徐德强 申海峰
摘 要:永通高炉长期焖炉22天又5.5小时,通过前期科学的焖炉计划和停炉后细致的检修准备,加之复风时的及时有效调整,做到了停炉、开炉过程安全、有序、科学、高效,高炉复风后48小时炉况恢复正常,实现了快速开炉达产。
关键词:焖炉;停炉;快速;开炉
1 引言
永通高炉炉容588m3,于2022年1月29日18:35因环保因素计划焖炉,休风时料面深度约6米,计划焖炉22天,实际焖炉22天又5.5小时,2022年2月21日0:06顺利复风。此次焖炉采用全焦焖炉技术,是永通公司史上焖炉时间最长,炉况恢复周期最短的一次,焖、开炉技术含量大,焖炉操作科学、安全,开炉过程快速有序。焖炉期间进入炉内作业,对炉喉水冷钢砖及无冷区耐火砖衬整体更换,检修工艺安全可靠。送风前首次使用致裂器贯通铁口与风口,铁口埋氧枪。送风48小时开14个风口送风(共16个风口),风压、风量恢复至正常时的90%,因铁水处理困难,导致开风口速度放缓,耽误炉况恢复。开炉后炉况稳定顺行,是永通公司开炉史上又一突破。
2 焖炉前的准备工作
2.1焖炉前辅助岗位准备工作
(1) 27日白班(休风前48小时)清理炉顶各平台的积油、杂物等易燃物,并准备好灭火器材。
(2) 27日白班(休风前48个小时)卷扬系统开空4个料仓,联系上辅料。高炉停炉所用萤石、硅石、白云石、锰矿提前备好,并取样分析,辅料上仓后,要调试好流量及称量,确保配料准确。
(3) 28日白班(休风前24小时)对水系统进行全面检查、检漏,确保无漏水现象。炉皮漏点检查,并做好标记,待休风后处理。
(4) 28日白班(休风前24小时)停配碎铁,清理干净料仓。休风前4个小时水渣上仓,为休风后封料面做准备。
(5) 28日白班(休风前24小时)喷煤系统改为全精煤冶炼,且提前计算好总煤量,确保在休风前将煤仓、煤罐喷空。
(6) 28日白班(休风前24小时)准备好堵风口(如:耐火砖、砖套、堵泥、河沙、黄油等)各项用具。
(7) 29日白班(休风前8小时)动力系统除尘布袋反吹一遍,休风前卸净重力除尘器和干除尘的除尘灰。
2.2 焖炉前的操作制度调整
(1) 休风前保持炉况顺行,风压不超300kpa,做好外围设备检查、维护,杜绝减、慢风现象发生,保持良好的操作炉型。
(2) 27日白班(休风前48小时)开始配用锰矿、萤石,改善渣铁流动性,全面活跃炉缸。
(3) 27日白班(休风前48小时)控制铁水含硅0.6~0.8%,含硫0.025~0.045%,上部调剂适当放开边缘,装制调整为矿最大角度32°,焦最大角度33°,并确保铁水温度≥1480℃,严格控制炉温下限,保证充沛的炉缸温度。
(4) 28日白班(休风前24小时)停配焦丁,优化休风前原、燃料结构,入炉碱度核算按炉温上限计算为1.05~1.10,加强炉况调剂,确保炉渣具有良好流动性。
(5) 28日中班16:00(休风前26小时)调整铁口角度,铁口角度由11°提至13°,有利于将炉缸中的渣铁排放干净。
(6) 28日中班21:00(休风前21小时)逐步减轻焦炭负荷,降煤比,略减矿批。
(7) 29日夜班7:00(休风前11小时)改全焦冶炼。10:30(休风前8小时)停煤,并做好全焦料衔接,根据负荷变化逐步停氧。
(8) 休风前最后一炉铁打开铁口后,卷扬机按通知备料,最后一次下料按矿石组织,炉顶温度按200~250℃控制,利于炉顶点火。
(9) 准备充足铁水罐,确保按时出净渣铁准时休风,提前联系残铁罐,休风后及时放干净贮铁式大沟内渣铁。
(10) 焖炉前的炉况调整比较关键,根据实际炉况的变化及时调整参数,保持两股气流稳定,炉温稳定,料速均匀稳定,风口圆周工作合理均匀。休风前参数调整见下表1。
表1 休风前操作参数调整表
日期 |
时间 |
料制 |
矿批kg |
负荷 |
氧量N.m3/h |
风压kPa |
风量N.m3/h |
风温° |
顶温° |
1月27日 |
|
OO31.5333230328.52CC312332292272252 |
18600 |
4.25 |
6000 |
290 |
96000 |
1150 |
220 |
1月28日 |
8:00 |
OO303323282CC312332292272252 |
18600 |
4.21 |
6000 |
290 |
96000 |
1150 |
220 |
|
21:00 |
同上 |
18000 |
4.03 |
6000 |
285 |
95000 |
1150 |
220 |
|
0:00 |
同上 |
17000 |
3.8 |
4000 |
275 |
93000 |
<1150 |
220 |
|
3:00 |
同上 |
17000 |
3.56 |
2000 |
265 |
93000 |
1100 |
250 |
|
5:00 |
同上 |
17000 |
3.29 |
2000 |
270 |
93000 |
1100 |
250 |
|
7:00 |
同上 |
16000 |
2.94 |
停氧 |
260 |
93000 |
1050 |
250 |
|
8:00 |
同上 |
16000 |
2.88 |
|
265 |
93000 |
1000 |
280 |
|
10:30 |
同上 |
16000 |
2.88 |
停煤 |
255 |
93000 |
945 |
280 |
|
11:00 |
同上 |
16000 |
2.88 |
|
250 |
92000 |
950 |
300 |
2.3焖炉料的选择
本次停炉休风为了配合更换炉喉水冷钢砖及无冷区高铝耐火砖衬,料线降至炉身中部(零位以下约6米),考虑降料面后高炉的热损失较大,焖炉时间较长,焖炉料全炉焦比2.56t/t.Fe,焖炉料体积481.6m3,焖炉料总负荷0.64,休风时要求净焦到达炉缸,通过白云石,锰矿、莹石、硅石调整炉渣成份(炉温按1.5,碱度按0.85计算) 。1月29日中午12:00点开始下焖炉料(提前6个小时),18:35顺利休风焖炉。焖炉料单详见下表2及焖炉料参数表3。
表2 焖炉料单
组别 |
装料制度 |
批数 |
体积m3 |
负荷 |
R2 |
料批组成(kg/批) |
|||||
4 |
OR+CC+CC |
6 |
161 |
1.5 |
0.90 |
焦批 |
8000 |
矿批 |
12000 |
萤石 |
400 |
锰矿 |
400 |
硅石 |
300 |
白云石 |
500 |
||||||
3 |
OR+CC+CC |
6 |
112 |
1.25 |
0.85 |
焦批 |
8000 |
矿批 |
10000 |
萤石 |
400 |
锰矿 |
400 |
硅石 |
300 |
白云石 |
600 |
||||||
2 |
CCR |
6 |
52 |
|
0.85 |
焦批 |
5000 |
矿批 |
|
萤石 |
400 |
|
|
硅石 |
|
白云石 |
800 |
||||||
1 |
CC |
20 |
161 |
|
|
焦批 |
5000 |
萤石 |
1000 |
|
|
表3 焖炉料参数
全炉参数 |
全炉终渣成分% |
||||||||||
总负荷 |
总铁量kg |
总焦比kg |
总渣量kg |
总渣比 |
装料体积m3 |
SiO2 |
CaO |
Al2O3 |
MgO |
R2 |
镁铝比 |
0.64 |
94819 |
2552.2 |
54104.7 |
570.61 |
481.69 |
37.36 |
32.78 |
15.38 |
11.47 |
0.88 |
0.74 |
(1) 净焦CC↓20批(共40车),焦批5000 Kg,同时按每4车焦炭后配一车1000Kg萤石组织。
(2) 空焦料CCR↓6批,焦批5000 Kg,白云石800Kg/批,萤石400Kg/批。
(3) 负荷料6批,CC↓+CC↓+OOR↓,负荷1.25,焦批8000Kg(CC+CC),矿批10000Kg:烧结75%:球团25%,萤石400kg/批,白云石600Kg/批,硅石300 Kg/批,锰矿400Kg/批。
(4) 负荷料下至休风(估6批),CC↓+CC↓+OOR↓,负荷,1.5,焦批8000kg(CC+CC),矿批12000kg:烧结75%:球团25%,萤石400kg/批,白云石500Kg/批,硅石300 Kg/批,锰矿400Kg/批。
(5) 焖炉料体积481.6m³,料线6米左右,焖炉料总负荷0.64,全炉焦比2552kg/tfe,出铁量95t。
表4 焖炉料成份分析%
名称 |
TFe |
SiO2 |
CaO |
Al2O3 |
MgO |
MnO |
S |
CaF2 |
R |
|
烧结 |
55.47 |
5.56 |
10.89 |
1.62 |
2.12 |
0.256 |
0.031 |
|
1.95 |
1.78 |
球团 |
63.28 |
5.8 |
0.78 |
0.82 |
1.6 |
0.148 |
0.008 |
|
0.14 |
2.2 |
锰矿 |
8.92 |
26.66 |
6.85 |
4.46 |
4.67 |
60 |
|
|
|
2.0 |
硅石 |
|
98 |
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
萤石 |
|
12.1 |
|
|
|
|
0.01 |
85.2 |
|
1.7 |
3. 休风停炉操作
29日12:00下休风料定风量操作、控制顶温下料。随着休风料的入炉,风量逐渐增大,煤气利用逐渐变差,顶温中心和边缘温度逐步升高,控制风量以稳定煤气流为主,炉内操作根据实际情况用风温调节炉温趋势,确保炉温充沛。保持一定的风量,既得满足一定的料速,又得控制好压差,保证气流不过吹。下休风料时按300℃-350℃控制顶温下料,严格控制荒煤气温度不超260℃。18:35顺利停炉,料面按要求降至6m左右,停炉过程控制有效,顶温在预定范围波动,炉况稳定,实现安全停炉,具体控制过程见下表5。
表5 下休风料及降料面过程控制表
时间 |
料制 |
装制 |
批数 |
矿批t |
负荷 |
R2 |
风压kPa |
风量N.m3/h |
风温℃ |
料线mm |
12:00 |
R182CC312332292272252 |
CC↓CC↓+R↓ |
10 |
|
|
|
255 |
9.3 |
950 |
1500 |
13:20 |
|
打水控制顶温,顶温按300℃-350℃控制下料,荒煤气温度≤260℃ |
|
235 |
9.2 |
920 |
2400 |
|||
13:40 |
R182CC不变 |
CC↓+R↓ |
6 |
|
|
|
230 |
9.2 |
920 |
2600 |
14:20 |
OO283302262CC不变 |
CC↓CC↓+OO↓ |
6 |
10 |
1.25 |
0.85 |
210 |
9.2 |
930 |
3700 |
14:40 |
OO273292252CC不变 |
料线逐步降至4000mm,矿角减一度,风量按8.5万/h控制 |
|
195 |
8.6 |
940 |
4800 |
|||
15:50 |
同上 |
CC↓CC↓+OO↓ |
6 |
12 |
1.5 |
0.90 |
185 |
8.5 |
920 |
5000 |
18:00 |
|
|
|
|
|
|
90 |
7.0 |
1030 |
6000 |
注:17:20最后一炉铁打开铁口出铁,透风后喷铁口,18:23堵口,装有水炮泥满炮膛。
4. 焖炉后工作安排
4.1 焖炉后密封工作
(1) 休风后迅速将风口小套与直吹管全部卸下,用泥堵至风口二套中间,大套砌砖,填河沙,抹黄泥,再用黄油密封,确保不进风。
(2) 高炉进风系统用盲板加铅油封死,避免因热风围管及热风总管降温过快而造成耐材破损。
(3) 29日22:35(休风后4小时)将提前准备好的水渣(约11.8t)用布料溜槽均匀步在料面上进行上部密封。30日10:45(休风后16小时)再上一车水渣(约6t)进行密封。
(4) 30日10:35(休风后40小时),为减少炉顶放散阀的自然抽力,炉顶放散阀关至1/3开度。30日0:00(休风后5.5小时)倒流阀关至1/3开度,6:40(休风后11小时)关闭倒流阀。
(5) 炉顶上、下料罐所有阀门处于关闭状态,人孔保持敞开。
4.2 焖炉后冷却系统控制
(1) 关闭所有炉外喷淋水和漏水冷却壁及炉喉钢砖供水,关闭炉顶气密箱供水,严禁往炉内漏水。
(2) 打开热风阀、燃烧阀排污口,同时必须查漏,发现漏水的务必更换。
(3) 29日20:20(休风后2小时)开路停一台泵,20:45开路泵全停(风口小套全卸下)。
(4) 30日2:00(休风8小时后)闭路系统停一台泵,流量控制到正常水量一半1034m3/h。
(5) 30日8:30(休风14小时后),控制风口大、中小套及炉底冷却供水压力181kPa-61kPa,闭路供水流量1034--568m3/h,控制不断水。
4.3 焖炉后建立巡检台账
(1) 休风焖炉后建立完整的巡查记录台账,每两小时对所有炉体密封点检查确认,定期补油,确保无漏风现象。
(2) 每两小时检查一次冷却系统控制执行情况,保证无漏水。
(3) 每两小时对炉顶温度变化情况进行记录。
(4) 每四小时对料面着火及料面深度变化情况进行监测记录。
(5) 每四小时对炉内CO含量测量一次,为进入炉内检修作业做好准备工作。
4.4 焖炉后检修作业
根据焖炉后检修工作安排,炉喉水冷钢砖及无冷区耐火砖衬损坏严重,需要全部拆除,重新砌砖。焖炉后通过对炉内CO含量值连续监测,虽在逐步降低,但是仍不具备进入炉内作业条件。2月3日在人孔大平台下方,东、南、西、北四个方向开4个人孔,用风扇向炉内鼓风,达到稀释、降低炉内CO含量的目的。2月5日具备作业条件,开始安装作业吊盘,为确保炉内作业人员安全,检修前用河沙对料面再覆盖一次,在施工吊盘下方安装两个风扇向炉外抽风,炉顶大人孔用风扇向炉内鼓风,大放散全开,并用便携式煤气报警器连续监测,专人监护,保证施工人员安全。2月10日更换水冷钢砖、无冷区砖衬及炉体灌浆工作结束,2月17日进入炉内捡拾掉落料面的碎钢砖,2月18日料面铺18根枕木,点燃烘烤新砌砖衬。
5. 开炉前的准备工作
5.1制定详细的开炉方案
高炉长期焖炉22天后开炉,在永通公司尚属首次。公司高度重视,制定了详细的开炉方案,成立以经理为总指挥的开炉指挥部,分工艺组、设备电气组、开炉协调组、安全环保监督组、后勤外围保障组五个专业组将开炉方案每一项工作落实到人,送风复产前的准备,复风条件的确认,复风具体操作以及复风安全环保措施等都做了详细规定,确保每一项工作都有安排、有落实。
5.2开炉前设备检查和试车
(1)开炉送风前充分调试设备、试车和各种能源介质的再确认。
(2)热风炉、干除尘确保各个阀门开关灵活、工作可靠,确保无跑风、无泄漏。
(3)送风风机提前8小时试运行,透平机、BPRT系统和吸附制氧系统都要具备投用条件。
(4)上料系统提前5天联动试车,确保信号正常、探尺准确、皮带开启正常,各仓称量、布料器及角度校对无误。
(5)高炉闭路和开路供水系统运行正常,满足供水要求。冲渣泵试运行正常,压力、水量满足冲渣要求。
(6)开炉前对高炉各个系统、设备进行全面不间断联动试车,过程统一指挥,专人操作,确认到位,严格按照正常生产时,设备运行状态的标准运行验收,确保送风时运行正常无误。
(7)焖炉期间3座热风炉均处于停烧状态,热风炉热损失较大,为了复风后有较高的风温使用,2月17日21:00(送风前3天)1#2#炉用天然气烘炉,为复风后快速提高炉缸温度创造条件。
5.3开炉前处理铁口、风口及埋氧枪
此次开炉首次应用了致裂器对铁口进行预处理,大大缩短了铁口与风口的贯通时间,用致裂器定向致裂,可快速打通铁口与铁口上方风口的通道,减少送风前期风口窝渣铁风险。致裂器工作原理:致裂器前置储液管内充装液态CO2,启动加热装置瞬间产生大量热量,液态CO2瞬间气化,体积急剧膨胀,产生强大推力,从而得到定向致裂目的。
(1) 19日14:00(复风前34小时)回装3#-14#风口及直吹管,抠净风口内的残渣,人工掏或用氧气烧,使炉内大块焦炭散落为止,然后用有水泥填实。堵风口,采用先堵有水炮泥,中间加砖套,后再加有水泥的方法,确保不吹开,回装及堵风口过程严格执行“掏净、填满、堵严、上紧、验收”十字方针。
(2) 20日9:30(复风前14.5小时)预处理铁口,头钻用80mm钻头钻进1000mm后用氧气烧铁口,烧进深度3000mm,见焦炭吹出。
(3) 20日12:00(复风前12小时)用致裂器处理铁口。用致裂器处理铁口6次,每次崩过后,用扬灰测试铁口有吸风现象,说明铁口与上部已贯通。
(4) 20日16:00(送风前8小时)成功埋氧枪,氧枪插进深度2500mm(正常铁口深度2000mm),氧枪与铁口接触面用石棉绳缠紧再用有水炮泥密封严实,通入压缩空气和氧气,空:氧=0.3:0.2Mpa,氧气与空气管道上安装压力与流量计,过程可控。在一定的配比下,保证氧枪前端着火,充分点燃炉缸焦炭,利于加热炉缸底部。过程中注意观察,防止氧枪过烧,造成铁口孔道烧损。另外氧枪富氧过程也要时刻观察各风口联通的情况,并分析是否有效富氧,是否达到加热炉缸的目的。
(5) 20日17:30(复风前6.5小时)处理1#2#15#16#风口,拉下风口小套,从风口前端向下烧,大量烧氧气,烧至风口前端焦炭下塌,保证铁口与风口贯通,风口前焦炭充分燃烧。
(6) 20日20:00(复风前4小时)安装1#2#15#16#风口及直吹管,风口前端圆周空腔填有水泥,每个风口内再装填助燃工业盐一袋(50kg)。
6. 复风开炉操作
2月21日0:06送风。由于此次焖炉时间长达22天,点火时采用铁口上方4个风口送风(1#2#15#16#),初始送风面积为0.0382m²,点火风量为500m³/min,风温840℃左右,送风风口明亮后,风压逐步加至85kPa,风量700m³/min。20日21:50(第一次插氧枪5.5小时后)拔氧枪,流出少量渣。21日4:36(送风后4.5小时)拔第二次氧枪,铁口喷火,无渣铁,用氧气烧铁口后流出渣铁,渣铁量约7t。复风后渣铁粘稠、热量低、流动性差。为了补充长时间焖炉损失的热量,复风后补净焦54t,后续下1.39负荷料。炉况恢复期间,积极组织炉前出铁,减少风口前窝渣铁风险,也为净焦下达炉缸争取时间。直至21日22:45净焦进入炉缸,热量回升后才开始开风口。22日12:00因堵不住铁口被迫减风,风压由225kpa减至90kap。截止23日2:30已开14个风口送风,因公司铁水消耗能力不足,不能继续开风口、加风,严重影响炉况恢复进程,后续根据铁水消耗能力的不断缓解,炉况逐步恢复正常。复风料组成及开风口情况见下表6。
表6 开炉料组成及开风口情况
日期 |
时间 |
矿批kg |
焦批kg |
负荷 |
批数 |
风压kPa |
风量N.m3/h |
风温℃ |
热量℃ |
开风口数 |
21日 |
0:06 |
|
6000 |
|
9 |
40 |
3.5 |
|
|
4 |
|
7:30 |
8000 |
6000 |
1.39 |
26 |
81 |
4.3 |
838 |
1170 |
|
|
22:45 |
8000 |
5000 |
1.67 |
6 |
107 |
4.1 |
867 |
1303 |
5 |
22日 |
0:30 |
|
|
|
|
122 |
4.9 |
881 |
1266 |
6 |
|
2:50 |
|
|
|
|
152 |
5.8 |
905 |
1394 |
7 |
|
3:50 |
8000 |
4500 |
1.85 |
6 |
150 |
5.9 |
902 |
|
|
|
5:35 |
8000 |
4200 |
2.00 |
5 |
166 |
6.6 |
889 |
|
8 |
|
7:15 |
9000 |
4200 |
2.24 |
8 |
171 |
6.0 |
933 |
1376 |
|
|
8:40 |
|
|
|
|
192 |
6.6 |
936 |
1453 |
9 |
|
9:30 |
10000 |
4200 |
2.49 |
22 |
212 |
7.3 |
952 |
|
10 |
|
12:00 |
12:00因堵不住铁口,减风至90kpa,13:30过撇渣器 |
||||||||
|
15:30 |
11000 |
4200 |
2.74 |
5 |
230 |
7.4 |
930 |
1500 |
11 |
|
16:15 |
12000 |
4200 |
2.99 |
5 |
250 |
7.8 |
954 |
1481 |
12 |
|
18:00 |
13000 |
3900 |
3.47 |
13 |
270 |
9.1 |
867 |
1593 |
13 |
23日 |
2:30 |
15000 |
4200 |
3.74 |
48 |
275 |
9.4 |
902 |
1521 |
14 |
|
7:20 |
16000 |
4200 |
3.90 |
|
275 |
9.4 |
943 |
1508 |
|
7. 结论
永通高炉焖炉22天又5.5小时,21日0:06复风,炉况恢复期因堵不住铁口减风一次,后续炉况恢复顺利。此次开炉实现快速复产是永通公司炼铁技术的重大突破,一些开炉复产经验、技术以及更换炉喉钢砖与砖衬作业工艺值得学习总结:
(1) 公司领导高度重视、精心组织、科学安排,制定焖、开炉方案。
(2) 焖、开炉料单制定合理,休风料执行到位,布料规律,按要求下达指定位置,下休风料过程控制稳定、安全,为复风顺利创造了有利条件。
(3) 焖炉后,高炉密封工作严密可靠,从回装风口、直吹管时扒出的整块大粒焦炭可以判断风口密封工作较好,有利于促进开炉进程。
(4) 检修期间各项工作进度安排合理、安全。进入炉内更换炉喉钢砖及无冷区砖衬工作,严格按照工艺要求执行,检修质量良好,施工安全,均按预期时间完成了检修任务。
(5) 首次使用致裂器,大大缩短了铁口与风口贯通时间,加快了恢复进程。
(6) 铁口埋氧枪时间滞后,造成复风后炉缸热量不足,影响炉况恢复进程,应复风前24-48小时埋氧枪充分加热炉缸,提高炉缸热量,有利于复风后快速恢复。
(7) 复风前期,渣铁温度低、流动性差,炉前操作、出铁组织有力,能保证按时打开铁口出铁,及时排出凉渣、凉铁,减少了风口前窝渣铁风险,避免了发生事故,造成炉况反复。
(8) 开炉前试车到位,准备充分,开炉过程中未因设备原因造成减、慢风。
(9) 开炉期正值寒冬,未提前与炮泥厂家沟通调整炮泥质量,开炉期间因炮泥硬,打不动泥,炮泥加热保温设施又欠缺,造成铁口深度不易维护。22日12:00因堵不住铁口减风操作,对炉况恢复造成比较大的影响。
(10) 公司生产条件限制,在铸管未全线复产之前,铁水处理能力不足,导致炉况恢复滞后,影响炉况恢复。
(11) 焖炉前、焖炉后、开炉前对职工进行安全教育及危险源再辨识。严格执行安全操作规程,设立专人安全监护作业,做到了安全停炉、安全检修、安全复产。
参考文献:
[1] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2012:429-480
[2] 王筱留.高炉生产知识问答[M].北京:冶金工业出版社,2004:242-270