河北鑫达钢铁有限公司一炼铁厂认真贯彻落实公司“挖潜增值,降本增效”工作部署,全面查找生产管理环节中可优化改进的各种问题,积极研究制定改进措施,不断增强工作的针对性和执行力,各项措施落地后降本效果明显。
2015年7月份之前,1#、2#高炉上料系统5#转运站冷筛每月要筛分出高返矿10000多吨,需要车队安排车辆倒运回烧结工段入仓,按每吨2.8元倒运费计算,每月倒运费达2.8万元。
为了降低倒运费用,厂部领导多次组织烧结工段、设备科、电仪工段的技术人员研究探讨解决方案,后经现场论证,制定了简便可行的技改方案,就是在烧结大成一皮带处另加装一台振筛,把筛余矿全部直接入仓。方案确定后,设备科与维修工段迅速组织人员及所需材料实施安装改造,相关设备、钢材等全部为利旧调剂使用。8月份振筛投入使用后,达到了预期效果,既保证了烧结矿的入炉质量,每年还可以降低30多万元的倒运费用。
目前,降低成本是目前钢铁企业的核心所在,课题攻关是技术创新、降本增效的有效途径。公司各单位都要强化责任意识和危机意识,前移降本增效工作的重心,潜心研究,一定要真正找出各环节、各工序、各层面系统可优化改进的重点问题,增强工作的针对性和执行力,确保各项工作齐头并进,全力打赢企业的生存保卫战。