12月22日22:18分,新冶钢炼铁事业部1号高炉安全停炉开始大修。据悉,此次停炉首次使用了“回收部分煤气打水降料面”的新工艺,不仅回收煤气约30万方,还有效控制住粉尘和煤气对周围居民的影响,填补了新冶钢在高炉停炉检修方面的一项技术空白。
为了坚持“安全环保优先”以及“节能降耗”的管理原则,新冶钢炼铁事业部决定采取措施实施新的停炉方案,并且召开专题会议,多次进行技术讨论,经过可行性认证后,决定采用低料线回收煤气停炉方案。这一方案为首次采用,该方案既有环保效果和社会效果,同时还有显著的经济效益。一方面,可一改前期停炉敞炉顶带来的粉尘和噪音污染,实现无污染清洁停炉。另一方面,该方案的成功,将为离居民区较近的1780高炉今后的检修实现无污染清洁停炉提供了宝贵的操作和技术经验,有利于促进厂居和谐。第三,避免了煤气大量直接放散所带来的安全隐患,减少安全不利因素。第四,实现煤气回收,节约能源,直接创造价值。
技术方案先进,还需操作保障。据了解,新冶钢高度重视此次停炉检修工作,特地制定了“停炉安全操作方案”、“停炉打水方案”、“炉内降温防爆震方案”、“停炉放残铁方案”、“停炉炉前安全操作方针”等一系列安全准备措施及方案,同时组织全体停炉操作人员对预案进行学习、培训、考试。