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日钢 60 万 t/ a 链篦机- 回转窑生产线为焙烧赤铁矿进行的风系统改造

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-13  来源:山东日照钢铁公司  作者:杨军林, 张学文  浏览次数:424
 
核心提示:日钢两条 60 万 t/a 球团生产线原按焙烧磁铁矿球团设计, 2008 年金融危机后, 为降本增效, 逐步增加了巴西赤铁矿配比。由于原料类型改变, 造球和焙烧系统均出现了一系列问题, 通过分析原因, 采取相应的改造方案, 球团生产得以稳定顺行。

杨军林张学文

山东日照钢铁公司山东 日照 276806)

摘 要: 日钢两条 60 万 t/a 球团生产线原按焙烧磁铁矿球团设计, 2008 年金融危机后为降本增效逐步增加了巴西赤铁矿配比。由于原料类型改变造球和焙烧系统均出现了一系列问题通过分析原因采取相应的改造方案球团生产得以稳定顺行。

关键词赤铁矿球团生球爆裂风系统改造

前 言

日照钢铁公司于 2005 年和 2006 年各建成1条 60 万 t/ a 链篦机回转窑氧化球团生产线原设计采用 100% 磁铁矿生产两条生产线建成后当月即达产。在随后的生产中每条线产量均达到 2 300 t/ d, 年产量均达 70 万 t, 且生产稳定成品球质量较好抗压强度稳定在3 000N/ 个以上。2008 年金融危机后为降本增效,在球团原料中添加了一定比例的巴西赤铁矿,经过一年的试验最终将赤铁矿配比增加到70% 以上一度甚至达到 100% , 两条线产量均稳定在 1 800 t/ d, 年产量达 60 万 t

由于两条生产线均按焙烧磁铁矿设计在由磁铁矿焙烧转为赤铁矿焙烧的过程中设备、工艺上暴露出许多问题制约了生产。其中最突出的就是生球爆裂严重回转窑结圈频繁回热和主抽风管道严重堵塞风机抽风量大幅下降并且由于抽风量降低导致窑头窑尾逸尘现场环境恶劣。针对这些问题进行了一系列改造包括造球机采用变频调速、提高布料筛分系统筛分效率、加强窑尾密封、扩大链篦机截风门以及风系统放灰改造等提高了作业率和产量效果十分明显。

风系统出现的问题及造成的影响

2回转窑结圈周期明显缩短

焙烧赤铁矿时由于生球水分较磁铁矿高,生球进入链篦机后干燥一段风温较低生球较少爆裂但进入干燥二段后由于烟罩温度达到450~ 580 e , 生球爆裂较多进入预热段后烟罩温度进一步增至 780 e , 生球爆裂严重从而产生大量粉尘。这部分粉尘随着烟气进入高温风机进气管道颗粒较大的沉积在管道内。每次管道清理完毕后 20~ 25 天内管道积灰较少,抽风顺畅窑况良好生产正常且产量稳定。但超过这一时间后管道内积灰不断增加抽风不畅表现为风机电流下降。此时由于碎裂的球团进入到回转窑导致窑况恶化窑内结圈明显增多、变大尤其是到 40~ 45 天左右时风机电流下降较多窑况恶劣窑头窑尾冒灰、扬尘严重窑内严重结圈被迫停窑检修。每次检修进入管道内检查时都发现管道内积灰高度达管径的一半以上个别部位甚至达到 2/ 3

2高温风机磨损严重

由于烟气中含尘量增加导致高温风机转子、进风口、机壳磨损严重。其中转子寿命由焙烧磁铁矿时的 12 个月降至 个月进风口及机壳由原先每 6个月磨漏补焊一次变成 2~ 3 个月补焊一次。

2预热段供热不足

由于风机抽风量下降导致回转窑内的高温废气无法顺利抽到链篦机预热段窑内焙烧带温度过高结圈严重尤其是到检修周期的后期大块频繁生成、脱落岗位工人劳动强度极大。

列出了的一个检修周期中风机电流及干燥段温度的变化表中数据为 个检修周期统计平均值)。从中可看出高温风机电流及链篦机干燥一段、二段温度随着检修后的天数增加下降严重。

 

原因分析

分析发现上述一系列问题都是因为赤铁矿配比增加所致。由于巴西赤铁矿颗粒较粗,使得生球水分升高(见表 2)、爆裂温度降低原按焙烧 100% 磁铁矿设计的热工制度已不能适应焙烧赤铁矿的要求。因此除了调整链篦机各工艺段的进气温度和窑内焙烧温度外由于赤铁矿焙烧需要的供热量大大增加系统废气量也相应增加原来的风系统必须作相应改造

 

改造方案及实施

4链篦机预热段截风门扩大改造

链篦机与回转窑之间的截风门是窑内热废气到达链篦机的唯一通道。原有的截风门在风管未堵塞的情况下尚能满足生产需要一旦管道堵塞链篦机内负压下降窑内热量受截风门影响无法顺利到达链篦机造成链篦机预热段供热不足预热球质量下降而同时回转窑焙烧带温度比焙烧磁铁矿时要高出 50~ 100 e ,窑内高温废气不能及时排出势必造成回转窑频繁结圈而且窑尾冒火严重。对此我们在2011 年 12 月 2#生产线大修时将截风门由原来的 2195 m2扩大到 3192 m2。改造后消除了截风门对窑内热量向链篦机传递的影响正常生产时完全可以通过调节高温风机、主抽风机风门来控制链篦机各段的温度。

4链篦机预热段隔墙改造

链篦机预热段与干燥二段隔墙上留有 500mm 见方的通孔以便于预热段热量部分传递到干燥二段。风管堵塞后链篦机内负压减小由预热段进入干燥二段的热量也相应减少造成干燥二段温度偏低生球干燥效果欠佳一部分生球水分在高温预热段蒸发引起球团爆裂。

对此我们在预热段隔墙原有开孔的基础上又增开了 个 300 @300 mm 的通孔进一步增加预热段进入干燥二段的热量。

4链篦机两侧风管放灰改造

2011 年 12 月 2#生产线大修时在 2#链篦机两侧的高温管道上各增加了 个集灰斗干燥二段的主抽管道上每侧也增加 个集灰斗。

灰斗下部设电液动插板阀及加湿机同时相应增加 条输灰皮带。开始时每半个月放灰一次由于放灰后窑况改善明显遂将管道放灰定为每周一次。检修时进入管道内观察发现每周放灰一次即可保证管道内的积灰高度不超过300 mm

4链篦机各工艺段温度调整

根据巴西赤铁矿的焙烧特点对链篦机干燥一段、二段和预热段的进气温度进行了调整见表 3) , 保证生球水分在干燥段得以脱除预热段温度得到保障。

 

改造后的效果

截风门及隔墙改造后链篦机预热段、干燥二段风箱温度在一个检修周期内变化较小有助于生产稳定。

从改造后 个检修周期的统计数据表 4)反映出高温风机的电流随着检修后的天数增加波动较小能稳定在 25 A 左右链篦机干燥段的温度波动也较小生产操作能够稳定进行。

 

链篦机两侧增设风管放灰后风管内的积灰被及时、有效地排出积灰高度稳定控制在300 mm 以下窑况得到明显改善窑内结圈大大减少有效地减轻了工人的劳动强度。更为重要的是窑头窑尾蹿火、冒灰现象彻底消除,现场环境得到极大改善而且检修周期也由原来的 45 天延长至 60~ 65 年作业率提高了1167% , 球团矿年产量增加 10 800 t

结束语

当球团生产原料从磁铁矿转变为赤铁矿时除了应及时调整链篦机各工艺段温度之外,风系统也要相应改变以适应赤铁矿生产的特点。接下来我们将就如何进一步提高巴西赤铁矿细度降低膨润土添加量和生球水分进行研究以期为球团生产节能、降耗、降成本奠定基础。

 
 
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