锁定煤料成本占整个冶金焦成本的80%进行攻坚。今年4月份,焦化厂首次配入国内低价肥煤,5月份增加到3.28%,8月份又分别配入低价澳洲、兖州气煤,10月份气、肥煤配比达到10.63%,低价瘦煤比例从4月份的3.66%提高到10月份的8.48%,均为今年最高配入量,大幅度减少了高价进口煤、国内主焦煤用量,仅4~10月份,焦化厂经济配煤累计降低成本6100万元。
锁定煤气消耗占冶金焦能源成本的80%进行攻坚。焦化厂把降低煤气消耗作为节能降耗的重点,要求班组之间、上下工序之间精诚合作,切实降低工序能耗;对生产单位实行作业区、班组、岗位“三级计量、定额使用、层层核算”制度,加强直行温度调节,定期检查加热煤气管道,强化高低温炉号的检查、分析,及时跟踪煤气用量;加强焦炉砌体密封,减少热量损失。今年以来,焦化厂吨焦煤气消耗同比平均下降15.3m3,节约成本1784.76万元。
锁定废水处理药剂占全厂药剂消耗的80%进行攻坚。焦化厂将废水处理药剂用量纳入经责制,从原料进厂开始,实行每车抽检制;对作业区药剂接收、加药操作、指标化验等环节实行每周量化分析、每月考评制;要求各班组严格规范操作。今年以来,吨焦水处理药剂消耗同比降低2.43元,节约成本137.5万元。
此外,在对标挖潜方面,焦化厂从工艺控制、设备顺行、职工培训、系统平衡上找原因、找差距,建立有效的降本激励机制,实施了班组能源、物耗核算办法,要求职工精打细算、点滴节约。今年以来,产品辅料、低值易耗品用量分别减少206.71万元、296.55万元。