山钢股份济南分公司炼铁厂通过优化制度,稳定操作,强化保障,2月份,1750立方米高炉产量、燃料比等指标均创历史最好纪录。其中,1号1750立方米高炉平均日产站稳5000吨平台,3号1750立方米高炉平均日产突破4900吨,与1月份相比,日产分别增加100吨和455吨。
过去操作人员由于过多依赖十字测温和炉内摄像进行操作,或调整频繁、或操作滞后,高炉炉况易出现反复和波动。该厂员工打破原来操作思路,不以某个参数或局部变化考虑炉子运行状况,特别是原燃料条件变化比较大、料结构不稳定的情况下,以不变应万变。1号1750立方米高炉在去中心加焦操作攻关取得成功的基础上,不断总结经验,把合理控制指标作为稳定操作目标,追求精益操作。现在,煤气利用率稳定,冶炼强度升高,可操作性增强,在全部消化条件较差的烧结矿和焦炭,块矿比例达到18%的情况下,燃料比降低到508千克/吨的历史最好水平。3号1750立方米高炉妥善处理,系统解决高炉强化冶炼与炉缸温度偏高的矛盾,坚定“加风提氧扩矿批”的思路不动摇,大力实施强动力冶炼,风量提升到3600立方米/分钟,焦比降低到375千克/吨。
追求炉况高级运行状态,冶炼强度越高,惯性越大,风险也就越大。伴随着高炉产量持续攀升,冶炼强度变化,造成渣铁生成和排放达到一个新的平衡,若渣铁不能及时排净,就要憋风、减风,对系统和操作制度产生影响。该厂在全力保障铁口深度的情况下,使用大钻头开铁口,提高渣铁排放速率;量化炉前出铁节奏,增强保风夺铁意识;值班室遵循早调剂、少调剂的操作理念,统一四班操作,严格执行标准化作业;炉内操作注重掌握技巧性,在高冶炼强度情况下,值班室通过增加日常渣铁生成量、热值后的计算、调剂频率,为炉内稳定操作奠定基础;强化工序质量保障,加强上料设备控制和维护,细化上料筛分管理,减少风险波动因素。