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重钢中厚板厂1~10月份实现效益300多万元

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-21  浏览次数:210
 
核心提示:今年,重钢中厚板厂在由技术科、生产科、4100mm宽厚板生产线热轧作业区等单位成立联合攻关组参与降加热炉烧损攻关活动不断调整思
 今年,重钢中厚板厂在由技术科、生产科、4100mm宽厚板生产线热轧作业区等单位成立联合攻关组参与“降加热炉烧损”攻关活动不断调整思路,采取措施,扎实推进,系统攻关,努力挖掘钢坯降损潜力。1~10月份实现效益300多万元。

据了解,钢坯加热温度高,会产生较大的钢坯烧损和燃气损失,还会使氧化铁皮增厚且不易清除,从而导致待温时间加长,影响轧制节奏。待温过程晶粒的回复和长大,还将影响钢坯力学性能。

该攻关活动通过对大量的加热温度和实际轧制情况的数据摸索,制定新的加热工艺,对不同钢种、断面轧制控制情况优化目标出炉温度,以及各段加热时间、温度设定及热负荷分配、炉内氧化气氛、风煤比配置等方面进行优化。攻关活动采取高温度快速加热,缩短钢坯高温段加热时长的方法,合理设置均热段时间,保证加热均匀,同时与计划员密切配合,优化生产计划,降低加热控制难度。

出炉温度降低之后,攻关组成员不断对加热效果、轧制效果进行跟踪、分析和评价,持续对各钢种、规格的加热温度设置进行修正、改进,防止对轧制造成负面影响,同时增加工艺抽查力度,保证工艺流程的严格执行。

通过攻关,目前普板、普船等钢种的加热温度相比去年下降50℃~70℃,高船、低合金等钢种的温度下降40℃~60℃,并保证了块品种率、性能、钢板表面质量等指标稳定在高水平状态。1~10月,4100mm宽厚板生产线加热炉烧损率为1.17%,同比2013年烧损率1.35%降低了0.18%,仅降低烧损率一项就实现效益300多万元。

 
 
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