尼立杰
(邢钢炼铁厂)
摘 要 通过对中速磨制粉系统中收粉箱体的改造实例,说明喷煤系统收粉箱体的适用结构,同时指出在线改造中要注意的重点方面。
关键词 煤粉制备 收粉箱体 改造
1 前言
邢钢炼铁厂现有中速磨4台,其中Φ1300mm磨2台,Φ1700mm磨1台,制造厂家为合肥中亚水泥机械厂;Φ2015mm磨1台,制造厂家沈阳重型双马机械制造有限公司。制粉能力70吨/小时。
2 三期收粉箱体运行状况
三期收粉箱体于2003年1月投用,箱体主要设计参数:
处理风量:77000—96400m3/h 净过滤面积:2200m2
入口浓度:500一1000g/Nm3 进口温度:<l10℃高出露点10℃
收粉箱体共有10个室,每个室10条布袋,布袋型号:2600mm*2800mm*100mm的防静电针刺毡大滤袋,骨架为“一”字型。在使用过程中,存在以下问题:
2.1 采用2600mm*2800mm*100mm的防静电针刺毡大滤袋共100条:
2.1.1 布袋破损后不易查找,排放不易控制,自三期建成以来,排放始终有可视烟尘,含尘达到了200mg/Nm3以上。
2.1.2 骨架为“一”字型,在使用过程中起不到骨架作用,布袋透风率差,收粉器箱体压差高,在正常生产时压差在5.5~8Kpa之间,远高于其他除尘系统1.5~2.0Kpa左右的工作压差。
2.1.3 布袋破损快。因压差高,每月更换布袋在10~15条之间,每条布袋的平均寿命不足12个月。
2.1.4 布袋体积大,不易更换,更换1条布袋每次至少4个人,需要1小时左右。
2.2 反吹系统利用烟囱排放出的废气进行反吹。导致反吹气中含有大量的冷凝水蒸汽,布袋粘堵较为严重。
3 收粉箱体改造方案
更新收粉器箱体、喷吹系统、电控系统。由原来的每个室(共10个室)10条大布袋改建成每个室128条小布袋,小布袋尺寸为¢130mm×3500mm,共12个室;由原来的100条大布袋改成1536条小布袋。同时安装改造后的花板、隔板、骨架及布袋,安装电控系统和反吹系统,箱体防雨罩。反吹系统改为低压氮气进行反吹。
4 改造过程
4.1 施工单位在地面整体制作收粉箱体,并安装好布袋及骨架。在靠近四周预留两排布袋和骨架不安装。防止箱体在安装焊接时烧坏布袋。箱体制作好后,整体重量达到了23吨。提前在地面制作箱体,可缩短停机检修时间,最大限度的减少对生产秩序的影响。
4.2 三期制粉系统停机后,对旧箱体上的100条布袋及骨架进行拆除。拆除布袋后,人工对箱体及灰斗内的积灰进行清扫,清扫后用湿布对箱体内部进行进一步清理,箱体内部不存在如何煤粉,确保下一步气割进行作业时的安全。
4.3 对旧箱体在与灰斗衔接处进行割开,用200吨吊车整体把旧箱体吊到地面。
4.4 把新箱体整体安装到灰斗上,进行焊接。焊接完成后进行气密性试验,检验焊接质量。试验合格后进行下一步程序。
4.5 安装剩余的布袋及骨架。
4.6 安装氮气反吹系统并进行调试。
4.6 带负荷试车。通过带负荷试车,对氮气反吹系统中反吹时间进行调整,以适合生产需要。
5 改造后效果
收粉箱体投用后,箱体压差明显降低,在1.5~1.8之间运行,中速磨制粉能力明显提高,外排烟气含尘达到了26mg/Nm3,符合国家环保要求。
6 结论
三期收粉箱体这种大布袋设计结构,存在占地面积小、初期投入少等特点。但是在投入实际运行后,因箱体布袋过大,骨架起不到作用,布袋损坏快,损坏后不易查找、不易更换等一系列缺点,说明这种大布袋结构不适用在喷煤制粉系统中。
在线改造过程中,施工方案一是要注意安全施工,针对煤粉易燃易爆特点,动火前一定要吹扫干净;二是要利用一切办法,缩短检修工期,如本次检修中提前在地面制作,整体吊装,减少了5天检修时间。