大型高炉炉缸内衬破损调查
李恒旭,赵正洪,车玉满,王宝海,王志,孙波,周哲,汪琦
(鞍山钢铁股份有限公司,辽宁科技大学)
摘 要:对某厂3200m3高炉炉缸进行了破损调查,测绘了炉缸各部位炭砖剩余厚度,绘制了炉缸侵蚀轮廓图,发现了一些新的侵蚀特征,并分析了炉缸炭砖破损原因。
关 键 词:大型高炉;炉缸;破损调查
某厂3200m3高炉炉缸结构,为UCAR模压小块炭砖+陶瓷杯。炉缸采用光面冷却壁,水管规格为Φ50mm×6mm,每个铁口周围有6块异形铜冷却壁。在生产过程中,高炉顺行状态一直良好,一代炉龄平均利用系数接近2.3,综合焦比在485kg/t以下,煤比180kg/t以上。在生产5年11个月后,由于炉缸热流强度、内衬温度连续攀升,利用数学模型估算最薄内衬不足300mm。为分析炉缸侵蚀原因,利用高炉抢修之机,对高炉炉缸进行了一次破损调查。
1 高炉炉缸炉底破损形状测绘
1.1 铁口及铁口以上区域
在炉缸第5段冷却壁高度范围,砌筑22层半石墨-SiC小块炭砖,厚度745.1mm。破损调查发现,炭砖外形保持完整,没有侵蚀迹象,只有在第34号冷却壁位置,即4号铁口左上部出现1道纵向裂纹,裂纹覆盖4块炭砖,裂缝宽度3~5mm,这与使用普通大块炭砖裂纹宽度100~200mm相比,属于非常轻微的现象;陶瓷杯外表面黏结不同厚度渣皮,渣皮外表面凸凹不平。