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新冶钢 265 m2烧结机低成本生产实践

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-13  来源:湖北新冶钢有限公司  作者:  安 波, 岳 强, 柯显峰, 高 峰  浏览次数:398
 
核心提示:新冶钢 265 m2烧结机自 2011 年5 月投产以来, 通过加强基础管理工作、优化配矿、综合利用废弃资源, 开展低品质原料条件下/ 低成本、低消耗、高效益、烧结技术创新, 以最低成本生产出了优质烧结矿, 实现了科学烧结、经济烧结和高效烧结的目标。

安 波岳 强柯显峰高 峰

湖北新冶钢有限公司湖北 黄石 435000)

摘 要: 新冶钢 265 m2烧结机自 2011 月投产以来通过加强基础管理工作、优化配矿、综合利用废弃资源开展低品质原料条件下低成本、低消耗、高效益烧结技术创新以最低成本生产出了优质烧结矿实现了科学烧结、经济烧结和高效烧结的目标。

关键词烧结优化配矿固体燃耗降本增效

前 言

2012 年上半年重点钢铁企业经营利润率在2181% , 扣除非钢产业、矿山的利润后实际仅为 0113%, 一批企业出现亏损钢铁工业进入微利时期。同时大宗原燃料价格飞涨能源总量控制及 CO2减排压力大原燃料条件变差稳定生产受到挑战。在此情况下钢铁企业要实现持续发展必须降低烧结成本和工序能耗。新冶钢地处内陆由于没有自己的矿山所有大宗原燃料需全部外购其中烧结进口铁矿粉比例在 80% 左右。随着铁矿石价格大幅上涨生铁成本居高不下严重制约了企业的市场竞争力和生存能力。自 2011 年 月 265 m2烧结机投产以来公司就提出了经济炼铁的理念以降低成本为导向开展了低品质原料下的低成本、低消耗、高效益烧结生产实践。

优化配矿方案不断提高褐铁矿和非主流矿配比

2做好技术储备指导原燃料

采购由于按品位定价存在严重缺陷制定配矿方案时并非矿石价格越低越合算有害元素超标的再便宜也不能用。为了适应市场我们利用主流矿与非主流矿的价格差异吨度价相差5123 元左右) , 进一步拓展非主流矿资源渠道。为此配矿小组组织了相应的探索试验做好必要的技术储备并及时与供应部沟通加强信息反馈充分把握市场机会。炼铁事业部编制了烧结、炼铁配矿优化模型将烧结配料计算、高炉配料计算、烧结矿成本预测和铁水成本预测四个部分有机地结合起来测算出每种铁矿石使用的经济性用以指导生产和采购。2011 ~ 2012 年 月新冶钢所用烧结原料成分及价格见表 1

 

2优化配料结构降低原料成本

进入 2012 年以来炼铁事业部为了最大限度地降低烧结矿成本根据公司原料计划、不同铁矿粉价差以及烧结生产情况逐步优化原料结构尽可能采取高价低配、低价高配[3]综合利用冶金废弃物如铁磷粉、地精粉与本地尾矿等根据烧结杯试验重点研究和寻求成本效益最佳的配料方案。同时密切跟踪烧结质量,及时调整烧结机参数成功突破了烧结变料技术瓶颈实现了在高炉稳定顺行和确保铁水质量的前提下使用低价原料替代进口原料和高价原燃料的目标。其中褐铁矿配比由 3815% 逐步增加至 62% 左右其他低品质非主流矿的使用比例在 915%左右烧结各项技术经济指标没有恶化烧结矿质量稳中有升返矿率由 3412% 降至 3012%, 入炉烧结矿中- 5 mm 粉末稳定在210% 以下高炉炉况的稳定。2011 年 9~ 12 月与 2012年 1~ 6 月烧结原料结构对比列于表 2、表 3, 配矿成本见图 1

 

 

 

稳定原料供应努力提高混匀矿质量

3稳定原燃料供货渠道

通过投资西澳铁矿项目、签订长协合同等方式与澳大利亚、巴西、南非等国的矿石供应商建立了良好的贸易关系集团内部统一平衡,稳定进口矿粉的供应。国内通过选择规模较大的战略供应商确保 CZ精粉每月供应 215~ 310万 t, DY 精矿每月供应在 310 万 左右每批次不小于 5 000 t; 焦粉采购铜陵新亚星干熄焦粉。

3加强混匀造堆作业提高混匀矿质量

提前制定混匀矿质量标准和混匀造堆计划。借鉴宝钢等硅等铁智能控制原理充分利用 BLOCK 堆料技术将一个大堆分成 BLOC, 采取大人字形变起点定终点连续往返分层堆积方式做到料到机行、料断机停确保堆料层数在 520 层以上堆料量约 716 万 t。为了保证混匀矿质量还采取了一系列措施: 1 严格控制堆料过程中停机次数不得超过 以减少断头、搭头对大堆质量的影响要求岗位人员及时调整下料调节板、监视配料皮带秤运行,保证配料准确;   加强对混匀料取样监督要求取样规范、标准确保水分、粒度及化学成分真实客观;   强化取料作业消除取料对混匀料质量的影响要求尾部料8 000 t 头部料与尾部料同时取用尾部料 5 000 t 留存下来重新造堆。

通过实施以上措施, 2011 年 11 月至今烧结混匀料RTFe[ 0135RSiO2[ 012, 满足了低品质原料下的烧结生产要求。

优化工艺操作降低烧结矿加工成本

4开展高比例褐铁矿和高镁高铝矿烧结攻关

随着褐铁矿配比不断增加为了确保烧结矿质量满足高炉要求我们采取了以下措施:

(1) 适当增加燃料用量放宽燃料粒度上限。将燃料配比控制在 3195%~ 413%; 燃料中0~ 3 mm 粒级由 88% 调整到 80% , 同时做好焦粉粒度跟踪确保其中 [ 015mm 粒级在 20% 以下平均粒度控制在 1160~ 1170 mm

( 2) 适当提高混合料水分。针对褐铁矿湿容量大和制粒时适宜水分高的特点[1]将混合料水分由原来的618%提高到 711%~ 716% , 从而改善混合制粒效果提高料层透气性改善烧结过程的气体动力学。

( 3) 提高点火温度延长点火时间。为了使褐铁矿颗粒内的结晶水充分排除以保证烧结矿的强度将点火温度从 1 050 ? 50 e 提高到1 080 ? 50 e , 点火时间由 115 min 延长到 10min[6], 弥补了表层热量不足提高了表层烧结矿强度。

( 4) 将料层厚度由 650 mm 提高到 720mm。采用超厚溢出布料技术全面推行满挡板布料制度在布料后的平料网上增加配重对料面进行预压压料量控制在 15~ 30 mm

( 5) 提高生石灰质量是高褐铁矿烧结提高生产率的重要措施之一。通过提高生石灰的有效 CaO 质量分数及活性度增加了复合铁酸钙( SFCA) 的生成量[ 3]使烧结矿强度、还原性和粒度组成均得到改善特别是减少了 5~ 10 mm粒级有效降低了烧结矿含粉率。

在保证烧结矿质量和满足高炉造渣要求的前提下我们配用了 Al2O3达 3176% 的 FMG 超特粉和东南亚粉以此来降低烧结成本。为尽量避免高铝高镁矿配用对烧结生产的影响采取了以下措施:

( 1) 平衡铝硅比。烧结生产要求最佳铝硅比控制在 011~ 014, 我们通过适当提高烧结矿的 SiO2含量配入部分高硅廉价的海南粗粉和巴西粗粉有效抑制了Al2O3上升对烧结[ 8]和高炉生产带来的不利影响。

( 2) 以高炉四元碱度为核心保证炉渣四元碱度在 0195~ 110, 适当提高白云石配比控制烧结矿的 MgO 含量在 2125%, 保证炉渣中MgO 在 918% 以上[ 4]。与高炉一起开展高铝渣冶炼技术攻关成功解决了烧结矿铝高带来的高炉操作难度大的问题。通过分析和总结高铝库兰粉配比在 3%左右时烧结综合效益较佳,所以生产中将库兰粉配比控制在 4% 以内。

4立足工序内部挖潜降低烧结固体燃耗

( 1) 抓好烧结基础管理工作控制白云石、生石灰 [ 3 mm 的比例必须达到 85%以上充分发挥生石灰对烧结过程的强化造球作用确保烧结料温> 55 e ; 加强筛分系统的管理工作将烧结内部返矿率控制在 28? 2%, 外产返矿的消耗要求找到平衡点。

( 2) 遵循低碳、低水、平铺、厚料、慢机速的操作方针努力实现低温烧结和均匀烧结。控制好混合料水分[5]将料层逐步提高到 720 mm以上并降低焦粉配入量和点火温度以此来降低烧结矿 FeO 含量和提高还原性。同时加大检查力度及时落实各项措施的执行情况做好技术分析和总结使烧结固体燃料消耗降到了4615 kg/ t 左右每年节约成本约 3470 万元。

4加强管理降低烧结矿制造费用

( 1) 借鉴萍乡钢铁股份公司九江分公司的烧结熔剂管理办法0, 对我公司烧结使用的生石灰和白云石采取吨矿承包的方式进行结算。即在烧结矿碱度没有调整的情况下熔剂消耗高于合同标准不予结算。采取该措施后烧结矿碱度合格率和稳定率较之前提高了 315% 左右烧结矿成本降低了 1142 / t

( 2) 制定了能源介质包括压缩空气、氮气、蒸汽、混合煤气、水、电管理制度并指派专人对烧结区域的能源介质实施动态管理杜绝跑冒滴漏。调整主抽风机和环冷风机运行模式,要求主抽风机风门开度保持在 60% 以上在烧结矿温度 [ 150 e 的前提下夏季运行三台环冷风机冬季运行两台合理利用峰谷电组织生产在保证点火质量的前提下将点火温度由1 100 e 降至 1 060 e , 以降低煤气消耗。采取上述措施后煤气消耗< 01076 GJ/ t、电耗< 39kW#h/ t

( 3) 通过制定设备点检管理制度、设备日常维护保养制度、设备事故管理制度、设备检修管理制度、电气设备管理制度、设备润滑管理制度、固定资产管理制度、备品备件管理制度、外委工程管理办法等有关制度规范了管理人员的工作标准和职责促进了各部门少出差错多出效益。2012 年 月烧结系统设备作业率达到98% 以上吨矿维检费用降低 2164 元。

加强固废回收和余热利用

( 1) 均匀配加固体废弃物将氧化铁皮、钢渣及炼钢炼铁除尘灰打入混匀配料室配矿仓参与混匀造堆使其在混匀料中的分布更加均匀,减轻其对烧结的不利影响[2]2012 年 月废弃物使用比例在 813%左右。

( 2) 加强了对余热回收系统的维护利用检修机会对余热回收系统进行改造保证蒸汽温度\ 170 e 、压力 \ 6 kPa; 使烧结料温保持在 55e 以上减少了过湿层对烧结生产的影响。

生产效果

通过采取一系列措施新冶钢 265 m2烧结机实现了低品质原料下的低成本、低消耗、高效益生产。2011~ 2012 年烧结矿成本变化见图2, 烧结矿质量及主要技术经济指标列于表 4、表 5

 

 

 

由图表可知在原料条件劣化的情况下烧结矿质量并未下降主要技术经济指标甚至稳中有升而烧结矿成本由原来的 1300 / t 降到1050 / t 左右较好地完成了公司的低成本战略意图取得了可喜的成绩。今后我们将继续努力牢牢抓住降本增效这一关键[6], 不断提高企业的市场竞争力。

参考文献

[ 1]   腾飞一种新型澳矿的烧结基础特性研究 [ J] 烧结球团, 2011, 16(6): 1- 11

[ 2]   史郑斌 烧结除尘灰外循环实践 [ J] 烧结球团, 2011, 20( 6) : 1- 11

[ 3]   何木光提高攀钢钒 360 m2烧结机产质量实践[J] 中国冶金, 2012, 22(8): 30- 35

[ 4]   刘振林 济钢近几年炼铁系统技术创新实践 [ J]1 中国冶金, 2012, 22(6): 8- 11

[ 5]   王维科杨福州 烧结混合料配加酸性精粉的试验研究[ J ]1 中国冶金, 2007, 17( 3) : 25- 25

[ 6]   赵民革  以科技进步为基础、创新求发展 近几年铁矿粉造块技术发展综述[J]中国冶金12011, 21(9): 4- 13

 
 
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