瑞达公司炼焦车间积极优化生产组织,挖掘设备潜能,精细生产管控,降低工序消耗,不断推进和深化对标挖潜、降本增效工作,促进了生产高效稳定运行。
在炼焦过程中,煤气是能源介质消耗的大项。为保证1300度以上的炉温,必须在高炉煤气中掺烧一定比例的焦炉煤气。焦炉煤气每立方米0.47元,而高炉煤气每立方米仅为0.07元,二者价格相差悬殊。如何在保证炼焦需要炉温的前提下,尽可能多用低热值低价格高炉煤气,少掺烧高热值高价格的焦炉煤气呢?该车间组织技术人员深入热工工段,通过査找资料,反复对比试验,最终寻找出最佳配烧方案,把高炉煤气主管压力由原来的900帕提高到1100帕,把掺混比严格控制在3%—7%。这样,既充分利用了高炉煤气高加热好的优点,保证了焦饼上下均匀成熟,又节约了大量焦炉煤气外送供给燃气公司。
消烟除尘车是炼焦车间的耗电“大户”,单调频风机一项功率就是160千瓦,工作1小时耗电160度。以往的工序流程是:装煤推焦车开始推焦时,除尘车对位,启动风机、水泵进行除尘。自从地面除尘站建成投成后,炼焦车间及时调整工序流程,推焦过程中停用消烟除尘车。装煤开始,除尘车再对位,启动水泵、风机进行消烟除尘。经过这样的工序改进,缩短了推焦装煤时间,减少了除尘车电耗。按每日100炉生产量计算,可节电1000度左右,单此一项每月可降本5000多元。