京唐公司能环部从系统节能和环保角度出发,不断加大工艺优化和能源供应管控力度,全面实施四座焦炉全部使用高炉煤气加热的运行方式,焦炉烟气二氧化硫排放浓度大幅降低,为焦炉煤气、高炉煤气“双零”放散创造了有利条件。
打破常规,摸索煤气系统运行新方式。焦炉是钢铁厂的能源命脉,一旦出现问题,可能导致整个钢铁厂瘫痪。为保证生产的安全稳定,他们针对四座焦炉实施“三座焦炉使用高炉煤气加热,一座焦炉使用焦炉煤气加热”的运行方式。一旦出现两座高炉同停的情况,不至于整个焦炉全停,为倒用焦气加热赢得了缓冲时间。这种调整对生产的安全稳定具有积极作用,但焦炉烟气排放的二氧化硫较高,高炉煤气和焦炉煤气也存在一定放散。
为满足环保和节能减排要求,能环部高标准、严要求,以降低二氧化硫排放量为切入点,集中专业技术力量细致研究分析煤气系统运行方式,不断优化调整高、焦炉煤气结构。经多次调整试验,他们发现四座焦炉若全部使用高炉煤气加热,将焦炉退出来的焦炉煤气供电厂使用,高热值的焦炉煤气可大幅降低电厂排烟温度,最大限度提高煤气掺烧比。电厂烟气脱硫设施还可将焦炉煤气燃烧后产生的二氧化硫脱除,在大大降低二氧化硫排放的同时,还节省了焦炉烟气脱硫设施的投资。而焦炉仅用少量焦炉煤气伴烧,在产线整体正常生产情况下,为实现焦炉煤气、高炉煤气“双零”放散创造了条件。
措施保障,工艺调整稳定顺行。能环部组织专业技术力量认真研究推进方案,充分考虑各方面影响因素。由于焦炉煤气是钢铁厂能源的源头,若焦炉全烧高炉煤气,一旦高炉出现问题,将对焦炉生产造成很大影响,甚至导致各类煤气中断。为此,能环部与制造部、焦化部等部门多次研讨,制定多项保安全措施。其中,当高炉休风时,需一座焦炉倒用焦炉煤气加热,即可满足高炉煤气平衡需求。针对频繁倒用加热方式会出现焦炉蓄热室气密性变差、焦炉寿命减短等问题,制定5种异常情况下生产应急预案及相应煤气平衡方案,确保系统运行万无一失。
经过细致分析、周密部署,焦化部四座焦炉全部燃用高炉煤气,置换出的焦炉煤气由热电锅炉消化,间接解决了电厂大量掺烧高炉煤气后排烟温度高的技术难题。经过试运行,煤气系统运行稳定,降低了焦炉烟气二氧化硫排放浓度,高炉煤气、焦炉煤气实现“零放散”,节能环保效果突出。