mbar是一个衡量气压的单位,中文叫毫巴,1mbar等于0.001个大气压。在迁钢公司炼钢作业部RH真空精炼系统中,将RH精炼炉真空槽内的气压控制在一定的范围内,是一项非常关键的技术,有着严格的要求。对于这个已经基本固化、制度化的设定值,有个人却敢于承担风险,提出了大胆的改进意见,实施后取得了不错的降成本效果。故事还得从这里说起。
炼钢作业部发动各作业区积极落实上级下达的降成本任务后,一炼钢精炼作业区迅速行动起来,召集班组有经验的职工,传达精神并下达任务。2号RH精炼炉乙班精炼工任建波开始琢磨,如何在钢水精炼过程中实现降成本呢?他提出了一个大胆的想法,在RH炉日常冶炼中,真空度都是控制在40mbar,真空泵工作中消耗最多的就是蒸汽,如果能把真空度降低一点,蒸汽消耗肯定会减少,就能实现降成本。
任建波提出这个想法,是有经验基础的。2005年毕业的他到迁钢公司工作,一直在炼钢精炼区域从事RH精炼工作,从精炼助手到现在的精炼工。他参与了1号、2号RH精炼炉的建设、试车、投产全过程,对RH炉关键设备功能、工作原理了如指掌。在日常的生产中,他发现在普通处理模式下,将真空点控制在40mbar,蒸汽耗量约为每小时25.4吨;如果将真空度降低1mbar,即控制在39mbar时,蒸汽耗量约为每小时11.2吨,蒸汽消耗下降了55.9%,降成本增效益潜力巨大。当任建波把这个想法告诉身边的职工后,大家都表示质疑。因为真空度的控制一直是RH精炼过程的关键,且从RH炉投产至今,真空度的控制点未曾改变过,40mbar是一项制度,改变传统制度的风险很大,大家都劝他打消这个念头。
但任建波没有退缩,而是顶着压力和四班技术员毛峰查阅资料、收集材料、整理数据,他们的执着和努力感动了身边的同事,作业长杜雪青和2号RH精炼炉乙班的其他职工都加入到攻关团队,很快就将“降低RH真空度实现降成本”的好建议上报到作业区。经过作业区专业的研究、审核,认为在不影响当前工艺条件的前提下完全可以实施,随即开展实验。实验表明,通过采取措施,39mbar的真空度完全可以满足日常的精炼需求,蒸汽消耗每小时减少了14.2吨。用普通处理模式处理1炉钢水需抽真空时间20分钟,节省蒸汽4.7吨,蒸汽价格每吨110元,每炉节省约成本517元,全年累计节约成本42.911万元。此外,在冶炼超低碳钢、轻处理钢种时,从脱碳结束加铝后到破真空的10分钟,也可采用39mbar真空控制点,每炉节省蒸汽1.42吨,每炉节省费用156.2元。经过测算,全年可节约蒸汽成本54.3263万元。
目前,此项技术已经在炼钢作业部1号、2号RH精炼炉推广使用。