截止到11月16日四点班,通钢公司型钢连轧厂型钢线累计轧制6米定尺120方钢23026吨,实现了120方坯轧制120方钢的首轧成功,并顺利完成了批量生产任务。此次轧制同比160方坯轧制120方钢,吨钢降低生产成本62.52元,预计可实现降成本140余万元。
为顺利完成120方坯轧制120方钢的首轧任务,为降成本增效益创造条件,该厂超前谋划,开展技术优化和设备改型工作。由生产技术科牵头,依据规格特点和质量要求,制定具体的技术方案和攻关措施。并由设备管理科牵头,根据生产工艺特点,组织人员加班加点设计设备技改图纸,提前完成10套16组图纸,并积极组织机电修造公司完成备件加工工作,为顺利试轧提供备件保证。
针对轧制难度大、调车困难等不利因素,该厂一方面安排技术骨干跟踪轧辊车削、导卫装配、轧辊装配,提前做好产前准备;另一方面,组织岗位职工进行热变形、金属加工、力学等专业知识培训,整体提高职工调车水平。在生产组织过程中,他们全程安排技术人员跟踪服务,抓住控制压下量大小这一制约生产的重点和难点,强化控制,防止出现方钢变形、侧弯超差及钢在轧机里不走道的现象。同时,他们严抓细节管控,掌握加热温度,控制出钢节奏,保证设备稳定运行。并强化调车改进,不断优化试轧参数,为此次成功试轧并顺利实现批量生产提供了较好保障。
为顺利完成120方坯轧制120方钢的首轧任务,为降成本增效益创造条件,该厂超前谋划,开展技术优化和设备改型工作。由生产技术科牵头,依据规格特点和质量要求,制定具体的技术方案和攻关措施。并由设备管理科牵头,根据生产工艺特点,组织人员加班加点设计设备技改图纸,提前完成10套16组图纸,并积极组织机电修造公司完成备件加工工作,为顺利试轧提供备件保证。
针对轧制难度大、调车困难等不利因素,该厂一方面安排技术骨干跟踪轧辊车削、导卫装配、轧辊装配,提前做好产前准备;另一方面,组织岗位职工进行热变形、金属加工、力学等专业知识培训,整体提高职工调车水平。在生产组织过程中,他们全程安排技术人员跟踪服务,抓住控制压下量大小这一制约生产的重点和难点,强化控制,防止出现方钢变形、侧弯超差及钢在轧机里不走道的现象。同时,他们严抓细节管控,掌握加热温度,控制出钢节奏,保证设备稳定运行。并强化调车改进,不断优化试轧参数,为此次成功试轧并顺利实现批量生产提供了较好保障。