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晋钢4#高炉环保停炉操作实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-07-17  作者:王长纯 丁继师  浏览次数:658
 
核心提示:摘要:本文介绍了高炉停炉前的准备工作及高炉停炉降料面的操作实践,为实现晋钢4#高炉安全快速环保停炉,通过炉顶雾化打水、填充焦炭、回收煤气等停炉方案,使得降料面过程中各项操作参数得到合理控制,在保证安全的前提下,顺利将料面降至炉腹位置(风口以上)。整个降料面过程中,缸部位全部填充净焦。降料面期间,溜槽最小角度持续旋转,打水做到均匀、连续,严禁时开、时停,顶温控制在250-350℃。每半小时取煤气一次进行分析,控制煤气中的含氧量在温度300℃以下时不大于2%、温度300℃时不大于1.8%、温度400℃时不大于
 

4#高炉环保停炉操作实践

王长纯   丁继师

摘要:本文介绍了高炉停炉前的准备工作及高炉停炉降料面的操作实践,为实现晋钢4#高炉安全快速环保停炉,通过炉顶雾化打水、填充焦炭、回收煤气等停炉方案,使得降料面过程中各项操作参数得到合理控制,在保证安全的前提下,顺利将料面降至炉腹位置(风口以上)。整个降料面过程中,缸部位全部填充净焦。降料面期间,溜槽最小角度持续旋转,打水做到均匀、连续,严禁时开、时停,顶温控制在250-350℃。每半小时取煤气一次进行分析,控制煤气中的含氧量在温度300℃以下时不大于2%、温度300℃时不大于1.8%、温度400℃时不大于0.8%.氢气不大于12%(最大不超过15%),确保安全停炉。

关键词打水;降料面;停炉

1  前言

晋钢4#高炉为串罐式无料钟炉顶,属高炉二代炉龄,于2020年5月8日点火,截止2024年2月18日,单位炉容产量达5005t/m³。由于冷却系统局部损坏、炉基热电偶损坏需要更换, 高炉于2024年2月18日降料面停炉中修,同步进行技术改造、设备检修保养维护、隐患整改、现场美化亮化、炉内喷涂造衬等项目。

计划中修38天,此次降料面计划将炉内料面降至炉腹位置(风口以上)以便于炉内冷却壁更换以及炉内喷涂。

2  停炉前的准备工作

降料面是高炉停炉操作中的一个关键环节,降料面整个作业过程危险性较高,因此准备工作要做到细致周全、确保无遗漏。

2.1  停炉前隐患排查

(1)停炉前全面检查各冷却设备、机械设备、电气设备、密封系统等,全面系统地进行安全隐患排查。

(2)煤气除尘系统、热风炉、看水岗位当班负责人将空气呼吸器、煤气报警仪等防护救护器材进行检查,确保各类器材工作正常。

(3)重点检查炉顶雾化打水装置,保证供水量及打水雾化效果。

(4)上料系统控制程序及称量数据的准确。

2.2  活跃炉缸作业

降料面停炉前要保证炉况顺行,同时降低炉渣碱度,适当提高铁水含硫量,以利于停炉前排净渣铁,具体操作:

(1)2月18日夜班开始提高炉温[Si]:0.3-0.5、白班[Si]:0.5-0.8;

(2)2月18日夜班碱度调整,二元碱度R2:1.20-1.15,硅石吨铁消耗量5kg/t;白班消耗菱镁石吨铁消耗量2kg/t,提高炉渣镁铝比,保证炉渣流动性;

(3)停炉前逐步提高铁口角度,由原来的12°提高到14°;

(4)降料面前炉内保基础热量,杜绝低炉温,提高低碱配比降低炉渣碱度,配加蛇纹石,改善渣铁的流动性:[Si]0.50~0.80%,[S]≥0.030%,R2:1.10~1.15,镁铝比:0.70±0.05。

2.3 停炉料

2月18日夜班开始煤比按照160kg/t调整负荷与煤量。8:00煤比按照150kg/t调整焦炭负荷,12:00煤比按照140kg/t调整焦炭负荷,16:30改全焦冶炼,焦比650 kg/t。

3  降料面停炉过程

3.1  降料面作业

(1)本次降料面采取焦炭填充降料面方法,2月18日零点开始逐步降低焦炭负荷4.85→4.6→4.4→4.2→4.0→3.5→2.7,缩小矿批48.5t→46t→43t→40t→35t。控制炉温[Si]:0.5以上、炉渣二元碱度R2:1.20→1.15。

(2)2月18日下午15:00开始逐步根据顶温控制下料,16点料线控至6米,至此正常料全部下完,开始根据顶温填充焦炭并配合炉顶打水进行降料面操作。23:13分切外网煤气,改用箱体放散。按照正常切煤气、休风程序进行操作。打开高炉炉顶放散、打开重力除尘放散、关闭重力除尘截断阀、打开荒净煤气末端放散、打开13个箱体放散、休风后打开均压放散;而后打开上述相关氮气吹扫阀门,进行氮气吹扫煤气,吹扫检测合格后关闭氮气吹扫阀门并断开连接管。

(3)23:33分开炉顶放散、切布袋箱体。此过程16:00-0:03共用时8小时03分。

(4)随着料线逐步降低各参数调整如下:

表1  操作参数

时间

风压

风量

顶压

风温

富氧

15:00

400

3150

258

1186

10000

16:00

350

2779

200

1098

10000

17:00

227

3270

120

1100

8000

18:00

180

2112

100

1101

5000

19:00

152

2240

75

1104

5000

20:00

142

2270

70

1106

3000

21:00

141

2239

70

1097

0

22:00

108

2068

55

1191

0

23:00

43

2065

5

1180

0

24:00

15

265

0

1173

0

降料面初期基本全风全氧作业,风压400kPa、氧气10000m3/h。期间根据料面下降的位置进行控制风压、风量操作,料面降到炉身下部时控制风量操作,保持炉况顺行,避免塌料、悬料,随着料面下降主动逐步减风降压,控制煤气速度避免产生管道行程。

2月18日20:00高炉一半风口变暗,部分风口火苗可见且飘向风口上方,判断料面已降至风口,但中间料堆偶尔还有塌料现象,23:30大部分风口吹空变黑,2月19日0:03高炉休风。

3.2  降料面过程煤气成份变化情况

空料线操作开始后,每半小时取煤气一次进行分析,并做好记录。

具体如下:

表2  煤气成分变化情况

时间

O2

N2

CO

CO2

H2

19:00

1.107

54.140

27.880

14.010

2.863

19:30

1.250

53.070

31.190

9.783

4.707

20:00

1.022

55.050

35.480

3.719

4.729

20:30

0.774

56.860

33.360

3.430

5.576

21:00

2.397

57.850

31.170

2.729

5.854

21:30

1.360

54.210

30.810

3.536

10.080

22:00

1.656

57.840

30.150

3.032

7.322

22:30

1.122

57.340

30.190

3.585

7.763

23:00

0.839

57.470

31.530

3.651

6.509

23:30

0.807

56.280

31.060

3.222

8.631

控制煤气中的含氧量在温度300℃以下时不大于2%、温度300℃时不大于1.8%,温度400℃时不大于0.8%、氢气不大于12%(最大不超过15%)。

3.3  降料面期间出铁

停止上料后总计出铁四炉次。15:49开始出第一炉次铁,出铁量284.22吨;第二炉次铁17:20开口间隔35min,开口后出铁117min,出铁量159.97吨。第三炉次铁19:23开口,21:34结束出铁229.84吨。第4炉次22:19开口出渣未见铁,一直到降料面结束,降料面共计出铁量为674.03吨。期间渣铁成分如下:

表3  渣铁化验成分

炉次

C

Si

Mn

P

S

Ti

CaO

MgO

SiO2

Al2O3

R2

Mg/Al

物理热

658

4.34

0.41

0.26

0.161

0.031

0.038

38.23

10.35

32.87

14.52

1.16

0.713

1501

659

4.68

0.63

0.3

0.166

0.019

0.071

37.85

10.34

32.84

14.49

1.15

0.714

1513

660

4.39

0.88

0.42

0.148

0.017

0.088

37.26

10.37

32.56

14.2

1.14

0.730

1521

661

 

 

 

 

 

 

37.52

10.36

32.55

14.17

1.15

0.731

1516

 

当料面降到风口以上1.5m时出最后一次铁,出完铁后大喷铁口,铁后停止炉顶打水,联系休风。炉顶通氮气暂时别停(约1h)。休风后卸吹管,吹管卸完后打开倒流休风,倒流休风打开30min后通知停风机。

4  经验与不足

4.1  降料面的经验

(1)环保:此次降料面采取煤气回收+箱体放散,最后开炉顶大放散30分钟,并且开放散期间排放的基本为蒸汽,现场及周边无灰尘及污染物,此次降料面过程未对环境造成污染。

(2)安全:此次降料面采取填充焦炭法,减少了炉内打水量,使整个过程未出现蒸汽爆震现象,最大的一次:风压132kPa-142kPa,顶压67-93kPa,除此基本平稳。
(3)节能:此次降料面过程共回收煤气7小时13分钟,回收煤气量110万m³。

(4)快速:降料面时可以维持较高的富氧量,能在很大程度上缩短降料面时间,本次降料面初期最大富氧量10000m3/h。

(5)停炉前各项准备工作均由专业负责人复核,不仅按期完成,更保障了工作质量,为安全、快速、稳定停炉奠定了基础。

(6)降料面过程中,要保证物理热充足,确保铁水[Si]含量不低于0.5%,防止炉墙粘结物大面积脱落而引起炉凉。

4.2  降料面的不足

(1)布袋箱体放散时间短(30min),导致炉腹渣皮未消耗完,需停炉后清理。后续优化箱体放散时间由30min调整到1h30min。

5  结论

在高炉降料面前,进行了认真细致地准备工作,制定了详细周密的作业方案,降料面过程中科学控制风量与顶压,合理控制炉顶打水量和焦炭填充时机,确保了迅速安全地降料面作业。降料面过程中风压、风量基本平稳,未发生管道、悬料等现象,实现了预期效果。

参考文献

[1]  李兆军,王才进,许正国.柳钢4#高炉安全停炉操作实践[J].冶金管理, 2022,33-38.

[2]  莫朝兴,黄金堂,廖玉通.高炉快速环保停炉操作创新实践[J].柳钢科技, 2020,44-46.

[3]  关利军,罗承军.2009年宣钢5#高炉安全停炉操作实践[C]//全国炼铁信息网.全国炼铁信息网, 2010,58-62.

[4]  吕定建,  阚霞. "日钢第一炼铁厂4#高炉大修停炉操作实践." 科技创新导报 ,2011,40-45.

 
 
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