“‘梁大拿’平时喜欢琢磨。他琢磨出的点子,用到岗位上,既省力气,又降成本。”大家口中的“梁大拿”,名叫梁刚,是河钢邯钢物流公司设备动力科的业务主管。
2015年6月份,在公司的支持下,梁刚创新工作室成立。至今,该工作室共完成设备掉料治理210项,完善各项保护设施312项,降本增效300余万元。其中,由他组织的“新型原料场贮料及环保技术创新与应用”项目获邯钢科技进步奖一等奖,“邯钢原料场在线封闭环保关键技术研究”获得河北省科学技术奖三等奖。此外,他还获得“一种带式输送机漏斗收口可更换衬板”等7项技术的国家实用新型专利。
巧设计解决堵料难题
在钢铁企业,卸矿车是钢厂普遍采用的一种物料中转的通用设备,具有灵活、高效等特点。但在实际运转过程中,卸矿车存在易堵料、溜车等问题,对生产及人身安全构成威胁。该公司第三原料场配料仓两台卸矿车就存在以上问题,尤其是在配混酸性精粉时更为突出,几乎每个班都会发生堵料现象。
眼看着生产受阻,梁刚决定攻破这项技术难题。他带领工作室成员在现场找问题,谋划改造方案。“我们可以利用有限空间增大漏斗下料角度,同时改变漏斗形状,将漏斗上口做大,并采用不易黏料的陶瓷作为内衬,保证物料的畅通。”工作室成员任小泉率先说出自己的想法。
因为漏斗下料角度增大后与卸矿车框架梁相互干涉,经过科学计算,他们将原主梁截断,在漏斗上下方变为上弦杆和下弦杆,并在主梁断开处用联系梁与四周形成稳定的框架结构,保证了卸矿车的强度。为了防止物料堵塞漏斗影响生产,他们采取在漏斗上加装防堵开关,地面上设置无线通讯装置等方法,保证在堵料时防堵开关动作,无线通讯装置发出信号,皮带停机。
“卸矿车在空载与负载交变过程中易出现溜车现象,此种情况非常危险,极易造成设备和人员的恶性事故。我们可以研究设计一套液压缸和连杆机构,并在皮带机架上增加行程开关,使卸矿车由静止状态变为事故状态时,可通过连杆机构碰触到行程开关,及时将运行的皮带停下,从而保证卸矿车及时停车。”工作室成员张红印补充说道。顺着这一工作思路,工作室职工立即着手开始改造。
“通过一系列改造,我们现在已经彻底消除了原来制约生产的问题。对以上装置的综合开发,达到了国内通用卸矿车的领先水平,现在正在申请专利。”梁刚高兴地说道。
细思量修好进口“洋设备”
河钢邯钢物流公司原料场拨车机是翻车机系统中的关键设备。但因抱闸失效,易造成拨车机牵引车皮时溜车,严重影响了翻车效率。
据悉,该抱闸是法国西姆公司产品,每套原值5万元。因为修复难度大,每次更换后的抱阀均做报废处理。经过现场仔细研究,并将实物解体分析后,该工作室终于找到了问题根源———主要是现场安装时电磁吸盘的间隙没有调整好,使密封失效,让微动开关信号丢失,造成系统无法正常工作。找到了问题的症结,该工作室利用工余时间进行修复。目前,在没有投入一分钱的情况下,该工作室已成功修复旧件20多个。仅此一项,就可节约备件费用100多万元。
为了让职工都能掌握操作技巧,梁刚还将整个拆解过程录制成视频资料,编成培训手册分发至包机班组,使一线职工都能熟练掌握该部件参数的调整。
展才能提升现场竞争力
为了让创新工作室发挥更大作用,更好地服务基层,在梁刚的带领下,该工作室创办了《工作室创新简报》,利用工作室成员所掌握的技术专长,在简报上专门发表一些新观点和成功的案例。通过简报载体做技术推广应用,提高了职工对设备的操控能力。
由于协力工的全部退出,河钢邯钢物流公司岗位人员吃紧。该创新工作室创新生产管理模式,在人力资源不足的岗位推行“人机分离”机制。他们在部分岗位安装自动监控设施并配套自动保护装置,逐步将符合条件的岗位由专人巡检模式,改变为班长、调度实时监控与兼职巡检相结合的“人机分离”模式。经过一段时间的试用,效果非常好。不仅解决了人员紧张问题,还提高了生产效率,消除了因岗位人员不足而产生的安全事故隐患。
此外,该创新工作室还开展创新创效合理化建议征集活动,收集、整理一线干部职工的好建议、好想法。他们先后解决了双斗轮易断链条的生产难题、实现了混匀堆料机自动配料、进一步治理设备掉料等难题,为该部生产经营成绩持续提升提供了有力支撑。