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永通高炉快速开炉实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-07-16  作者:徐德强 申海峰  浏览次数:1466
 
核心提示:摘 要:永通高炉长期焖炉22天又5.5小时,通过前期科学的焖炉计划和停炉后细致的检修准备,加之复风时的及时有效调整,做到了停炉、开炉过程安全、有序、科学、高效,高炉复风后48小时炉况恢复正常,实现了快速开炉达产。 关键词:焖炉;停炉;快速;开炉
 永通高炉快速开炉实践

 

徐德强  申海峰

  要:永通高炉长期焖炉22天又5.5小时,通过前期科学的焖炉计划和停炉后细致的检修准备,加之复风时的及时有效调整,做到了停炉、开炉过程安全、有序、科学、高效,高炉复风后48小时炉况恢复正常,实现了快速开炉达产。

关键词:焖炉;停炉;快速;开炉

1  

永通高炉炉容588m3,于2022年1月29日18:35因环保因素计划焖炉,休风时料面深度约6米,计划焖炉22天,实际焖炉22天又5.5小时,2022年2月21日0:06顺利复风。此次焖炉采用全焦焖炉技术,是永通公司史上焖炉时间最长,炉况恢复周期最短的一次,焖、开炉技术含量大,焖炉操作科学、安全,开炉过程快速有序。焖炉期间进入炉内作业,对炉喉水冷钢砖及无冷区耐火砖衬整体更换,检修工艺安全可靠。送风前首次使用致裂器贯通铁口与风口,铁口埋氧枪。送风48小时开14个风口送风(共16个风口),风压、风量恢复至正常时的90%,因铁水处理困难,导致开风口速度放缓,耽误炉况恢复。开炉后炉况稳定顺行,是永通公司开炉史上又一突破。

2   焖炉前的准备工作

2.1焖炉前辅助岗位准备工作

(1) 27日白班(休风前48小时)清理炉顶各平台的积油、杂物等易燃物,并准备好灭火器材。

(2) 27日白班(休风前48个小时)卷扬系统开空4个料仓,联系上辅料。高炉停炉所用萤石、硅石、白云石、锰矿提前备好,并取样分析,辅料上仓后,要调试好流量及称量,确保配料准确。

(3) 28日白班(休风前24小时)对水系统进行全面检查、检漏,确保无漏水现象。炉皮漏点检查,并做好标记,待休风后处理。

(4) 28日白班(休风前24小时)停配碎铁,清理干净料仓。休风前4个小时水渣上仓,为休风后封料面做准备。

(5) 28日白班(休风前24小时)喷煤系统改为全精煤冶炼,且提前计算好总煤量,确保在休风前将煤仓、煤罐喷空。

(6) 28日白班(休风前24小时)准备好堵风口(如:耐火砖、砖套、堵泥、河沙、黄油等)各项用具。

(7) 29日白班(休风前8小时)动力系统除尘布袋反吹一遍,休风前卸净重力除尘器和干除尘的除尘灰。

2.2 焖炉前的操作制度调整

(1) 休风前保持炉况顺行,风压不超300kpa,做好外围设备检查、维护,杜绝减、慢风现象发生,保持良好的操作炉型。

(2) 27日白班(休风前48小时)开始配用锰矿、萤石,改善渣铁流动性,全面活跃炉缸。

(3) 27日白班(休风前48小时)控制铁水含硅0.6~0.8%,含硫0.025~0.045%,上部调剂适当放开边缘,装制调整为矿最大角度32°,焦最大角度33°,并确保铁水温度≥1480℃,严格控制炉温下限,保证充沛的炉缸温度。

(4) 28日白班(休风前24小时)停配焦丁,优化休风前原、燃料结构,入炉碱度核算按炉温上限计算为1.05~1.10,加强炉况调剂,确保炉渣具有良好流动性。

(5) 28日中班16:00(休风前26小时)调整铁口角度,铁口角度由11°提至13°,有利于将炉缸中的渣铁排放干净。

(6) 28日中班21:00(休风前21小时)逐步减轻焦炭负荷,降煤比,略减矿批。

(7) 29日夜班7:00(休风前11小时)改全焦冶炼。10:30(休风前8小时)停煤,并做好全焦料衔接,根据负荷变化逐步停氧。

(8) 休风前最后一炉铁打开铁口后,卷扬机按通知备料,最后一次下料按矿石组织,炉顶温度按200~250℃控制,利于炉顶点火。

(9) 准备充足铁水罐,确保按时出净渣铁准时休风,提前联系残铁罐,休风后及时放干净贮铁式大沟内渣铁。

(10) 焖炉前的炉况调整比较关键,根据实际炉况的变化及时调整参数,保持两股气流稳定,炉温稳定,料速均匀稳定,风口圆周工作合理均匀。休风前参数调整见下表1。

表1  休风前操作参数调整表

日期

时间

料制

矿批kg

负荷

氧量N.m3/h

风压kPa

风量N.m3/h

风温°

顶温°

1月27日

 

OO31.5333230328.52CC312332292272252

18600

4.25

6000

290

96000

1150

220

1月28日

8:00

OO303323282CC312332292272252

18600

4.21

6000

290

96000

1150

220

 

21:00

同上

18000

4.03

6000

285

95000

1150

220

 

0:00

同上

17000

3.8

4000

275

93000

<1150

220

 

3:00

同上

17000

3.56

2000

265

93000

1100

250

 

5:00

同上

17000

3.29

2000

270

93000

1100

250

 

7:00

同上

16000

2.94

停氧

260

93000

1050

250

 

8:00

同上

16000

2.88

 

265

93000

1000

280

 

10:30

同上

16000

2.88

停煤

255

93000

945

280

 

11:00

同上

16000

2.88

 

250

92000

950

300

 

2.3焖炉料的选择

本次停炉休风为了配合更换炉喉水冷钢砖及无冷区高铝耐火砖衬,料线降至炉身中部(零位以下约6米),考虑降料面后高炉的热损失较大,焖炉时间较长,焖炉料全炉焦比2.56t/t.Fe,焖炉料体积481.6m3,焖炉料总负荷0.64,休风时要求净焦到达炉缸,通过白云石,锰矿、莹石、硅石调整炉渣成份(炉温按1.5,碱度按0.85计算) 。1月29日中午12:00点开始下焖炉料(提前6个小时),18:35顺利休风焖炉。焖炉料单详见下表2及焖炉料参数表3。 

表2  焖炉料单

组别

装料制度

批数

体积m3

负荷

R2

料批组成(kg/批)

4

OR+CC+CC

6

161

1.5

0.90

焦批

8000

矿批

12000

萤石

400

锰矿

400

硅石

300

白云石

500

3

OR+CC+CC

6

112

1.25

0.85

焦批

8000

矿批

10000

萤石

400

锰矿

400

硅石

300

白云石

600

2

CCR

6

52

 

0.85

焦批

5000

矿批

 

萤石

400

 

 

硅石

 

白云石

800

1

CC

20

161

 

 

焦批

5000

萤石

1000

 

 

 

表3  焖炉料参数

全炉参数

全炉终渣成分%

总负荷

总铁量kg

总焦比kg

总渣量kg

总渣比

装料体积m3

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

R2

镁铝比

0.64

94819

2552.2

54104.7

570.61

481.69

37.36

32.78

15.38

11.47

0.88

0.74

 

(1) 净焦CC↓20批(共40车),焦批5000 Kg,同时按每4车焦炭后配一车1000Kg萤石组织。

(2) 空焦料CCR↓6批,焦批5000 Kg,白云石800Kg/批,萤石400Kg/批。

(3) 负荷料6批,CC↓+CC↓+OOR↓,负荷1.25,焦批8000Kg(CC+CC),矿批10000Kg:烧结75%:球团25%,萤石400kg/批,白云石600Kg/批,硅石300 Kg/批,锰矿400Kg/批。

(4) 负荷料下至休风(估6批),CC↓+CC↓+OOR↓,负荷,1.5,焦批8000kg(CC+CC),矿批12000kg:烧结75%:球团25%,萤石400kg/批,白云石500Kg/批,硅石300 Kg/批,锰矿400Kg/批。

(5) 焖炉料体积481.6m³,料线6米左右,焖炉料总负荷0.64,全炉焦比2552kg/tfe,出铁量95t。

表4 焖炉料成份分析%

名称

TFe

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

MnO

S

CaF2

R

 

烧结

55.47

5.56

10.89

1.62

2.12

0.256

0.031

 

1.95

1.78

球团

63.28

5.8

0.78

0.82

1.6

0.148

0.008

 

0.14

2.2

锰矿

8.92

26.66

6.85

4.46

4.67

60

 

 

 

2.0

硅石

 

98

 

 

 

 

 

 

 

1.6

萤石

 

12.1

 

 

 

 

0.01

85.2

 

1.7

 

3. 休风停炉操作

29日12:00下休风料定风量操作、控制顶温下料。随着休风料的入炉,风量逐渐增大,煤气利用逐渐变差,顶温中心和边缘温度逐步升高,控制风量以稳定煤气流为主,炉内操作根据实际情况用风温调节炉温趋势,确保炉温充沛。保持一定的风量,既得满足一定的料速,又得控制好压差,保证气流不过吹。下休风料时按300℃-350℃控制顶温下料,严格控制荒煤气温度不超260℃。18:35顺利停炉,料面按要求降至6m左右,停炉过程控制有效,顶温在预定范围波动,炉况稳定,实现安全停炉,具体控制过程见下表5。

表5 下休风料及降料面过程控制表

时间

料制

装制

批数

矿批t

负荷

R2

风压kPa

风量N.m3/h

风温℃

料线mm

12:00

R182CC312332292272252

CC↓CC↓+R↓

10

 

 

 

255

9.3

950

1500

13:20

 

打水控制顶温,顶温按300℃-350℃控制下料,荒煤气温度≤260℃

 

235

9.2

920

2400

13:40

R182CC不变

CC↓+R↓

6

 

 

 

230

9.2

920

2600

14:20

OO283302262CC不变

CC↓CC↓+OO↓

6

10

1.25

0.85

210

9.2

930

3700

14:40

OO273292252CC不变

料线逐步降至4000mm,矿角减一度,风量按8.5万/h控制

 

195

8.6

940

4800

15:50

同上

CC↓CC↓+OO↓

6

12

1.5

0.90

185

8.5

920

5000

18:00

 

 

 

 

 

 

90

7.0

1030

6000

注:17:20最后一炉铁打开铁口出铁,透风后喷铁口,18:23堵口,装有水炮泥满炮膛。

4. 焖炉后工作安排

4.1 焖炉后密封工作

(1) 休风后迅速将风口小套与直吹管全部卸下,用泥堵至风口二套中间,大套砌砖,填河沙,抹黄泥,再用黄油密封,确保不进风。

(2) 高炉进风系统用盲板加铅油封死,避免因热风围管及热风总管降温过快而造成耐材破损。

(3) 29日22:35(休风后4小时)将提前准备好的水渣(约11.8t)用布料溜槽均匀步在料面上进行上部密封。30日10:45(休风后16小时)再上一车水渣(约6t)进行密封。

(4) 30日10:35(休风后40小时),为减少炉顶放散阀的自然抽力,炉顶放散阀关至1/3开度。30日0:00(休风后5.5小时)倒流阀关至1/3开度,6:40(休风后11小时)关闭倒流阀。

(5) 炉顶上、下料罐所有阀门处于关闭状态,人孔保持敞开。

4.2 焖炉后冷却系统控制

(1) 关闭所有炉外喷淋水和漏水冷却壁及炉喉钢砖供水,关闭炉顶气密箱供水,严禁往炉内漏水。

(2) 打开热风阀、燃烧阀排污口,同时必须查漏,发现漏水的务必更换。

(3) 29日20:20(休风后2小时)开路停一台泵,20:45开路泵全停(风口小套全卸下)。

(4) 30日2:00(休风8小时后)闭路系统停一台泵,流量控制到正常水量一半1034m3/h。

(5) 30日8:30(休风14小时后),控制风口大、中小套及炉底冷却供水压力181kPa-61kPa,闭路供水流量1034--568m3/h,控制不断水。

4.3 焖炉后建立巡检台账

(1) 休风焖炉后建立完整的巡查记录台账,每两小时对所有炉体密封点检查确认,定期补油,确保无漏风现象。

(2) 每两小时检查一次冷却系统控制执行情况,保证无漏水。

(3) 每两小时对炉顶温度变化情况进行记录。

(4) 每四小时对料面着火及料面深度变化情况进行监测记录。

(5) 每四小时对炉内CO含量测量一次,为进入炉内检修作业做好准备工作。

4.4 焖炉后检修作业

根据焖炉后检修工作安排,炉喉水冷钢砖及无冷区耐火砖衬损坏严重,需要全部拆除,重新砌砖。焖炉后通过对炉内CO含量值连续监测,虽在逐步降低,但是仍不具备进入炉内作业条件。2月3日在人孔大平台下方,东、南、西、北四个方向开4个人孔,用风扇向炉内鼓风,达到稀释、降低炉内CO含量的目的。2月5日具备作业条件,开始安装作业吊盘,为确保炉内作业人员安全,检修前用河沙对料面再覆盖一次,在施工吊盘下方安装两个风扇向炉外抽风,炉顶大人孔用风扇向炉内鼓风,大放散全开,并用便携式煤气报警器连续监测,专人监护,保证施工人员安全。2月10日更换水冷钢砖、无冷区砖衬及炉体灌浆工作结束,2月17日进入炉内捡拾掉落料面的碎钢砖,2月18日料面铺18根枕木,点燃烘烤新砌砖衬。

图片1 

5. 开炉前的准备工作

5.1制定详细的开炉方案

   高炉长期焖炉22天后开炉,在永通公司尚属首次。公司高度重视,制定了详细的开炉方案,成立以经理为总指挥的开炉指挥部,分工艺组、设备电气组、开炉协调组、安全环保监督组、后勤外围保障组五个专业组将开炉方案每一项工作落实到人,送风复产前的准备,复风条件的确认,复风具体操作以及复风安全环保措施等都做了详细规定,确保每一项工作都有安排、有落实。

5.2开炉前设备检查和试车

(1)开炉送风前充分调试设备、试车和各种能源介质的再确认。

(2)热风炉、干除尘确保各个阀门开关灵活、工作可靠,确保无跑风、无泄漏。

(3)送风风机提前8小时试运行,透平机、BPRT系统和吸附制氧系统都要具备投用条件。

(4)上料系统提前5天联动试车,确保信号正常、探尺准确、皮带开启正常,各仓称量、布料器及角度校对无误。

(5)高炉闭路和开路供水系统运行正常,满足供水要求。冲渣泵试运行正常,压力、水量满足冲渣要求。

(6)开炉前对高炉各个系统、设备进行全面不间断联动试车,过程统一指挥,专人操作,确认到位,严格按照正常生产时,设备运行状态的标准运行验收,确保送风时运行正常无误。

(7)焖炉期间3座热风炉均处于停烧状态,热风炉热损失较大,为了复风后有较高的风温使用,2月17日21:00(送风前3天)1#2#炉用天然气烘炉,为复风后快速提高炉缸温度创造条件。

5.3开炉前处理铁口、风口及埋氧枪

此次开炉首次应用了致裂器对铁口进行预处理,大大缩短了铁口与风口的贯通时间,用致裂器定向致裂,可快速打通铁口与铁口上方风口的通道,减少送风前期风口窝渣铁风险。致裂器工作原理:致裂器前置储液管内充装液态CO2,启动加热装置瞬间产生大量热量,液态CO2瞬间气化,体积急剧膨胀,产生强大推力,从而得到定向致裂目的。

(1) 19日14:00(复风前34小时)回装3#-14#风口及直吹管,抠净风口内的残渣,人工掏或用氧气烧,使炉内大块焦炭散落为止,然后用有水泥填实。堵风口,采用先堵有水炮泥,中间加砖套,后再加有水泥的方法,确保不吹开,回装及堵风口过程严格执行“掏净、填满、堵严、上紧、验收”十字方针。

(2) 20日9:30(复风前14.5小时)预处理铁口,头钻用80mm钻头钻进1000mm后用氧气烧铁口,烧进深度3000mm,见焦炭吹出。

(3) 20日12:00(复风前12小时)用致裂器处理铁口。用致裂器处理铁口6次,每次崩过后,用扬灰测试铁口有吸风现象,说明铁口与上部已贯通。

(4) 20日16:00(送风前8小时)成功埋氧枪,氧枪插进深度2500mm(正常铁口深度2000mm),氧枪与铁口接触面用石棉绳缠紧再用有水炮泥密封严实,通入压缩空气和氧气,空:氧=0.3:0.2Mpa,氧气与空气管道上安装压力与流量计,过程可控。在一定的配比下,保证氧枪前端着火,充分点燃炉缸焦炭,利于加热炉缸底部。过程中注意观察,防止氧枪过烧,造成铁口孔道烧损。另外氧枪富氧过程也要时刻观察各风口联通的情况,并分析是否有效富氧,是否达到加热炉缸的目的。

(5) 20日17:30(复风前6.5小时)处理1#2#15#16#风口,拉下风口小套,从风口前端向下烧,大量烧氧气,烧至风口前端焦炭下塌,保证铁口与风口贯通,风口前焦炭充分燃烧。

(6) 20日20:00(复风前4小时)安装1#2#15#16#风口及直吹管,风口前端圆周空腔填有水泥,每个风口内再装填助燃工业盐一袋(50kg)。

6. 复风开炉操作

2月21日0:06送风。由于此次焖炉时间长达22天,点火时采用铁口上方4个风口送风(1#2#15#16#),初始送风面积为0.0382m²,点火风量为500m³/min,风温840℃左右,送风风口明亮后,风压逐步加至85kPa,风量700m³/min。20日21:50(第一次插氧枪5.5小时后)拔氧枪,流出少量渣。21日4:36(送风后4.5小时)拔第二次氧枪,铁口喷火,无渣铁,用氧气烧铁口后流出渣铁,渣铁量约7t。复风后渣铁粘稠、热量低、流动性差。为了补充长时间焖炉损失的热量,复风后补净焦54t,后续下1.39负荷料。炉况恢复期间,积极组织炉前出铁,减少风口前窝渣铁风险,也为净焦下达炉缸争取时间。直至21日22:45净焦进入炉缸,热量回升后才开始开风口。22日12:00因堵不住铁口被迫减风,风压由225kpa减至90kap。截止23日2:30已开14个风口送风,因公司铁水消耗能力不足,不能继续开风口、加风,严重影响炉况恢复进程,后续根据铁水消耗能力的不断缓解,炉况逐步恢复正常。复风料组成及开风口情况见下表6。

 

表6  开炉料组成及开风口情况

日期

时间

矿批kg

焦批kg

负荷

批数

风压kPa

风量N.m3/h

风温℃

热量℃

开风口数

21日

0:06

 

6000

 

9

40

3.5

 

 

4

 

7:30

8000

6000

1.39

26

81

4.3

838

1170

 

 

22:45

8000

5000

1.67

6

107

4.1

867

1303

5

22日

0:30

 

 

 

 

122

4.9

881

1266

6

 

2:50

 

 

 

 

152

5.8

905

1394

7

 

3:50

8000

4500

1.85

6

150

5.9

902

 

 

 

5:35

8000

4200

2.00

5

166

6.6

889

 

8

 

7:15

9000

4200

2.24

8

171

6.0

933

1376

 

 

8:40

 

 

 

 

192

6.6

936

1453

9

 

9:30

10000

4200

2.49

22

212

7.3

952

 

10

 

12:00

12:00因堵不住铁口,减风至90kpa,13:30过撇渣器

 

15:30

11000

4200

2.74

5

230

7.4

930

1500

11

 

16:15

12000

4200

2.99

5

250

7.8

954

1481

12

 

18:00

13000

3900

3.47

13

270

9.1

867

1593

13

23日

2:30

15000

4200

3.74

48

275

9.4

902

1521

14

 

7:20

16000

4200

3.90

 

275

9.4

943

1508

 

 

7. 结论

永通高炉焖炉22天又5.5小时,21日0:06复风,炉况恢复期因堵不住铁口减风一次,后续炉况恢复顺利。此次开炉实现快速复产是永通公司炼铁技术的重大突破,一些开炉复产经验、技术以及更换炉喉钢砖与砖衬作业工艺值得学习总结:

(1) 公司领导高度重视、精心组织、科学安排,制定焖、开炉方案。

(2) 焖、开炉料单制定合理,休风料执行到位,布料规律,按要求下达指定位置,下休风料过程控制稳定、安全,为复风顺利创造了有利条件。

(3) 焖炉后,高炉密封工作严密可靠,从回装风口、直吹管时扒出的整块大粒焦炭可以判断风口密封工作较好,有利于促进开炉进程。

(4) 检修期间各项工作进度安排合理、安全。进入炉内更换炉喉钢砖及无冷区砖衬工作,严格按照工艺要求执行,检修质量良好,施工安全,均按预期时间完成了检修任务。

(5) 首次使用致裂器,大大缩短了铁口与风口贯通时间,加快了恢复进程。

(6) 铁口埋氧枪时间滞后,造成复风后炉缸热量不足,影响炉况恢复进程,应复风前24-48小时埋氧枪充分加热炉缸,提高炉缸热量,有利于复风后快速恢复。

(7) 复风前期,渣铁温度低、流动性差,炉前操作、出铁组织有力,能保证按时打开铁口出铁,及时排出凉渣、凉铁,减少了风口前窝渣铁风险,避免了发生事故,造成炉况反复。

(8) 开炉前试车到位,准备充分,开炉过程中未因设备原因造成减、慢风。

(9) 开炉期正值寒冬,未提前与炮泥厂家沟通调整炮泥质量,开炉期间因炮泥硬,打不动泥,炮泥加热保温设施又欠缺,造成铁口深度不易维护。22日12:00因堵不住铁口减风操作,对炉况恢复造成比较大的影响。

(10) 公司生产条件限制,在铸管未全线复产之前,铁水处理能力不足,导致炉况恢复滞后,影响炉况恢复。

(11) 焖炉前、焖炉后、开炉前对职工进行安全教育及危险源再辨识。严格执行安全操作规程,设立专人安全监护作业,做到了安全停炉、安全检修、安全复产。  

 

参考文献:

[1] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2012:429-480

[2] 王筱留.高炉生产知识问答[M].北京:冶金工业出版社,2004:242-270                                                                                                    

 

 
 
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