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本钢板材特钢厂坯型控制攻关取得新突破

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-11-19  浏览次数:184
 
核心提示:近日,为避免因坯型质量原因造成断浇,从而给生产节奏带来不利影响,板材特钢厂在相关单位和部门的大力支持下,开展了坯型控
       近日,为避免因坯型质量原因造成断浇,从而给生产节奏带来不利影响,板材特钢厂在相关单位和部门的大力支持下,开展了坯型控制攻关,取得显著突破。目前,该厂铸坯曲面度已从原来的5mm降为现在的1mm,达到行业先进水平。

      铸坯坯型是代表铸坯质量高低的重要因素,也是冶金企业装备水平的体现。近年来,由于该厂设备逐渐老化,给坯型控制带来很大难度。此次攻关,技术人员克服设备老化带来的不利影响,从现有条件入手,采取多项有效措施,取得了显著效果。

      经过实地跟踪,技术人员发现结晶器和二冷段冷却不均是造成铸坯坯型发生凹陷或“鼓肚”的重要原因。经过仔细比对和详细检查,技术人员发现铸机结晶器水缝距离宽窄不一是导致铸坯冷却不均的“元凶”。为此,技术人员严格制订了水缝设备安装操作规程,要求在现有条件下提高安装精度,将水缝精度控制在±0.2mm,避免了由结晶器水缝造成的坯型凹陷或“鼓肚”。

      在铸坯进一步冷却过程中,该厂采取的是二冷段喷水冷却的控制。喷水过程中,喷嘴到铸坯表面的距离不均匀也会给铸坯坯型控制带来困难。该厂制订了细化标准,并对职工安装喷嘴的精度进行了细致培训,以保证喷嘴喷出的水雾均匀覆盖在铸坯表面,避免了坯型发生变化。经过一段时期的试运行,该厂将喷嘴到铸坯的距离安装精度严格控制在±5mm,效果明显。

      此外,该厂加强了相关基层单位和科室的配合,由铸钢车间设备点检组负责设备维检过程中的技术指导,由技术科负责制订相关标准,并在操作过程中依照安装跟踪作业卡进行过程跟踪,在施工完毕后进行验收。同时,在铸钢车间实行班组、工段、技术组三级管理机制,把好最后一道关口,为攻关顺利推进并取得突破做出了贡献。

 
 
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