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重钢 2 @360 m2烧结机集中灰仓系统改造

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-13  来源:重钢股份公司烧结厂  作者:赵伟, 林福生, 龚艺杰, 王涛, 钱勇, 王天雄  浏览次数:407
 
核心提示:针对重钢2@360 m2烧结机集中灰仓及仓下气力输灰系统存在的问题, 分别对灰仓仓体结构及落灰管进行了改造, 增加了电磁阀防灰措施, 同时缩短了仓泵装灰时间及输灰周期, 收到了良好效果。

赵伟林福生龚艺杰王涛钱勇王天雄

重钢股份公司烧结厂重庆 401258)

摘 要针对重钢2@360 m2烧结机集中灰仓及仓下气力输灰系统存在的问题分别对灰仓仓体结构及落灰管进行了改造增加了电磁阀防灰措施同时缩短了仓泵装灰时间及输灰周期收到了良好效果。

关键词烧结气力输灰集中灰仓

前 言

气力输灰技术因具有输送管道布置灵活性高、对场地适应性强、输送效率高、运行成本低、对环境友好等优点[1]近年来在钢铁行业得到了广泛应用。重钢长寿新区 2@360 m2烧结机除尘灰采用了双套管气力输送。与传统输送方式相比气力输灰采用流态化技术在仓泵输送器内使干灰颗粒形成类流体很好地解决了干灰流动性差的问题物料在输送过程中处于静压推动流速带动的低速运动状态提高了输送管道使用寿命和系统的可靠性[2]。在输送方式上可单罐运行也可双罐或多罐成组运行,系统气源分布科学合理能随时起停而不堵管,运行安全性好自动控制灵活方便可自动、远操、就地控制。由于整个输送过程在密闭环境下进行很好地解决了除尘灰传统输送过程中的二次扬尘成为重钢环保搬迁烧结工序设计的一个亮点。然而投运之初由于系统长时间运行不正常环境效应无法凸显同时影响了除尘灰的流向畅通一度制约了烧结生产。

气力输灰系统的设计特点

2气力输灰系统构成

重钢 2 @360 m2烧结机气力输灰系统包括两部分(见表 1、表 2) , 第一部分是由分布在 1#烧结机头电除尘含两台电除尘)2#烧结机头电除尘(含两台电除尘1#机尾电除尘、2#机尾电除尘、1#整粒电除尘、2#整粒电除尘、配料布袋除尘、成品布袋除尘等处的 10 台除尘器对应的 16 台仓泵输送器通过 条输送管将各除尘器捕集的除尘灰输送至两座集中灰仓第二部分是由集中灰仓仓下四台仓泵通过两条输送管将集中的除尘灰输送至冷固球团厂加工配料仓。

 

2集中灰仓及仓下输灰系统

在重钢2@360 m2烧结机气力输灰系统中,集中灰仓作为中转站对除尘灰流向畅通起着至关重要的作用。集中灰仓主要包含两座钢结构混凝土仓体、两台仓顶单体除尘器、仓下的汽车转运通道带两套星型给料机双螺旋加湿器)、以及两套仓下气力输灰系统。其中汽车转运通道作为辅助手段在气力输灰系统无法正常工作时使用。

存在的问题及分析

重钢 2 @360 m2烧结机分别于 2009 年 12月及 2010 年 10 月投产而气力输灰系统投运后运行并不正常尤其是集中灰仓及仓下输灰系统一度制约了烧结生产影响烧结工序除尘灰循环以及除尘器烟囱达标排放。

3灰仓仓体泄漏、打爆

集中灰仓仓体最初设计是由下部钢结构与上部混凝土浇筑而成投用初期因两部分结合处强度不够影响仓体承压能力。此外在输灰系统中仓顶单体除尘器的作用是将各除尘器输送来的灰气分离让灰沉降在灰仓内而将经过净化的空气排入大气。一旦除尘器工作不正常就无法进行正常的气灰分离灰仓也无法正常泄压导致仓体经常出现泄漏、打爆现象影响正常输灰严重污染周边环境。

3灰仓悬料、堵料

2#烧结机与 1#烧结机投产初期由于烧结工序与炼铁工序产能不匹配经常出现烧结仓满停机现象。输灰系统受烧结主机运行不连续影响不能正常工作除尘灰温度低水分高加之机头除尘灰中 KCaNa 等碱金属化合物含量高容易潮解除尘灰流动性变差性状变复杂进入集中灰仓后容易悬料、堵料输送过程中经常出现下料不畅、堵管等问题。

3输灰设备及运行信号故障

集中灰仓仓下输送仓泵因设计有计量功能因此仓泵与灰仓落灰管、仓泵与输灰管之间采用了柔性金属软连接器联接。系统投运初期常出现输灰管堵塞、憋压等现象金属软连接频繁出现穿漏、打爆现象。

输灰系统自动化程度高对阀门开闭、压力检测等信号的稳定性和可靠性要求较高。然而实际运行中进气阀、排气阀、进料阀、出料阀、排堵阀等开闭不到位、穿漏、卡堵等现象时有发生成了系统最主要的故障。

3输灰控制系统参数不合理

实际运行中发现仓泵装料时间设置过长,进灰过多导致进料阀关不上无法输灰此外,由于输灰周期设置过长输灰效率较低。

改进措施及效果

针对集中灰仓气力输灰存在的问题我们从2010 月开始用了将近一年的时间逐步进行了整改。

4灰仓泄漏处理

41灰仓仓体改造

针对集中灰仓仓体钢结构混凝土结合部位强度低容易泄漏、打爆的问题起初采取打掉仓体混凝土预制层填补漏点后重新浇筑的方案实施后使用半年左右仓体泄漏现象减少未出现仓体打爆现象。1#烧结投产后由于灰量增加输灰时间延长灰仓运行负荷也相应提高灰仓打爆现象再次出现证明重新浇筑后的钢结构混凝土结合部位强度仍然不够。最终决定将两座灰仓仓体混凝土结构拆除全部改为钢结构。改造实施后经过一年多的运行证实基本解决了仓体泄漏、打爆的问题。

41单体除尘器运行管理优化

仓顶单体除尘器运行不正常影响灰仓泄压主要表现在布袋反吹不正常以及布袋脱落堵塞除尘器落灰口。解决这一问题主要依靠优化除尘器运行管理定期安排单体除尘器检修保证布袋反吹效果等措施。实施后单体除尘器运行稳定性明显提高。

41强化输灰管理

为了减缓输灰过程中高压灰气进入灰仓,对仓体形成冲击制定了灰仓高料位报警后不得进灰以及严禁三条以上输灰管同时向同一灰仓进灰的制度通过强化操作来解决灰仓打爆、泄漏问题。

4灰仓落灰不畅处理

42保持烧结生产连续

通过优化生产组织使烧结生产保持相对连续提高除尘灰的温度改善除尘灰流动性,确保输灰畅通。实践证明烧结作业率提高后,除尘灰性状明显改善。

42改造灰仓落灰管

灰仓到仓泵之间的落灰管原设计未充分考虑除尘灰性状及流动性等因素其结构不利于落灰。改造方案围绕在落灰高度一定的情况下尽可能增加落灰管倾角使其接近垂直。同时在容易堵管位置增设检修平台方便处理悬料、堵料。

4输灰设备及运行信号故障处理

43阀门、金属软连接穿漏处理

分析各阀门、金属软连接穿漏主要是受物料冲刷引起其使用寿命降低的根源仍然是输灰系统工作不正常。因此一方面采取强化备件管理确保穿漏的设备能够及时更换以减少其对输灰系统的影响而从长远考虑只有系统地解决输灰不畅问题才能缓解阀门、金属软连接等备件使用寿命短的问题。

43阀门开闭不到位

系统中进气阀、排气阀、进料阀、出料阀、排堵阀等除了因机械卡堵、变形、损坏等原因开闭不到位之外最主要的问题就是电磁阀出现故障。经现场比对分析发现由于控制系统电磁阀主要都在室外现场环境恶劣尤其是受灰尘多影响电磁阀使用稳定性大幅度降低。针对这种现状采取对现场电磁阀进行隔离保护的措施将一部分电磁阀移至操作室内另外一部分也在合适位置增加操作箱避免灰尘进入。通过以上措施各阀门开闭不到位的现象得到有效遏制。

4输灰程序修正

针对仓泵进灰设置时间过长装灰太多的问题首先对灰仓落灰口插板阀的开度进行调整同时摸索总结不同工况下除尘灰的性状对系统设置进行了调整将装灰时间由原来的 20 s调整为10 s, 有效解决了仓泵装料阀、进气阀、出口阀堵料输灰管堵塞的问题。由于仓泵装料时间调整对输灰周期也进行了相应调整由原设计的 420 s调整为 240 s), 从而提高了输灰频率使得每个输灰周期装灰时间减少、输送量下降后系统输灰效率不受影响。

结 论

1) 灰仓仓体全部改为钢结构后仓体强度提高承压能力增强通过定期安排单体除尘器检修减少布袋反吹故障及布袋脱落现象提高输灰系统灰气分离效率保证除尘器对灰仓泄压能力同时强化输灰操作有效地解决了仓体泄漏问题。改造完成一年多来未发生仓体打爆现象。

2) 随着烧结生产负荷增加日历作业率逐步提高除尘灰性状得到改善输灰系统运行趋于正常灰仓落灰管的改造完成使集中灰仓落灰不畅的问题也得到了解决。

3) 将电磁阀转移安装到室内或增设操作箱对之进行隔离保护减轻了现场恶劣环境对电磁阀的干扰大大提高了各阀门的工作稳定性,在一定程度上解决了阀门开闭不到位的问题。

4) 通过缩短仓泵装灰时间及输灰周期减少每个输送周期的输灰量同时提高输灰频率,解决了系统堵管、工作不正常的问题提升了系统运行稳定性同时也提高了输灰效率。

参考文献

[ 1]   王骏 气力输送在烧结电除尘输灰系统中的应用[ J]1 中国重型装备, 2008, (3): 23- 26

[ 2]   单圣光王玉 高炉煤气全干法除尘灰的输送工艺分析[ J]1 冶金动力, 2010, ( 5) : 35- 37

 
 
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