首钢通钢矿业公司塔东矿大胆创新,对浮选工艺进行改造,使铁精粉含硫量大幅降低,年可节约资金360余万元。
2014年4月份以来,通钢矿业公司塔东矿露天原矿磁黄铁矿的含量较高,磁黄铁矿是容易抑制和较难浮选的硫化铁矿物,致使选矿厂生产的铁精粉含硫持续超标,指标值超出计划0.3%,其中,7月份平均指标值达到0.48%,制约了选矿厂的正常生产。
为了降低铁精粉中硫含量,他们增加了药剂的使用量,但铁精粉含硫仍不能得到有效控制,而且使选矿厂的浮选成本不断加大。为此,塔东矿选矿厂经过勘查检测,大胆创新,对浮选工艺进行了改造。他们将选矿工艺先浮选后磁选的工艺,改为先磁选后浮选的工艺流程,将一部分硫元素矿物先抛尾后,再对一段磁选精矿进行硫浮选,降低浮选难度。此方案利用原有的设备、管路和高差,在不影响正常生产的情况下进行,节省了一个系列的浮选设备,只保留一个系列的浮选设备运行便可满足生产要求,产生了较为突出的效果,不仅使铁精粉含硫指标达到正常值,而且减少了药剂和电力消耗,降低了生产成本。
该项改造完成后,经过一段时间的生产运行,铁精粉含硫量由原来的0.48%降至月平均含硫指标0.19%,铁精粉质量指标完全符合市场要求。而且,改造用陶瓷管、弯头、铁板、钢管等其他制作材料约40万元。同时,节约一个系列的浮选设备、备件10万元,按照全年入磨处理量为150万吨,全年药剂消耗可节约178.51万元,电力消耗可节约210万元。