
51.68 |
3:23 |
9.2 |
4.62 |
0.95 |
27.04 |
52.8 |
4:15 |
6.06 |
4.14 |
0.88 |
27.4 |
57.61 |
4:50 |
7.2 |
3.6 |
0.4 |
24.2 |
62 |
5:10 |
4.27 |
7.2 |
0.4 |
16.4 |
71.33 |
5:30 |
3.47 |
8 |
0.98 |
11 |
76.13 |
图2 九钢3号高炉停炉煤气成分趋势图
⑵料面深度判断实测和计算相结合。3号炉只有两个机械探尺,只有一个可以放到24.0米,而且在料面降到炉深下部以后,每次放尺时间长、料面温度高,以往每次几乎降料面到后期,探尺锤都掉了,造成无法放尺和判断料面深度。这次采取实测和计算相结合来判断料面深度,根据以往几次降料面经验,初期吨焦耗风量选取为3200m³,根据实测料面深度不断修正耗风量,逐步调整到3200m³/t,26日4:10放尺后出现故障,检查发现为探尺锤掉,后面完全依靠计算判断深度,5:30计算料面已降到21.2米,达到目标。
3 停炉总结
⑴合理安排停炉料。通过总结历次停炉经验和参考武钢、涟钢高炉降料面方案,合理安排停炉料的负荷、碱度、盖面焦,确保了整个停炉过程(包括炉缸放残铁)渣铁热量充沛、流动性良好。
⑵停炉全过程回收煤气。本次降料面通过改造炉顶打水雾化效果、煤气在线与取样检测相结合、严格控制煤气成分和精心操作等预控措施,降料面全程煤气成分合格、无明显爆震,达到全过程回收煤气,增加回收煤气170余万立方,实现安全、环保目标的同时增加了经济效益。
⑶维持较大风量和较高顶压快速停炉。整个降料面过程中,高炉维持较大风量和较高顶压,特别是初期适当富氧,有力加快冶炼进程,最终本次降料面共历时12h36min,顺利将料面降到风口上沿2.0米,实现了快速停炉。
⑷炉墙表面清理效果良好。通过提前捅开风口全风口作业、疏导边缘气流冲刷炉墙、改造炉顶打水等措施,尽量减少炉墙粘结物。停炉后进入炉内观察,炉墙表面整体较干净,基本上没有粘结物,这样不仅有利于安全停炉,也加快高炉检修进度。
参考文献
[1] 周传典,等.高炉炼铁生产技术手册, 2002版 2018重印,冶金工业出版社.