翻开词典,成语“斤斤计较”带有贬义色彩,其释义为:过分计较一些无关紧要的事情。然而,在成本管理中,多些“斤斤计较”往往能赚得“盆丰钵满”。2014年,柳州钢铁集团炼铁厂在控制电耗问题上便紧抓“斤斤计较,毫厘不让”的中心思想,从一点一滴中抠出“真金白银”。2014年该厂吨铁电耗同比降低7%,累计节约电费5400多万元。2015年1月份、2月份,在吨铁电耗指标进一步收严的情况下,该厂吨铁电耗为113.57千瓦时,优于考核值1.43千瓦时,节约电费130多万元。
强化管理营造降本氛围
从“斤斤计较”到“盆丰钵满”,这是柳钢炼铁人降成本工作成效最直观的体现。2014年,炼铁厂的工序降本目标是吨铁降低100元。作为炼铁工序成本的重要组成部分,电耗成本被炼铁厂列为降本增效的重点来抓。
“培养全员降成本意识,促使每一名员工都养成良好的成本意识和作业习惯,这对节电降本工作的开展至关重要。”炼铁厂厂长、党委书记黄庆周说。意识培养源自机制约束。2014年初,炼铁厂详细分析影响电耗指标的相关因素并加以反复论证,修订了《2014年炼铁厂节电攻关方案》,并将全年的吨铁电耗目标收严至119千瓦时,较上一年度降低了8千瓦时。
“考核细了,大家对成本管理的责任也更加明确了。优化工艺,降低能耗、管理操作是我们工作的指导思想,通过指标分解,使各车间员工都参与到节电工作中来。”机动科副科长陈佐华介绍说。据悉,炼铁厂每月开展4次用电检查,加强对照明、空调和通风装置等用电设备的检查力度,并在月末开展节电考核,促使员工牢固树立节电意识。
与此同时,炼铁厂积极开展三级电能计量改造工程,设计开发了电量统计系统,各岗位可以实时远程查询机组、系统等用电量情况,指导员工有序开展节电工作。在攻关工作的推动和考核机制的制约下,一时间,空调悄悄地关了,车间办公室里灯火通明地现象没有了,机组空转现象少了……在全厂范围内营造出节电不分大小、聚沙亦可成塔的良好氛围。现在能省则省、点滴必抠,这些字眼已经成为各高炉车间谈论节电工作时出现频率最高的词汇。
眼睛向内挖掘节电空间
“挖潜力、降成本,必须眼睛向内,从优化过程控制入手。”
“对于高电耗设备,只有勤于思考,积极开展节能改造,才能有效降低电耗。”面对着笔者的询问,炼铁厂员工争先恐后地说出自己的降本窍门。
风机是高炉生产中输送热风的重要设备,炼铁厂使用的风机有电拖鼓风机和汽轮鼓风机两种类型。“汽轮鼓风机是使用蒸汽作为动力源,提高汽拖风机利用率,可以有效节约电耗,从而达到降低成本的目的。”炼铁厂机动科科长赵泽文说。
对此,炼铁厂在保证高炉生产稳定顺行的基础上,坚持保障至少有2台汽拖风机运行送风,促使2014年汽轮鼓风机组送风时间较上一年度增加1280小时,有效提高汽拖鼓风机利用率,全年减少高炉风机耗电量约1574万千瓦时。“不仅如此,我们通过强化开停机过程管理,开展大中型机组的经济运行严格控制高炉休风期间机组开停时间,全年高炉电拖鼓风机空转运行时间同比减少约157小时,有效减少电能浪费。”赵泽文补充说道。
业精于勤,行成于思。在节电攻关工作中,炼铁厂积极引导员工发挥主观能动性,创新开展设备节能改造,深挖节电空间,降低设备运行电耗。其中,1号AB高炉结合车间具体实际,对A炉铁口除尘、B炉炉前除尘进行变频改造,改造后月节电量约25万千瓦时;环水车间对3号高炉除尘系统采取压差控制反吹、合理更换布袋等有效措施,提高布袋的通风率、透气率及风量,降低电机能耗。