河北钢铁集团邯钢炼铁部8号高炉加快“质量稳定”大讨论活动成果转化,加强课题攻关,成效明显:10月份,该高炉吨铁燃料比降至509.2公斤,创开炉以来最好水平,生产成本较9月份降低353万元。
该高炉围绕生产稳定顺行和指标改善目标,确立了包括入炉原料结构稳定、炉内操作、炉前铁次和煤枪管理等28项重点攻关课题。目前,22项攻关课题均取得实效,高炉日产稳定在7800吨以上,吨铁焦比较9月份降低8.7公斤、煤比提高4.8公斤。
该高炉把稳定入炉原料结构作为核心攻关课题,依托延伸管理,细化拓展高炉工长看料制度。每天到槽下对自产湿焦取样,做筛前、筛后粒度分布和平均粒度,并加强与焦化厂沟通协调,稳定结焦温度和时间,降低槽下焦丁量;密切观察混匀料料堆变化和配料成份变化,做到提前调剂,减少炉况波动。在炉内操作上,该高炉保持“稳定操作、大风高产”思路,上部坚持“开放中心,稳定边缘”的布料原则,少调微调,稳定煤气分布;下部调剂逐步把部分短风口更换为长风口,扩大风口面积,活跃炉缸,为加风创造条件。同时提高各参数控制标准,增强炉况稳定性。
为提高出铁质量,该高炉稳定炮泥种类和配比,保证铁口深度在3.5米至3.7米,建立炉前倒场安全预警机制,量化操作制度,把原有的负间隔出铁改为正间隔,将铁次稳定在12次左右,提高单炉出铁时间,便于出净渣铁活跃炉缸。在此基础上,该高炉还成功实施热风炉双预热改造课题,恢复余热回收预热煤气、空气的系统功能,使煤气、空气的混合温度从29摄氏度升高到180摄氏度,高炉风温达到1200度,有效提高了烧炉效率。