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信钢1号高炉中修开炉实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-07-12  作者:邹有光 冯广献 陈起志 闫志欣 林继辉  浏览次数:641
 
核心提示:摘 要:对信钢1#高炉中修开炉进行了总结。1#高炉扩容大修于2019年5月10日开炉,扩容后有效容积637m3,薄壁炉衬,2022年炉况稳定性不好,初步判断炉体砖衬脱落或有局部结瘤,炉型不规整造成煤气流波动大,2022年9月8日降料面停炉中修进行炉体喷涂造衬,10月9日点火开炉,此次开炉采用铁口富氧新技术,中修开炉取得圆满成功。 关键词:停炉中修;开炉;喷涂造衬;炉型
 信钢1号高炉中修开炉实践

邹有光 冯广献 陈起志 闫志欣 林继辉

(安钢集团信阳钢铁公司)

摘 要:对信钢1#高炉中修开炉进行了总结。1#高炉扩容大修于2019年5月10日开炉,扩容后有效容积637m3,薄壁炉衬,2022年炉况稳定性不好,初步判断炉体砖衬脱落或有局部结瘤,炉型不规整造成煤气流波动大,2022年9月8日降料面停炉中修进行炉体喷涂造衬,10月9日点火开炉,此次开炉采用铁口富氧新技术,中修开炉取得圆满成功。

关键词停炉中修开炉喷涂造衬炉型

1 概况

1#高炉扩容大修于2019年5月10日开炉,扩容后有效容积637m3,薄壁炉衬。2022年炉况稳定性不好,初步判断炉体砖衬脱落或有局部结瘤,炉型不规整造成煤气流波动大,2022年9月8日降料面停炉中修,此次中修重点检修项目是:高炉本体喷涂造衬,重力除尘器喷涂,1-3#热风炉换球,炉顶气密箱更换等。9月25日高炉本体喷涂结束,26日热风炉引煤气烘炉,10月2日高炉本体烘炉,9日9:16带风装料,14:16点火开炉,此次开炉首次采用铁口富氧新技术,10日0:16出第一炉铁即存弊渣器,9:46喷煤,14:29风口全开,中修开炉取得圆满成功。

2 高炉停炉操作

考虑中修开炉后高炉需继续稳定生产,为了最大限度的减少炉缸和炉底耐材的损坏,此次停炉采用焦丁填充配合炉顶打水降料面停炉,前期煤气回收。

1、停炉前开路冷却壁盲死,漏水小套更换掉,煤气管道有泄漏焊补,炉顶打水管检查水、氮气保持通畅。

2、高炉操作保持全风、高风温作业,保持炉况顺行,炉温稳定、热量充沛,炉缸均匀、活跃,避免炉况事故。9月3日开始每批料配带萤石100kg、锰矿3%,采用适当发展边缘的料制。

3、9月8日9:00 改全焦冶炼,矿批12吨、负荷2.5,单环同角29°布料,炉温0.6~0.9%,物理热1500℃以上;降低碱度,理论碱度在1.00-1.05之间。14:00集中加4吨莹石,16:00开始空料线(顶温350℃下料):矿批10吨、负荷2.0,机烧:球团:锰矿=78:16:6,下9批后开始下焦丁,开炉顶打水管、下焦丁控制炉顶温度。停炉料表1:

焦批(干)

矿批(t)

负荷

机:球:生:锰

萤石(kg)

全炉铁量(t)

批料体积(m3)

风口至炉喉下方体积(m3)

燃烧焦炭风量(万m3)

4800

12

2.5

70:20:6:4

200

269

13.41

498

49.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:焦炭堆比重560kg/m3、矿石2000kg/m3、压缩率取88%,全炉铁量计算按扣除炉喉体积(637-33.4m3)共45批料,风口至炉喉下方体积498m3、共37批料、焦炭177.6吨,风量49.7万m3

停炉参数记录表2:

时间

料线(mm)

热风压

kpa

风量

M3/min

风温

炉顶温度(℃)

西

16:00

 

5800

104

1105

800

289

325

326

296

16:30

 

 

90

982

793

318

352

343

316

17:00

 

 

91

960

766

367

392

436

362

17:30

 

 

93

937

791

316

311

380

303

18:00

 

 

91

949

796

345

363

410

336

18:30

 

 

98

950

800

313

354

377

294

19:00

 

 

98

940

797

324

363

358

308

19:30

 

 

104

918

797

339

333

370

340

20:00

 

 

97

941

796

324

317

341

331

20:30

 

 

97

969

796

351

358

381

371

21:00

 

 

92

975

787

352

373

391

377

21:30

 

 

89

947

764

337

355

356

376

22:00

 

 

48

916

745

325

309

352

388

22:30

 

 

48

927

722

330

318

378

412

23:06

 

 

32

756

751

355

349

381

433

9月8日22:00高炉切煤气,停止煤气回收,23:06休风停炉。

3 高炉休风扒炉、喷涂造衬及烘炉

高炉休风后,为了最大限度的减少炉缸和炉底耐材的损坏,9月9日夜班采用间歇式打水冷却,9日白班组织卸进风装置开始从风口扒料,由于风口前端尚有熔融渣铁裹着焦炭,扒炉难度较大、配合氧气烧。从停炉炉墙观察,冷却壁镶砖全部侵蚀完毕,有部分冷却壁水管已裸漏,见图1。本体东南方向九段粘接有长约5米、厚度约1米的铁质瘤,见图2。至18日炉缸清理完毕(清理到铁口平面),见图3。19日高炉转入喷涂作业,25日高炉本体喷涂结束,喷涂料理化性能指标见表3,喷涂效果见图4。26日热风炉引煤气烘炉,10月2日高炉本体烘炉,6日15:00烘炉结束,烘炉曲线见表4。

            图1                              图2

图片1图片2 

 

 

 

 

 

 

 

 

图3

图片3 

表3  造衬用耐火材料理化性能指标

                湿法喷涂料

性能指标

上部料

下部料

DX-GJ30

DX-GJ50

化学成分

Al2O3

≥60

≥50

SiO2

≤20

≤30

SiC

 

≥10

FeO

≤1.8

≤1.5

体密(g/cm3)

110℃×24h

≥2.3

≥2.4

耐压强度(MPa)

110℃×24h

≥30

≥30

1350℃×3h

≥60

≥70

抗折强度(MPa)

110℃×24h

≥3

≥3

1350℃×3h

≥5

≥6

线变化率(%)

1350℃×3h

±1

±0.8

图4

图片4 

高炉烘炉曲线,表4

图片5 

4 复风操作

 4.1  开炉料核算及装料

开炉料成分

样品

TFe

SiO2

CaO

Al2O3

Mg0

S

Mn

CaF2

堆比重

烧结矿

54.85

5.31

10.82

1.99

2.19

 

0.5

 

1750

球团矿

63.67

7.26

0.4

1

0.4

 

0.3

 

2100

高硅锰矿

10

42

 

7.6

 

 

15

 

1450

白云石

 

1

30

 

20

 

 

 

1700

萤石

 

30

 

 

 

 

 

63

1500

焦炭

 灰分:12.18

48.40

5.41

2.17

33

0.65

 

 

560

参数设定:Fe回收率:99.5%, Mn回收率:60%,焦炭水份取4%。铁水充分【Si】92%,【Mn】1.2%,【Fe】92%。

开炉料消耗

 

烧结

球团

高硅锰

白云石

萤石

焦炭

合计

124

39

14

28.5

11.5

310

 

全炉参数(单位:kg)

总铁量

总焦比

总渣量

总渣比

装料体积

101845

3037

75476

741

601

 

全炉终渣成分%

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

R2

镁铝比

[Mn]

(CaF2)

30.48

29.63

15.82

12.06

0.97

0.76

1.25

9.01

10月9:16开始带风装料,热风压23kpa、风量960m3/min,第一组净焦22批,焦批5000kg(干焦),布料角度18°;第二组空焦21批,焦批5000kg(干焦),白云石860kg/批、萤石200kg/批,布料角度22°;第三组负荷料21批,焦批2778kg(干焦),矿批5000kg,白云石350kg/批、萤石200kg/批,布料角度焦炭25(6)矿石23(6);14:16开炉料装到450M3提高风温到640℃风口前焦炭点燃。

4.2 送风开炉

10月9日铁口富氧枪埋好,堵3#、5#、7#、9#、11#、13#  6个风口用10个风口送风(风口送风同时氧枪送压缩空气0.5kPa),送风面积0.1038m2,14:16开炉料装到450m3提高风温到640℃风口前焦炭点燃,铁口氧枪改送纯氧0.5kPa,15:20 工作10个风口前端焦炭全部点燃,16:30铁口氧枪点燃,18:30铁口氧枪送压缩空气,压缩空气、氧气压力均0.5kPa。20:16炉顶温度大于100℃引煤气。22:00打开铁口,渣铁温度充沛、流动性良好,22:25堵口即作出铁存弊渣器准备,10日0:12打开铁口铁水过弊渣器,渣铁温度充沛、流动性良好,出渣铁约10吨,9:46日开始喷煤。

点火开炉至出第一炉铁前高炉操作参数见表:

时间

风量

M3/min

风温

热压

kpa

顶压

kpa

压差

kpa

顶温

工作风口

(个)

9日14:16

960

640

24

 

 

34

点火

10

15:00

983

643

56

 

 

45

10

16:00

1004

632

54

 

 

46

10

17:00

921

726

71

 

 

37

10

18:00

546

703

126

 

 

38

10

19:00

686

736

103

 

 

41

10

20:00

751

685

90

 

 

120

20:16引煤气

21:00

1082

752

96

18

78

321

10

22:00

1191

801

112

20

92

243

10

23:00

1216

822

127

23

104

276

23:00开13#

10日

0:00

1251

818

135

30

105

245

0:40开3#

1:00

1327

810

135

38

97

376

 

3:00开5#风口, 5:00开11#风口,9:10开7#风口,9:46开始喷煤,14:29开9#风口,恢复16个全风口作业。

5 结语

1、此次开炉首次采用铁口富氧技术,风口点燃1个小时左右铁口氧枪点燃,第一炉铁口打开渣铁物理热充沛、流动性良好,说明铁口富氧炉缸温度得到良好加热,铁口富氧取得理想效果,第一炉出铁成功大大加快了开炉进程。

2、此次开炉采用带风装料,装料时带走炉料部分水分和粉末,改善了料柱透气性,开炉未发生难行悬料事故,开炉进程较为顺利。

3、此次开炉料核算准确,开炉渣铁温度充沛、流动性良好。

4、开炉操作,风压、矿批使用和开风口、存弊渣器、加负荷进程把握较好,实现了炉况稳定、炉温平稳过渡。

5、开炉前设备充分试车,开炉过程设备保障完好。

参考文献

[1]  周传典.高炉炼铁生产技术手册[M]. 北京:冶金工业出版社.2003.444--457.

[2]  张寿荣.高炉失常与事故处理[M]. 北京:冶金工业出版社.2013.14--16.

 

 
 
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