今年以来,河北钢铁集团承钢提钒钢轧二厂积极组织各科室、车间加大QC质量管理小组(以下简称QC小组)攻关组织力度,针对各车间指标完成情况先后成立了“降低转炉合金料消耗”、“降低转炉软水消耗”、“降低轧机刚度值”等21个QC小组项目。截至目前,各项QC小组项目均完成攻关目标,轧机刚度值、钒回收率、LF炉出站温度命中率等指标达到行业领先水平,累计实现创效1500余万元。
据了解,该厂始终坚持把QC小组攻关活动作为促进技术进步和工艺创新的重要载体,每年年初都组织技术科、生产科和各车间确定攻关课题,在工艺环节控制、成本指标攻关、设备功能优化和能源消耗挖潜等方面迅速展开攻关,形成了以课题攻关带动职工学习、指标提升和工艺创新的良好氛围。
针对如何在卷板减薄的过程中维持轧机稳定性、降低轧机刚度值,该厂轧钢车间成立了“优化轧机间隙微尺度控制技术”QC攻关小组。在攻关过程中,他们根据轧机刚度值、水平值、轧制力偏差和位移传感器等数据的变化,采取对牌坊衬板厚度进行减薄、对牌坊和轴承座进行加垫调整等措施,使得轧机间刚度值偏差降至30t/mm2以下,水平值偏差控制在0.4毫米以下,轧制力偏差稳定在30吨以下,指标达到行业领先水平,薄规格卷板比例环比提升了33.69%,其中2.0毫米以下极薄规格产品月产万吨以上,设备精度和工艺技术得到了进一步的细化和提升。
转炉车间以班组为单位设立“提高钒回收率”QC攻关课题,抽调技术骨干参与到攻关活动中。同时,该车间不断丰富提钒系统网络管理办法,加强提钒工艺管理,在稳定设备运行和细化岗位操作的基础上,优化铁水提钒生产,精确控制半钢余钒,加强挡渣管理,提高挡渣效果,减少钒渣流失。通过对转炉供氧制度、造渣制度、装料制度等操作工艺的优化与完善,他们实现了提钒工序和炼钢工序的紧凑衔接。针对岗位人员工作能力和知识水平参差不齐的现状,他们安排职工参加岗位技能培训活动。该小组通过调整优化粗氧提钒工艺、规范提钒冷料用量及后搅时间、优化提钒氧枪枪头参数、优化挡渣标结构等措施,使钒回收率环比提升6.67%,实现创效300余万元。
在该厂10月份举行的QC成果发布会上,精炼车间《提高LF炉出站温度命中率》获得了一等奖。在攻关过程中,该车间采取“分步骤、找差距、做实验、定落实”的办法,按照时间节点和工艺步骤逐级进行分析,从影响LF出站温度命中率的因素入手,规定在钢水升温、加料结束后,必须先翻搅钢液大于3分钟后再进行测温,测温时严格执行偶头插入深度和测温位置规定,在钢水化渣阶段、升温阶段、快速升温和保温阶段采取不同的温度控制办法,将控制办法输入PLC数据模型,实现钢液升温的自动化控制。由于合理措施的持续推进和实施,使出站温度命中率环比提升了9.69%。
下一步,该厂将把QC攻关开展到一线班组中去,以班组为单位,让每名职工都成为QC攻关的责任人,以此来促进提质增效“硬实力”的提升。