曹利
建龙阿城钢铁有限公司炼钢厂
1 前言
近2年来,受国内外大环境影响钢铁市场持续低迷,钢材价格几经降低,钢铁企业的成本压力加大。现在对标挖潜、推动技术进步,走低成本发展道路已成为共识,炼钢工序成本直接影响钢材的制造成本,而钢铁料消耗占炼钢工序成本50%以上,是炼钢工序成本的重点管控指标,同时亦是衡量炼钢生产企业的一项综合技术技经指标。 建龙阿城钢铁有限公司炼钢厂围绕大幅度降低钢铁料消耗指标,进行了多举措攻关,取得了较为显著的效果。
2 概况
建龙阿城钢铁有限公司炼钢厂现有80吨顶底复吹转炉1座,90吨LF炉1座,铁水捞渣机1台,R12m4机4流扁坯连铸机1台,生产规格165*400、165*450、165*500钢坯,钢种Q195、Q235B为主,辊道热送轧制带钢。
3 取得主要成效
自2023年5月份开始钢铁料消耗持续降低,到2024年5月份钢铁料累计完成1059kg/t较2022年降低22.8kg/t,吨钢降低成本63.8元。
表1 1*80吨转炉主要技经指标完成情况
年 |
产量 万吨 |
钢铁料 kg/t |
铁耗 Kg/t |
转炉渣量 Kg/t |
氧气消耗 M3/t |
吹损率 % |
2022 |
149 |
1081.8 |
910.7 |
118 |
53.86 |
7.6 |
2023 |
140 |
1064 |
951 |
100 |
50.88 |
6 |
2024(1-5) |
62 |
1059 |
1002 |
95 |
50.72 |
5.6 |
4、降低钢铁料消耗主要措施
4.1成立攻关组 推行绩效考核
2023年8月份成立钢铁料消耗攻关组,炼钢厂厂长任组长,围绕金属平衡、热平衡确定关键控制点20项进行专项管控,生产过程中以横班班组钢铁料完成情况作进行重点管控,建立了钢铁料消耗分析模型,按横班进行日分析,发现差异点进行改进提高。每月钢铁料消耗、关键控制点指标完成情况纳入负责人绩效考核,与绩效工资挂钩,提高了管理人员及员工的积极性。
4.2推行少渣冶炼工艺
4.2.1铁水入炉前进行捞渣处理,铁水入炉渣量由8‰降低渣量2‰,减少铁水带渣500kg,减少转炉渣量5.4kg/t,同时减少转炉石灰加入量3kg/t。
4.2.2优化转炉熔剂加入量,在保证转炉炉衬基础上,炉渣碱度按2.4-2.6控制、渣中MgO控制到6-7%。熔剂结构上采用石灰石、生白云石、石灰根据热平衡按照渣料模型合理搭配使用;转炉渣量目前已控制到了92kg/t,同比2022年转炉渣量降低23kg/t,降低钢铁料消耗3.5kg/t。
4.3优化入炉废钢结构提高废钢综合收得率
根据废钢资源,转炉优化入炉料型使用,将轻薄废钢用于铁水罐废钢预热,平均每罐预热废钢1.5吨,废钢在铁水罐全部熔化,提高废钢收得率7%,降低钢铁料消耗1.1kg/t;将重型废钢直接入转炉,废钢收得率平均在92%以上;利用清洁钢筋切头 进行转炉炉后调温,提高废钢收得率6%以上。
4.4炼钢含铁固废综合利用 提高入炉含铁料加入量
炼钢厂2023年4月份投产了一条固废压球生产线,利用转炉除尘灰、炼钢氧化铁皮、钢渣磁选粉进行压球供转炉使用,目前配加量25-30kg/t,含铁品位48%,按回收率70%计算降低钢铁料消耗9kg/t;炼钢厂钢渣经过热焖磁选后可回收渣钢11kg/t做为自循环废钢使用。
炼钢厂经过实践摸索出加入固废压球时机,在转炉下枪前一次加入,前期采用低枪位操作可较好控制喷溅。吹炼中期加入球团矿10kg/t,在减少炉渣返干同时进一步提高了含铁冷料使用。
4.5推进温度一条线攻关为转炉提供充足热量
围绕高炉出铁温度到连铸浇钢温度进行控制,通过铁水罐在线加盖保温、提高铁水出准率、缩短出铁到入转炉时间等措施,转炉入炉铁水物理热提高了25℃;炼钢工序运用高位料仓辅料预热、钢包纳米板保温、钢包自动加盖、大出钢口、三包快速周转等手段,实现转炉出钢温度由1650℃下降到1628℃,累计降低22℃。在操作上转炉采用快节奏冶炼,目前冶炼周期26.5min、不倒炉出钢率40%,提高了转炉热效率,为转炉多加含铁料提供了有利条件。
4.6长寿命转炉底吹系统开发 降低转炉渣全铁含量
2023年10月份新炉役对底吹系统进行了改造,重新进行了底吹枪位布置,优化底吹供气模型。在操作中通过溅渣护炉、料补炉底,炉底始终控制-200mm--+100mm。目前转炉炉龄12000炉,底吹原件全部正常运行。
表2 低碳钢的底吹供气强度
对比 |
前期供气强度 /Nm3/t.min(N2) |
后期供气强度 /Nm3/t.min (Ar) |
后搅 /Nm3/t.min (Ar) |
原底吹 |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
现底吹 |
0.04 |
0.06 |
0.08 |
通过底吹系统改造,此炉役底吹使用寿命较以前提高了10000次以上,使用过程中进行测试,碳氧积0.0025、转炉渣中全铁含量14.7%较没有底吹降低2.3%,降低钢铁料消耗2.2kg/t,同时转炉氧气消耗较没有底吹降低2m3/t。
4.7高效率低喷溅氧气喷头开发应用
基于成渣规律,针对冶炼过程低渣量高效成渣和冶炼终点要求,对氧枪喷头进行了优化设计,满足了低喷溅和高效冶炼的需求。提高供氧强度,保证成渣脱磷效率的同时降低吹氧时间,提高了生产效率。
表3 氧枪碰头参数
对比 |
孔数 |
马赫数 |
喷孔与中心夹角 |
喉口 |
出口 |
原氧枪喷头 |
4 |
1.95 |
12° |
Φ36.2mm |
Φ46mm |
现氧枪喷头 |
4 |
1.95 |
11.8° |
Φ37.5mm |
Φ48.7mm |
4.8长寿命中包改造 降低过程损耗
对扁坯中包进行了加高、加宽改造,优化了中包流场;结合中包、水口、水口座砖等耐材长寿命应用,连铸中包使用寿命由原 48小时提高到72小时,目前最高使用寿命达到101小时,中包通钢量19256吨/包。降低了中包铸余、开浇头尾坯废品损失。
4.9细化工艺过程管理提高连铸成坯率
4.9.1通过加强出钢口维护、挡渣锥优化设计,转炉出钢挡渣成功率95%以上,确保了转炉钢水出净。
4.9.2优化钢包包底砌筑,做成一定坡度,保证出钢口位置最低;在钢包回转台钢包底座向浇钢侧增加2°倾角;在钢包浇铸末期通过关开滑动水口2-3次,在保证不下渣前提下钢包剩水量最少;并且有条件炉次进行回倒渣操作;目前钢包铸余量平均≤100kg/包。
4.9.3中包烘烤温度达到1000℃、中包400mm液面开浇,中包切头长度控制到1mm;尾炉根据中包钢水量及铸坯切割运行状态,进行优化堵流操作,目前平均尾坯长度控制在1.5m以内,中包铸余控制在1.5吨左右。
4.9.4连铸通过切割小车、切割烧嘴系统精细维护及调整,扁坯切缝控制在3.8mm。
4.9.5连铸通过设备精度提高、标准化操作,连铸漏钢等事故率大幅度降低,减少了过程废品发生量。
通过以上管理措施实施连铸成坯率目前达到了98.5%以上。
4.10完善转炉冶炼工艺降低吹损
依托炉气分析一键炼钢系统及技术在转炉上应用,实现了对转炉的加料、吹氧、氧枪枪位、底吹搅拌、终点温度成分的智能化控制和冶炼过程的实时监控和动态调节,转炉吹炼指标大幅度提高;同时在班组间开展各项操作指标劳动竞赛,组织指标先进班组经验共享,实现了转炉操作水平整体提高。
4.10.1转炉终点[C]<0.05%比例由8.5%降低至0.69%;
4.10.2转炉一倒碳、温度命中率达到了90%,其中不倒炉出钢率达到了40%;
4.10.3冶炼周期由28分钟缩短至26.5分钟;
指标名称 |
单位 |
指标数据 |
备注 |
转炉吨位 |
吨 |
80 |
平均出钢量92吨 |
电炉吨位 |
吨 |
—— |
|
吨钢氧耗 |
Nm3/t |
50.7 |
2024年1-5月份数据 |
吨钢电耗 |
KWh/t钢 |
20.5 |
|
钢铁料消耗 |
kg/t钢 |
1059 |
|
吨钢铁耗 |
kg/t钢 |
1002 |
|
转炉供氧强度 |
Nm3/t |
3.7 |
|
转炉供氧时间 |
min |
13 |
|
转炉底吹最大强度 |
Nm3/t |
0.08 |
|
转炉烟气排放 颗粒物浓度 |
mg/Nm3 |
8-10 |
|
转炉石灰消耗 |
kg/t钢 |
39.2(折算) |
|
冶炼终点 |
[C][O] |
0.0025 |
5 结语
建龙阿钢炼钢厂围绕转炉钢铁料消耗指标的改善,所采用的措施是有利的,成效明显的。近一年来,钢铁料消耗指标累计降低成本1亿元;为企业降本增效工作做出了积极贡献。同时从生产实践中深深地体会到,降低转炉钢铁料消耗指标是一项系统工程,依托于精细化管理、技术进步及创新、操作技能提升、工艺标准化操作等方面,这项指标先进与否体现出了转炉炼钢综合管理水平。