张钢轧钢厂紧紧围绕降成本工作,从细微处做起,通过“微创新”、“微调整”、“微改造”,实现对全流程的覆盖,“淘宝”战果不断涌现。
“微调整”提质增效。“铃……铃……铃!”随着出钢信号的拉响,一根根火红的钢坯缓缓喂入轧机,经过粗轧、中轧、精轧,送入冷床。作为公司高端产品的“孵化器”,轧钢厂棒线围绕提高产品质量和创效能力,创新成果层出不断。为消除线差不均匀带来短尺“顽疾”,技术人员对4#、5#活套进行微调“手术”,调整活套辊行程和自由辊高度,改善轧制过程中的张力,稳定了产品负差率,避免了乱床,成材率提高0.5%,线差的稳定性和短尺得到明显改善。该创新已成功在生产中应用,年可创效700万元。
“微创新”节能降耗。“我们要自我加压,通过力所能及的小创造,花最少的钱将事情办好,使成本消耗降下来!”这是日前轧钢高线生产准备作业中心腾聿庆在班前会上讲到。为进一步降低成本消耗,该作业中心对他们最亲密的“伙伴”轧机,进行了全身“体检”。通过细致诊断和研究,对原机架铜螺母制动销打齿,导致堆钢和质量不稳定“症结”有了新的思考。对该机架铜螺母制动销啮合方式进行创新改造,变为纹钉连接,增加稳定度,实现机架铜螺母循环使用,同时,该项目可提高装配轧机效率20%。
“微改造”变废为宝。“能修坚决不舍弃”。在高线维修作业中心,笔者看到一名维修人员正在“缝补”加热炉出炉辊道,让它们再次焕发新生命。像利用废旧、淘汰备品备件在“他”处逢生的“案例”并不鲜见。该作业中心经理彭春明说:“淘汰的备品备件我们舍不得扔,通过改造,还原以前应有的功效重新‘上线’,既省了钱,同时还使废物得到利用,一举多得!”今年1—9月份,轧钢厂共修旧利废537台(套),经济价值47.2万元。