曹继礼,毛友庄,张惠,高振
( 山钢集团莱芜分公司,山东莱芜271104)
摘要: 为提高烧结矿产质量,降低固体燃耗,采用工业实验的方法进行了高镁粉替代白云石粉可行性研究. 结果表明: 在莱芜分公司炼铁厂的原料工艺条件下,高镁粉可以作为镁质熔熔剂替代白云石粉,但是烧结矿产质量未达到预期目标,熔剂成本升高太多,使用高镁粉取代白云石粉不经济.
关键词: 烧结; 高镁粉; 白云石粉; 实验
0 前言
山钢集团莱芜分公司炼铁厂老区共有4 座1 000 m3级高炉,经过大修扩容后烧结矿产能不足,不得不倒运烧结矿供给高炉. 为了提高配套的老区烧结矿产质量[1],减少倒运损失,降低烧结矿固体燃耗[2],采用工业实验的方法进行了高镁粉替代白云石粉可行性研究.
1 原料化学成分
白云石粉和石灰石粉为莱芜分公司炼铁厂长期使用的熔剂,化学性质稳定. 本次工业实验所用的熔剂化学成分平均值见表1.
2 实验方案
本次实验共进行了两个阶段,第一个阶段为其它熔剂种类不变的情况下,高镁粉直接替代白云石粉,增加白灰配比来调节碱度; 第二阶段增加石灰石粉配比,高镁粉替代白云石粉,白灰配比小幅调整.
2. 1 第一阶段
本阶段高镁粉共实验A 堆B 堆两个料堆,基准期为半堆生产,使用日常生产熔剂结构,实验期为另外半堆生产,使用高镁粉替代白云石粉熔剂结构.
2. 2 第二阶段
基准期为C 堆半堆生产,使用日常生产熔剂即白灰和白云石粉结构,实验期为C 堆另外半堆生产,即白灰、高镁粉和石灰石粉熔剂结构. 为避免熔剂成本大幅升高,实验期尽量保持白灰配比不变,高镁粉替代白云石粉造成的CaO 不足,全部由配加石灰石粉补充.
3 高镁粉工业实验结果
3. 1 配料室配比结构
烧结矿一个料堆使用周期为9 d 左右,可以认为混匀料成分基本稳定. 为便于实验对比,烧结矿碱度等指标不作调整,各种熔剂配比基本稳定. 配比结构见表2.
实验期间,烧结机基本参数没有出现较大的变化,烧结机运行平稳,布料、点火效果良好,机尾断面整齐,红火层亮度厚度适中.
3. 2 烧结矿化学成分
实验期间按国家标准对烧结矿取制样,每天9个烧结矿样品,取平均值,指标见表3.
对比实验中烧结矿化学成分基本稳定,第一阶段A 堆B 堆与第二阶段相隔时间较长,混匀料成分发生较大变化,所以导致A 堆B 堆与C 堆烧结矿成分相差较大. 由于高镁粉粒度较细,镁含量高,矿化作用好,烧结矿外观颜色较好.
3. 3 烧结生产技术指标
记录烧结机故障停机时间,算出烧结机作业率.将烧结矿日产量换算成烧结机利用系数,并根据燃料日消耗量计算出吨矿固体燃耗,平均值如表4.
4 高镁粉烧结工业实验结果分析
第一阶段实验期间,增加的白灰配比对混匀料的强化造球作用并不明显,仅使料温略有提高. 原有烧结生产工艺已经使料温在露点温度以上,再次增加白灰配比提料温已没有必要. 实验期间,高镁粉取代白云石粉,白灰配比提高后,烧结混匀料水分用量提高,粘性大大增加,混合机和各个沿线漏斗粘料严重,清理频次增加,难度加大,对生产稳定性造成很大的影响,多次出现堵漏斗停机的情况,导致烧结机作业率偏低. 第一阶段实验期间燃耗也没有明显的降低,分析可能原因为白灰消化吸附水分较多,过量的水蒸气蒸发吸收掉了燃料燃烧释放的热量. 实验结果证明此种方案在目前的原料条件下无法有效顺利实施,所以不再对第一阶段实验结果进行分析.
4. 1 烧结矿物化指标分析
对第二阶段实验方案,配加高镁粉后,烧结矿成分保持稳定,转鼓筛分等物理指标也没有较大变化,符合高炉对烧结矿的冶炼要求,说明高镁粉是合适的烧结熔剂. 在适宜的操作参数下,配加高镁粉或白云石粉,均能使烧结矿成分符合高炉冶炼的要求. 由于高镁粉所带入的硅含量较白云石粉少,烧结矿硅含量下降,品位略有升高.
4. 2 烧结机作业率和利用系数
C 堆实验期内,增加4!石灰石粉配比,用石灰石粉补充高镁粉的钙含量不足,烧结机作业率与基准期相比保持正常水平,期间没有发生堵漏斗而造成的停机事故. 实验期烧结混匀料透气性略有改观,烧结机利用系数小幅升高,利用系数增加0. 043 t /m - 2·h - 1,对烧结矿日产量提升作用较小,平均日产量增加约327 t /d.
4. 3 烧结矿吨矿固体燃耗
C 堆实验期用石灰石粉和高镁粉取代白云石粉,烧结矿固体燃耗降低1. 38 kg /t. 由于配加了部分石灰石粉可以作为混匀料造球的核心,烧结混匀料透气性有所提高,布料厚度增加,自动蓄热作用增强,节省了部分燃料,固体燃耗降低.
4. 4 烧结矿吨矿成本比较
目前莱芜分公司炼铁厂老区烧结矿生产固定制造成本约30 元/t,动力消耗( 包括水、电、风、汽) 成本大约44. 5 元/t,产量提高后以上两项成本相应降低1. 32 元/t. 烧结固体燃耗成本降低0. 92 元/t,烧结矿品位升高0. 2!后理论计算高炉焦比降低0. 5元/t,烧结熔剂成本升高8. 91 元/t,合计总效益8. 91 - 0. 92 - 1. 32 - 0. 5 = 6. 17 元/t. 即考虑烧结生产固定制造费用及动力消耗费用后,使用高镁粉的烧结矿较使用白云石的烧结矿熔剂总成本升高6. 17 元/t.
5 结论
1) 在目前莱芜分公司炼铁厂的原料条件下,高镁粉直接取代白云石粉会导致白灰配比升高,混匀料粘性增大,生产无法顺行. 高镁粉和石灰石粉取代白云石粉使烧结矿熔剂成本升高较多,而提高烧结矿产量、降低固体燃耗未达到预期目的,使用高镁粉取代白云石粉不经济.
2) 配加高镁粉和石灰石粉后料层透气性有所改观,利用系数增加. 下一步考虑采用石灰石粉取代部分白灰的熔剂结构实验,进一步提高料层透气性和降低烧结熔剂成本.
参考文献
[1] 夏世元,申爱民,乔昌峰,等. 济钢烧结配加复合轻烧镁粉的实验研究与应用[J]. 江西冶金, 2013( 6) : 1 -5.
[2] 高丙寅,张春,邢建民. 不同MgO 熔剂添加剂的烧结实验及生产[J]. 河南冶金, 2006( 3) : 9 - 12.