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首钢京唐热轧产品生产和降成本实现双赢

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-08-26  浏览次数:164
 
核心提示:今年以来,首钢京唐公司热轧作业部坚持以产品质量为生命,以成本控制为中心,不断提升品种开发和技术攻关能力,产能和成材率
       今年以来,首钢京唐公司热轧作业部坚持以产品质量为生命,以成本控制为中心,不断提升品种开发和技术攻关能力,产能和成材率等指标同比均创下历史最好成绩。

      今年以来,首钢京唐公司热轧作业部坚持以产品质量为生命,以成本控制为中心,不断提升品种开发和技术攻关能力,产能和成材率等指标同比均创下历史最好成绩。上半年热轧产量完成430.38万吨,超计划2.38万吨,推进产品产量90.32万吨;综合成材率完成97.65%,超计划0.05%;热轧整体合同兑现率98.27%,超计划2.27%;加工费比年计划降低10.84元/吨;累计完成降成本任务4665.31万元,创历史最好水平。

      为保证生产顺行,热轧部针对影响工艺稳定的重点环节和关键点,由部领导牵头,确立了提高机时卷数、提高轧机作业率等8项技术攻关项目,开展了103项攻关措施。经过努力,2250产线机时卷数稳定在30卷/小时,1580产线29.3卷/小时,创出好水平。同时,重点组织开发生产了汽车结构钢及低级别管线钢种S590LW等品种,开发新品种40个,新增规格5339个。热轧部还加强点巡检基础管理,优化检修模型,两产线月均故障次数下降30%。并加强设备功能精度管理,两产线共利用检修、设备强化时间处理设备精度超差等问题项目183项。

      为进一步提升热轧产品质量,热轧部成立“异物压入”“氧化铁皮”等11个缺陷攻关组,通过持续开展质量攻关,使热轧带出品率逐月下降,其中6月份完成0.346%,创历史最好水平。他们还通过检修期间清理锈蚀物,检查、调整侧喷水角度等措施,使异物压入带出品率降低至0.08%,创年度最好水平。同时,通过缺陷分类识别判定、跟踪轧辊氧化膜质量等措施,努力消除氧化铁皮缺陷,氧化铁皮带出品率下降至0.03%。

      为降低成本,热轧部将成本指标进行系统分解,建立一、二级指标,落实到班组、岗位。同时,下发《降本增效倡议书》和“成本8条”,并以“成本8条”作为衡量职工工作业绩的“标尺”,推动每名职工都为降成本出主意、想办法。热轧部还编制了《精益成本杜绝浪费管理手册》,开展了“提质增效五星评选”,重点围绕协同、成本、质量、设备、操作等五方面开展星级员工评选活动,形成了全员成本管理的氛围,推动降成本工作不断深入。今年以来,热轧部实现增利963万元。同时,通过备件修旧利废,降低备件费用319万元。通过质量缺陷攻关,降低带出品增效4340万元。

 
 
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