张杰新,刘晓峰
( 重庆钢铁股份有限公司 炼钢厂,重庆 401258)
摘 要: 介绍了重庆钢铁股份有限公司老区通过对脱氧工艺的优化,并采用钙处理工艺,解决了脱氧产物 Al2O3对钢水质量的影响及浇铸过程的可浇性问题,实现了“转炉→吹氩站→连铸”工艺路线稳定生产含铝钢。缓解了用 LF 生产品种钢的压力,在保证质量的前提下降低了生产成本。
关键词: 吹氩站; 含铝钢; 钙处理; 夹杂物
使用铝对钢水脱氧或细化晶粒逐步成为较多钢种的工艺要求之一。为解决含铝钢对钢水可浇性的影响,普遍采用“转炉→LF→连铸”的工艺路线,通过 LF 工艺将脱氧产物 Al2O3尽量地排除,将钢水中的硫含量降到更低,并通过钙处理,保证钢水的可浇性。然而,对一些精炼装备较少的钢厂,此生产工艺却严重制约着含铝钢的生产。
重庆钢铁股份公司炼钢厂( 以下简称“重钢”) 大渡口老区为降低设备运行成本及适应搬迁的需要,从2010 年底陆续将原有的 4 座80 t 转炉,3 座 LF,5 台铸机调整到 3 座 80 t 转炉,2 座LF,4 台铸机,造成不能 3 条生产线同时生产优质钢的局面,合同兑现严重滞后。在其品种结构中,含铝钢约占40 %。为解决生产组织中存在的问题,在2011 年初,重钢炼钢厂开始研究采用“转炉→吹氩站→连铸”的工艺路线来生产部分低级别的含铝钢。通过在氩站采用钙处理工艺,较好地实现了部分含铝钢( 如船板钢 B、A32 等) 在“转炉→吹氩站→连铸”的工艺路线下的稳定生产,促进了合同的及时兑现,还实现生产含铝钢炼钢生产成本的降低。
1 吹氩站处理含铝钢存在的问题
吹氩站工艺的功能主要是均匀温度和成分,协调炉机节奏。一般情况下,钢水在吹氩站停留的时间较短; 而且,受钢水硫含量、温度及夹杂物含量的影响,不适宜对钢水进行钙处理。有资料表明[1],含铝钢一般采用铝作脱氧剂,当钢中w( AlS) =0. 02 % ~ 0. 05 % 时,其脱氧产物主要是 Al2O3。其脱氧反应式为:
2[Al] + 3[O] = ( Al2O3)
ΔGΘ= - 1 225 000 + 393. 8T J / mol ( 1)
Al2O3的熔点高达2 050 ℃,它与钢水润湿角为 0°,钢水与 Al2O3的界面张力较大,Al2O3有相互聚群倾向,两个 10 μm Al2O3夹杂粘结只需要0.03 s,粘附力很大且粘附后有足够的强度[2]。因此,影响钢水的纯净度,在浇铸过程中使钢水流动性变差,附着在水口壁,造成水口结瘤。
2 改进措施
2. 1 减少钢中 Al2O3含量
为避免氩站处理的钢水中的 Al2O3含量过高,影响钢水的可浇性。采用以下措施进行控制:1) 加强转炉终点控制,降低钢水中的氧含量,为脱氧减轻负担; 2) 优化出钢过程中的脱氧工艺,增加脱氧剂的种类及用量,使进吹氩站时钢水的w( O) 控制在 10 × 10- 6以内; 3) 适当延长氩站吹氩时间,促进夹杂物上浮。
2. 2 创造钙处理条件
钙处理铝镇静钢时,加入钙既可改变 Al2O3夹杂物形态,防止水口堵塞,但又可与钢中硫生成 Ca S,将增加水口堵塞现象发生。因此,钙处理时既要转变 Al2O3,又不要生成 Ca S[1]。为此,采用以下措施: 1) 将钙处理前钢水中 w( S) 控制在0. 020 % 以下; 2) 钢水中 w( Ca) /w( Al) 控制在0. 08 ~0. 12; 3) 钙处理以后保证软吹氩5 min以上。
3 生产实践
2011 年,重钢炼钢厂在 80 t 转炉上进行了氩站处理含铝钢的工业性试验,取得了较好的效果。
3. 1 过程硫含量控制情况
经 LF 的钢水在钙处理前,可以通过 LF 脱硫工艺把钢水中的硫含量控制得较低。但吹氩站处理钢水的硫含量,就必须依靠铁水脱硫及转炉的过程控制来保证。有资料表明[3],钢中硫含量高时,对钙的平均回收率有较大的影响; 故生产中应尽量降低钢中的硫含量,钙才能对钢中氧化铝夹杂物进行有效的变性。所以在钙处理前钢中硫含量较高时,必须适当提高喂线量,以达到较好的钙处理效果。由于目前该厂80 t 铁水脱硫装置采用的是单喷吹石灰脱硫工艺,工艺较落后,为保证脱硫效果,对铁水采用前扒渣,减少铁水渣对脱硫的影响,并适当加大脱硫剂用量,使脱后铁水w( S)控制在0. 010 %以内。为解决因原材料质量差造成转炉回硫严重,导致转炉终点硫含量无法达到钢水钙处理的要求,采用在出钢过程加入一定量的合成渣对钢水进行脱硫。由于含铝钢钢水脱氧较好,有利于促进合成渣对钢水的脱硫。通过以上措施,使钙处理前钢中 w( S) 控制在0. 020 % 以内,如表 1 所示。
3. 2 转炉终点氧含量控制情况
在生产前首先根据脱硫铁水的温度情况,确定合适的脱硫铁水量及生铁量,使转炉过程 C-T基本协调; 其次化好过程渣,提高倒炉成分命中率,减少点吹次数。使转炉终点 w( C) 控制在0. 06 % ~ 0. 08 % ,或终点钢水 w ( O) < 600 ×10- 6; 最后利用复吹转炉后搅使终点钢水氧含量稳定达到控制目标。
3. 3 钢水的 w( Ca) / w( Al) 控制情况
首先,要稳定控制钢水中的 AlS含量。在控制好转炉终点氧含量的同时,要加强出钢过程的脱氧控制。根据文献[4],钢液中自由氧质量分数高( 400 ×10- 6) ,铝一次加入很多时,生成大量的大尺寸 Al2O3簇群,大尺寸 Al2O3簇群由钢液上浮去除得很快。故加入铝铁的时机控制在出钢约1 /2 时。采用分步加入脱氧剂的工艺,即先加铝铁,再和合金一起加入 Si-Ca-Ba-Al 合金,在合金加完后根据转炉终点情况加入一定量的钢水精炼剂。此脱氧工艺可以较稳定的控制钢水中的 AlS含量。再采用定氧仪计算出钢水中的 AlS含量。根据 AlS含量加入 Si Ca 线进行钙处理,使钢水中w( Ca) / w( Al) 控制在0. 08 ~ 0. 12。
3. 4 氩站工序时间控制情况
与 LF 精炼相比,氩站工序时间较短,不利于脱氧产物的排除。虽然通过脱氧前移工艺,有利于大型夹杂物的排除,但在工序时间的控制上仍是关键控制点。考虑到氩站温降的影响,将氩站工序时间由 11 min 延长到 15 min。不仅要求保证钢水进站后 2 min 的大流量吹氩,还要保证钙处理后 5 min 的软吹时间。确保夹杂物的有效排除。同时,还要做好钢包的保温工作。
3. 5 保护浇铸情况
1) 采用大包长水口保护浇铸工艺,并在长水口内加密封圈预防钢水吸气。2) 采用先上大包保护管后再开浇的浇铸工艺。3) 要求大包后期的敞浇时间控制得尽量短,同时严格控制钢包下渣量。4) 中间包采用双层渣保温和加强吸附夹杂能力。
3. 6 生产效果
1) 通过生产实践,钢中 w( AlS) = 0. 03 % ~0. 05 % ,w ( Ca ) = 0. 003 0 % ~ 0. 004 5 % ,w( Ca) / w( Al) 控制在0. 08 ~ 0. 12,钙处理前钢中w( S) ≤0. 020 % ( 如表 1、表 2 所示) ,未发生水口严重堵塞现象。
2) 氩站出站钢水中的氧化夹杂物含量与 LF处理后的相当。重钢生产含铝钢( 如船板钢 B、A32 等) LF 出站钢水中的氧化物总质量分数的一般在0. 003 % ~ 0. 005 %。如图 1 所示,统计 30炉钢的氧化物总质量分数均在0. 006 % 以内,钢水的洁净度满足一般优质钢的质量要求。
3) 生产过程中,进行了铸坯质量跟踪。统计了 5 炉的铸坯低倍结果见表 3。按照《YB/T
4003—1997 连铸钢板坯低倍组织缺陷评级图》评级,铸坯低倍小于 A 级1. 5的内控要求,无裂纹疏松、夹杂等铸坯缺陷,铸坯质量良好。
4) 在生产过程中,达到了中包连浇 12 炉( 即450 min) 的工艺要求,如表 4 所示。没有出现因钢水可浇性产生的生产事故。
5 ) 采 用 此 工 艺 后,合 同 兑 现 率 提 高 到95. 45 % 以上,比试验前提高了6. 8 % 。
6) 采用“转炉→吹氩站→连铸”的工艺路线生产含铝钢,节省了 LF 工序的辅料、电耗等成本,延长了钢包寿命,按该厂的工艺要求及价格体系计算,实现炼钢工序降低成本30. 2元/t。
4 结 论
1) 实现含铝钢氩站精炼工艺路线的关键是:控制好氧化物夹杂总量及保证好钙处理条件。
2) 通过生产实践表明,当钢中 w ( AlS) 为0. 03 % ~ 0. 05 % ,w ( Ca ) 为 0. 003 0 % ~0. 004 5 % ,w( Ca) / w( Al) 控制在0. 08 ~ 0. 12,钙处理前钢中 w( S) ≤0. 020 %时,可以保证连铸浇铸的稳定。
参 考 文 献
[1] 蔡开科. 连铸坯质量控制[M]. 北京: 冶金工业出版社,2010: 47-57.
[2] 张振申,程管江,李广军,等. 浸入式水口结瘤成因分析与预防措施[J]. 连铸,2005,24( 3) : 19.
[3] 孙维,汪开忠. 低碳低硅高铝冷镦钢小方坯连铸工艺研究[J]. 炼钢,2005,21( 4) : 36.
[4] 包燕平. 高品质深冲钢的关键冶金技术[C]/ / 2008 年品种钢连铸坯质量控制技术研讨会论文集. 北京: 中国金属学会,2008.