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哈密球团厂降低膨润土单耗的实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-13  来源:新疆雅满苏矿业有限责任公司  作者:马 飞  浏览次数:394
 
核心提示:哈密球团厂通过对进厂铁精矿实施分类堆放、分别切取; 对膨润土优选后进行采购, 增设钠化改性流程; 同时采取精确配料, 加强标准化操作等一系列措施, 使膨润土单耗从 2008 年的 28186 kg/ t 降到2011 年的 81 47 kg/ t , 最好指标甚至达到 61 45 kg/ t , 居国内球团行业最好水平

马 飞

新疆雅满苏矿业有限责任公司新疆 哈密 839000)

摘 要: 哈密球团厂通过对进厂铁精矿实施分类堆放、分别切取对膨润土优选后进行采购增设钠化改性流程同时采取精确配料加强标准化操作等一系列措施使膨润土单耗从 2008 年的 28186 kg/ t 降到2011 年的 81 47 kg/ t , 最好指标甚至达到 61 45 kg/ t , 居国内球团行业最好水平。

关键词: 球团铁精矿粉膨润土单耗

前 言

新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司有两条60 万 t/ a 链篦机回转窑氧化球团生产线所用膨润土由金安和金山两家公司提供。由于膨润土质量较差配比高(最高单耗达 45 kg/ t) , 球团铁品位损失较大。为了改变这一状况, 2009年 5月通过膨润土优选工业试验选出了质量较优满足生产要求的膨润土并增设了膨润土钠化工艺同时采取了铁精矿分类堆存推行标准化作业稳定造球优化工艺及设备等一系列措施。经过近两年的努力使膨润土单耗大大降低球团矿铁品位稳步提高, 2011 年膨润土单耗平均在 8147 kg/ t, 最好月份达到 6145 kg/t, 居国内同类型球团生产线最好水平。

原料优化

哈密球团厂所用铁精粉为哈密地区周边精矿供应厂家多达 36 精矿粒度不均匀质量参差不齐。由于没有混匀料场进厂精矿无序堆放致使精矿大堆同一端面质量不均波动较大同时球团生产所用膨润土质量较差。随着精矿粒度及成分波动膨润土配比较高配比调整也很频繁导致造球波动较大严重地制约了球团矿产质量的提高。2009 年 月以前球团厂原料状况及球团质量指标列于表 1~ 表 3

 

2原料分类堆放

从 2009 年 月开始球团厂对铁精矿采取了分类堆放、分别切取的管理方式。分类堆放按以下要求进行: SiO2\ 10% - 200 目 \ 90% 61% \ TF e \ 58% 的列入高硅细料; SiO2\10% - 200 目 [ 70% 61% \ T Fe \ 58% 的列入高硅粗料;   10% \ SiO2 \ 7% 61% \ TFe \58% 的列入中硅料;   SiO2[ 7% T Fe \ 61% 的列入高铁料;   自产精粉- 200 目 \ 80%TFe\ 6315% 。实施铁精矿分类堆放后生产可调控性大大增强。

2优选膨润土增设钠化线

列出了我厂曾经使用过的几种膨润土。以往是将几种膨润土混在一起的堆放、使用由于质量参差不齐质量波动较大不利于生产稳定。为了降低膨润土单耗, 2009 年 月球团厂通过实验室试验、投笼试验、半工业试验对四种不同产地的膨润土进行了对比从中选出了质量较好的巴里坤膨润土。在此基础上又进行了 30 天的生产试验结果膨润土单耗降到 1315 kg/ t。从 2009 年 9月开始将所用膨润土全部换成巴里坤膨润土

 

考虑到钠基膨润土能使生球落下强度、抗压强度显著提高同时降低膨润土单耗[2~ 3],2010 年 月公司建成了一条膨润土钠化生产线自此膨润土单耗大幅度降低最低达 6145kg/ t

工艺及设备优化

1) 本厂两条链篦机回转窑氧化球团生产线工艺设计中均没有铁精矿配料原配料工序仅设置了一台膨润土配料秤和一台铁精矿总秤。为了做好提铁降硅工作, 2009 年 月在一期、二期的 1#2#仓分别增设了两台铁精矿配料秤。这样一来就可以对铁精矿按品位和粒度进行配料有效减少了造球波动使生产更加稳定。

2) 将干燥筒烟囱增高 5 m, 提高干燥筒内负压增强热交换严格控制精矿水分在 7% ~815% 

3) 提高润磨设备作业率改善润磨效果。通过增加筛板间隙及强度合理调整钢球级配,每天按钢球单耗配加保持磨内稳定的磨矿环境增加了铁精矿粉的入磨量同时有效改善了铁精矿的表面特性[ 4]

4) 对造球缓冲仓下料口进行整改减少仓压波动圆盘给料机采用稀土含油尼龙衬板保证出料的稳定性同时将球盘倾角由原来的4615b增加到 4715b, 旋转刮刀控制在 7~ 8 保持盘内合理的料流状态此外还对造球盘加水点进行了优化布置[ 1]

5) 严格控制膨润土钠化剂的添加量不得超过 215% ; 控制生球水分为 8% ~ 9% ; 生球落下强度由原来的> 5 调整为现在的 4~ 5 次。

推行标准化操作稳定造球

通过对生球粒度、水分、落下强度、抗压强度、爆裂温度、膨润土单耗、链篦机机速与厚度等相关指标进行关联度分析找出了相关工艺参数的适宜控制范围严格控制生球粒度 10~14 mm \ 80% , 制定了多开盘、稳造球小而匀、净而均的操作原则编写了造球岗位作业指导书并定期组织造球片区员工进行现场操作比赛通过岗位练兵提高员工的造球操作技能推广造球标准化操作。

生产效果

通过一系列工艺、设备改造及操作改进,2011年球团矿产质量大幅度提高产量超过设计能力 20% , 达到 145 万 t; 球团品位达到 61%以上抗压强度> 2 500 N/ 而膨润土单耗降到 8147 kg/ t, 吨矿生产成本降低 8145 因球团抗压强度及铁品位上升年增值 5465 万元取得了显著的成效见表 5

 

结束语

改善铁精矿粒度及表面活性努力提高膨润土质量改进工艺设施可有效降低球团生产中的膨润单耗提高入炉球团矿品位减少高炉渣量为实现高炉精料冶炼提供条件。同时降低膨润土消耗也有助于球团厂和整个炼铁系统的降本增效。

参考文献

[ 1]   唐方家黄桂香 程潮铁矿氧化球团造球实践 [ J] 钢铁,2006, 43( 2) : 18- 22

[2]   张新兵朱梦伟 膨润土对我国球团生产的影响[ J ] 烧结球团, 2003, 28(6): 3- 6

[ 3]   彭志伟李光辉杨学峰膨润土类型对昆钢铁精矿造球性能的影响[J] 烧结球团, 2007, 32(1): 26- 28

[4]   席玉明 球团矿生产中降低膨润土配比的实践与思考[ J] . 矿业工程, 2011, 9( 3) : 40- 42

 
 
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