近日,河北钢铁集团邯钢炼铁部维修车间对400平方米烧结机2号脱硫水泵的起动方式进行了优化,在仅投入20元成本的情况下,完成了水泵自动投入装置的改造,提高了脱硫系统设备运行的可靠性,节约了7000多元的备件费用,保证了烧结机生产的稳定顺行。
据了解,该部400平方米烧结机2号脱硫水泵房有两台水泵,平时开一备一。由于原设计原因,运行水泵出现故障停车后,备用水泵无法自动启动,而脱硫主高压电机、风机液力耦合器等功率较大,如果得不到及时冷却降温,就会造成电机和机械设备损坏等重大设备事故。
该水泵起动方式优化改造的原理是:在原来的电气控制回路上,增加一个辅助继电器,一旦运行中的水泵出现故障,便可通过辅助继电器迅速切换至备用水泵,备用水泵就会立即自动投入运行,两台水泵共用一套控制系统,只需要互相切换一下。这种方案需要重新绘制电气原理图,接线也较为复杂,但成本较低,只需在控制元件中增加一个20元钱的继电器,而采购自投开关却需要7000多元。他们根据脱硫设备运行情况,自己动手绘制改造图纸、模拟实验切换方式并准备改造材料。2月初,他们利用400平方米烧结机计划检修的机会,对水泵控制方式进行了近5个小时的线路优化改造,经过调试,一次成功。该设备完成改造后,消除了脱硫设备潜在的事故隐患,提高了电气设备运行的可靠性。