3月16日,矿业公司选钛厂微矿车间浮选平台一派繁忙。微矿车间生产乙班浮选操作手曾志国守在浮选机前,仔细查看矿浆浓度情况,并有针对性地调整自动加药机的加药量。
曾志国告诉记者:“原来捕收剂添加由手动加药和气动阀流量计加药联合进行,无法准确计量,现改由电磁流量计加药,这样一来,药剂添加量实现了数字化控制,提高了计量精准度,更有利于浮选操作。”
这只是矿业公司进一步依靠科技,不断强化钛精矿生产现场降本增效工作的缩影。
面对2016年原矿量性质变化大、部分主体设备趋于老化等不利因素,该公司进一步抓好现场管理和降本增效工作,重点抓好大宗原材料、能耗等方面费用控制,力争运营成本不断降低;量化、细化生产消耗管理,持续开展药剂攻关,全力降低药剂综合成本;依靠科技,探索优化工艺新结构和降低消耗水平的新途径;抓好生产过程质量管理,稳定产品质量,强化输出时产品搭配质量的监管,确保产品输出质量合格率100%。
同时,该公司加强设备运行管控,提高运行效率,全力保障生产;深入开展点检定修,严控设备检修质量,确保设备安全稳定运行;开展设备技术攻关,提升设备效能和可开动率;开展好“功能性承包”等工作,努力实现降库降采;加强节能管理,将能源指标分解到工序,实现能源精细化管理;积极研究优化工艺路线、生产组织和设备运行,实现科技节能,全力降低钛精矿运营成本。