优化生产组织,提高连拉炉数。该厂进一步缩短浇次间隔,浇次间隔由45分钟减少到40分钟,不断提高连铸机作业率。落实生产计划,严格计划量和规格轧制,避免超量和规格外生产。如遇生产计划变更,合理安排浇次,浇次间避开交接班时间,确保小断面7800吨,大断面8800吨。加强设备监督,每浇次开浇前,联系各相关专业人员现场监控本专业设备运行状态,确保设备运行良好,减少设备事故停浇。10月份,该厂平均拉速达到每分钟3.96米、连拉炉数达到22.46炉,均创历史新高。
避免生产事故,提高轧制量。该厂狠抓标准化操作,严格落实违规违制考核,各岗位按照岗位要求,标准化操作,避免因操作失误影响安全生产。利用该厂现有工艺技术条件,实时跟踪下机后的轧辊辊面状况,通过控制工作辊冷却水量,控制轧辊表面氧化膜形成情况,改进轧辊磨削量参数,提高表面光洁度,杜绝振痕,保证磨削辊型精度。不断降低换辊频次,提高上机轧辊轧制量。10月份,该厂机时产量达到361.45吨,创今年最好水平。
开展漏钢攻关,降低漏钢率。该厂进一步优化漏钢预报系统,强化漏钢预报系统维护,加大优化完善力度,最大限度发挥漏钢预报系统作用。同时加强生产准备工作,提高生产准备质量,减少引发漏钢的各种原因,杜绝开浇漏钢。加强中间包的安装修砌及烘烤工作,杜绝塞棒、水口掉块及其他耐火材料脱落而造成结晶器液面波动,继而发生的漏钢事故。控制好开浇操作时间,防止开浇卷渣或挂钢,保证开浇成功率100%。10月份,该厂漏钢率降至0。