收缩

冶金信息装备网

  • 客服1 点击这里给我发消息
  • 客服2 点击这里给我发消息
  • 客服3 点击这里给我发消息
  • 客服4 点击这里给我发消息
  • 电话:0311-88357930
当前位置1: 首页 » 新闻资讯 » 钢厂动态 » 正文

首钢矿业公司烧结厂解决上料系统混料难题

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-17  浏览次数:237
 
核心提示:近日,矿业公司烧结厂原料车间提效保供团队围绕稳定新系统上料开展攻关,组织对新熔燃2皮带翻板进行改造,解决上料系统混料难题
  近日,矿业公司烧结厂原料车间提效保供团队围绕稳定新系统上料开展攻关,组织对新熔燃2皮带翻板进行改造,解决上料系统混料难题。

    烧结厂新熔燃2皮带主要为二烧360平烧结系统提供焦粉、灰石等熔剂料。翻板两侧与料库之间存在约20毫米的间隙,靠皮子密封,便于翻板灵活活动,同时防止混料。若发生皮子老化或者皮子卡积料现象,则容易混料。在雨季上料时,尤其是灰石料,因其粘性大,翻板粘料较多,时有翻板打不动或打不到位现象,造成翻板丢失信号,主控室无法操作的问题发生。针对此情况,团队成员反复查找相关资料,仔细研究、论证,寻找解决方法。最后确定将现翻板轴抬高、设计两个极限位置并安装止挡的方案,实施后取得较好效果,不仅减少了物料对翻板的冲击,还避免了翻板信号丢失问题,杜绝了混料问题的发生。
 
 
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

推荐新闻资讯
点击排行

 
关于我们 联系方式 付款方式 电子期刊 会员服务 版权声明 冀ICP备13016017号-1