晋钢4#高炉环保停炉操作实践
王长纯 丁继师
摘要:本文介绍了高炉停炉前的准备工作及高炉停炉降料面的操作实践,为实现晋钢4#高炉安全快速环保停炉,通过炉顶雾化打水、填充焦炭、回收煤气等停炉方案,使得降料面过程中各项操作参数得到合理控制,在保证安全的前提下,顺利将料面降至炉腹位置(风口以上)。整个降料面过程中,缸部位全部填充净焦。降料面期间,溜槽最小角度持续旋转,打水做到均匀、连续,严禁时开、时停,顶温控制在250-350℃。每半小时取煤气一次进行分析,控制煤气中的含氧量在温度300℃以下时不大于2%、温度300℃时不大于1.8%、温度400℃时不大于0.8%.氢气不大于12%(最大不超过15%),确保安全停炉。
关键词:打水;降料面;停炉
1 前言
晋钢4#高炉为串罐式无料钟炉顶,属高炉二代炉龄,于2020年5月8日点火,截止2024年2月18日,单位炉容产量达5005t/m³。由于冷却系统局部损坏、炉基热电偶损坏需要更换, 高炉于2024年2月18日降料面停炉中修,同步进行技术改造、设备检修保养维护、隐患整改、现场美化亮化、炉内喷涂造衬等项目。
计划中修38天,此次降料面计划将炉内料面降至炉腹位置(风口以上)以便于炉内冷却壁更换以及炉内喷涂。
2 停炉前的准备工作
降料面是高炉停炉操作中的一个关键环节,降料面整个作业过程危险性较高,因此准备工作要做到细致周全、确保无遗漏。
2.1 停炉前隐患排查
(1)停炉前全面检查各冷却设备、机械设备、电气设备、密封系统等,全面系统地进行安全隐患排查。
(2)煤气除尘系统、热风炉、看水岗位当班负责人将空气呼吸器、煤气报警仪等防护救护器材进行检查,确保各类器材工作正常。
(3)重点检查炉顶雾化打水装置,保证供水量及打水雾化效果。
(4)上料系统控制程序及称量数据的准确。
2.2 活跃炉缸作业
降料面停炉前要保证炉况顺行,同时降低炉渣碱度,适当提高铁水含硫量,以利于停炉前排净渣铁,具体操作:
(1)2月18日夜班开始提高炉温[Si]:0.3-0.5、白班[Si]:0.5-0.8;
(2)2月18日夜班碱度调整,二元碱度R2:1.20-1.15,硅石吨铁消耗量5kg/t;白班消耗菱镁石吨铁消耗量2kg/t,提高炉渣镁铝比,保证炉渣流动性;
(3)停炉前逐步提高铁口角度,由原来的12°提高到14°;
(4)降料面前炉内保基础热量,杜绝低炉温,提高低碱配比降低炉渣碱度,配加蛇纹石,改善渣铁的流动性:[Si]0.50~0.80%,[S]≥0.030%,R2:1.10~1.15,镁铝比:0.70±0.05。
2.3 停炉料
2月18日夜班开始煤比按照160kg/t调整负荷与煤量。8:00煤比按照150kg/t调整焦炭负荷,12:00煤比按照140kg/t调整焦炭负荷,16:30改全焦冶炼,焦比650 kg/t。
3 降料面停炉过程
3.1 降料面作业
(1)本次降料面采取焦炭填充降料面方法,2月18日零点开始逐步降低焦炭负荷4.85→4.6→4.4→4.2→4.0→3.5→2.7,缩小矿批48.5t→46t→43t→40t→35t。控制炉温[Si]:0.5以上、炉渣二元碱度R2:1.20→1.15。
(2)2月18日下午15:00开始逐步根据顶温控制下料,16点料线控至6米,至此正常料全部下完,开始根据顶温填充焦炭并配合炉顶打水进行降料面操作。23:13分切外网煤气,改用箱体放散。按照正常切煤气、休风程序进行操作。打开高炉炉顶放散、打开重力除尘放散、关闭重力除尘截断阀、打开荒净煤气末端放散、打开13个箱体放散、休风后打开均压放散;而后打开上述相关氮气吹扫阀门,进行氮气吹扫煤气,吹扫检测合格后关闭氮气吹扫阀门并断开连接管。
(3)23:33分开炉顶放散、切布袋箱体。此过程16:00-0:03共用时8小时03分。
(4)随着料线逐步降低各参数调整如下:
表1 操作参数
时间 |
风压 |
风量 |
顶压 |
风温 |
富氧 |
15:00 |
400 |
3150 |
258 |
1186 |
10000 |
16:00 |
350 |
2779 |
200 |
1098 |
10000 |
17:00 |
227 |
3270 |
120 |
1100 |
8000 |
18:00 |
180 |
2112 |
100 |
1101 |
5000 |
19:00 |
152 |
2240 |
75 |
1104 |
5000 |
20:00 |
142 |
2270 |
70 |
1106 |
3000 |
21:00 |
141 |
2239 |
70 |
1097 |
0 |
22:00 |
108 |
2068 |
55 |
1191 |
0 |
23:00 |
43 |
2065 |
5 |
1180 |
0 |
24:00 |
15 |
265 |
0 |
1173 |
0 |
降料面初期基本全风全氧作业,风压400kPa、氧气10000m3/h。期间根据料面下降的位置进行控制风压、风量操作,料面降到炉身下部时控制风量操作,保持炉况顺行,避免塌料、悬料,随着料面下降主动逐步减风降压,控制煤气速度避免产生管道行程。
2月18日20:00高炉一半风口变暗,部分风口火苗可见且飘向风口上方,判断料面已降至风口,但中间料堆偶尔还有塌料现象,23:30大部分风口吹空变黑,2月19日0:03高炉休风。
3.2 降料面过程煤气成份变化情况
空料线操作开始后,每半小时取煤气一次进行分析,并做好记录。
具体如下:
表2 煤气成分变化情况
时间 |
O2 |
N2 |
CO |
CO2 |
H2 |
19:00 |
1.107 |
54.140 |
27.880 |
14.010 |
2.863 |
19:30 |
1.250 |
53.070 |
31.190 |
9.783 |
4.707 |
20:00 |
1.022 |
55.050 |
35.480 |
3.719 |
4.729 |
20:30 |
0.774 |
56.860 |
33.360 |
3.430 |
5.576 |
21:00 |
2.397 |
57.850 |
31.170 |
2.729 |
5.854 |
21:30 |
1.360 |
54.210 |
30.810 |
3.536 |
10.080 |
22:00 |
1.656 |
57.840 |
30.150 |
3.032 |
7.322 |
22:30 |
1.122 |
57.340 |
30.190 |
3.585 |
7.763 |
23:00 |
0.839 |
57.470 |
31.530 |
3.651 |
6.509 |
23:30 |
0.807 |
56.280 |
31.060 |
3.222 |
8.631 |
控制煤气中的含氧量在温度300℃以下时不大于2%、温度300℃时不大于1.8%,温度400℃时不大于0.8%、氢气不大于12%(最大不超过15%)。
3.3 降料面期间出铁
停止上料后总计出铁四炉次。15:49开始出第一炉次铁,出铁量284.22吨;第二炉次铁17:20开口间隔35min,开口后出铁117min,出铁量159.97吨。第三炉次铁19:23开口,21:34结束出铁229.84吨。第4炉次22:19开口出渣未见铁,一直到降料面结束,降料面共计出铁量为674.03吨。期间渣铁成分如下:
表3 渣铁化验成分
炉次 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Ti |
CaO |
MgO |
SiO2 |
Al2O3 |
R2 |
Mg/Al |
物理热 |
658 |
4.34 |
0.41 |
0.26 |
0.161 |
0.031 |
0.038 |
38.23 |
10.35 |
32.87 |
14.52 |
1.16 |
0.713 |
1501 |
659 |
4.68 |
0.63 |
0.3 |
0.166 |
0.019 |
0.071 |
37.85 |
10.34 |
32.84 |
14.49 |
1.15 |
0.714 |
1513 |
660 |
4.39 |
0.88 |
0.42 |
0.148 |
0.017 |
0.088 |
37.26 |
10.37 |
32.56 |
14.2 |
1.14 |
0.730 |
1521 |
661 |
|
|
|
|
|
|
37.52 |
10.36 |
32.55 |
14.17 |
1.15 |
0.731 |
1516 |
当料面降到风口以上1.5m时出最后一次铁,出完铁后大喷铁口,铁后停止炉顶打水,联系休风。炉顶通氮气暂时别停(约1h)。休风后卸吹管,吹管卸完后打开倒流休风,倒流休风打开30min后通知停风机。
4 经验与不足
4.1 降料面的经验
(1)环保:此次降料面采取煤气回收+箱体放散,最后开炉顶大放散30分钟,并且开放散期间排放的基本为蒸汽,现场及周边无灰尘及污染物,此次降料面过程未对环境造成污染。
(2)安全:此次降料面采取填充焦炭法,减少了炉内打水量,使整个过程未出现蒸汽爆震现象,最大的一次:风压132kPa-142kPa,顶压67-93kPa,除此基本平稳。
(3)节能:此次降料面过程共回收煤气7小时13分钟,回收煤气量110万m³。
(4)快速:降料面时可以维持较高的富氧量,能在很大程度上缩短降料面时间,本次降料面初期最大富氧量10000m3/h。
(5)停炉前各项准备工作均由专业负责人复核,不仅按期完成,更保障了工作质量,为安全、快速、稳定停炉奠定了基础。
(6)降料面过程中,要保证物理热充足,确保铁水[Si]含量不低于0.5%,防止炉墙粘结物大面积脱落而引起炉凉。
4.2 降料面的不足
(1)布袋箱体放散时间短(30min),导致炉腹渣皮未消耗完,需停炉后清理。后续优化箱体放散时间由30min调整到1h30min。
5 结论
在高炉降料面前,进行了认真细致地准备工作,制定了详细周密的作业方案,降料面过程中科学控制风量与顶压,合理控制炉顶打水量和焦炭填充时机,确保了迅速安全地降料面作业。降料面过程中风压、风量基本平稳,未发生管道、悬料等现象,实现了预期效果。
参考文献
[1] 李兆军,王才进,许正国.柳钢4#高炉安全停炉操作实践[J].冶金管理, 2022,33-38.
[2] 莫朝兴,黄金堂,廖玉通.高炉快速环保停炉操作创新实践[J].柳钢科技, 2020,44-46.
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[4] 吕定建, 阚霞. "日钢第一炼铁厂4#高炉大修停炉操作实践." 科技创新导报 ,2011,40-45.