今年1月~2月份与去年同期相比,攀钢钒热轧板厂的检修费用降低了38.67万元,检修时间减少了151.51小时,作业率增加了4.43%,降低备件采购费用480万元。攀钢钒热轧板厂设备室紧紧围绕降本实际,将创先争优活动与降本增效相结合,开展“降低年吨钢物资消耗”、“降本增效在行动”、“减少故障时间、降低废钢量”和“降低储备”等劳动竞赛,优化生产工艺,努力提高工作效率。
优化工艺降成本
今年以来,攀钢钒热轧板厂根据设备状态创新检修模式,适时适度安排设备维护检修,改掉过去传统的检修方式,提出以轧制产量为周期的检修模型加消缺方式的设备故障处理,尽可能避免设备失修、过修。新检修模型开展以来,既保证了设备的可靠运行,又降低了检修费用。今年,针对层流泵设备的运行情况,他们通过对设备进行劣化分析,决定延长设备维修周期,目前3台水泵的使用周期平均为连续工作3800小时,既保证了设备的稳定运行,又延长了设备维修周期。每次单台泵检修需用人工4160元、备件费12万元,从累计水泵工作时间计算,到目前止节约了一台泵的备件和检修人工费,共计12.4万元。
技术革新“抠”效益
该厂不断加大小改小革的力度,组织技术人员对现有的设备进行技术改造,不但提高了工作效率,而且节约了能源,减少了生产成本开支。例如,高压水电气控制柜高压开关由于设备使用年限长,备件因厂家升级造成采购困难,加之3号泵的高压开关小车机构失灵,无修复价值,导致3号除鳞“瘫痪”,严重影响了产品质量和生产。为保证高压水系统的正常工作,通过改进设备的控制方式,高压水3台除鳞泵高压小车互为备用,盘活了整个高压水系统,解决了生产的燃眉之急,同时节约了备件采购费用28万元。
外委项目转自修
针对企业面临的严峻形势,他们从小项目做起,精打细算,积极承担外委的设备检修项目,在保证设备功能的前提下,加强业务技能培训,依靠自身的技术水平和力量,通过外委转自修的方式内部完成检修工作,做到了“能不外委就不外委”。他们先后开展了R2电机开盖检查,精轧辅传动直流电机整流子及电刷检查,液压站过滤器清洗,层流、浊环泵站冷却塔风机联轴器螺栓紧固,轧线工业电视现场镜头清洁、接线检查、监视器清洁等项目,每月可创收约5万元。
另辟蹊径“废变宝”
该厂还强化职工的成本意识和节约意识,逐步树立节支就是增收,修旧就是创效的管理理念,实行修旧利废奖励制度。他们组织专业人员现场诊断分析是否具有修复价值和修复可能,坚持能自修的不送修、能内修的不外修,杜绝浪费。R2下辊MCB开关支架磨损变形,通过专业技术人员制定修复方案,利用报废的MCB相应支架采取自行修复,延期使用6个月~8个月,节约新采购备件成本4.28万元。RSVC系统晶闸管控制电抗器损坏,原价25万元,通过与厂家技术交流,制订修复方案,经返厂修复再利用,节约备件费用约10万元。